35kv电缆头击穿的原因分析.pdfVIP

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电缆头频繁击穿的原因分析 近期电炉发生了几起电缆头击穿事故,故障现象都是电缆头热缩护套根部 有明显烧损, 主绝缘损坏, 损坏处电缆芯露出。 电缆绝缘击穿的原因比较多: 1, 负荷过重,电缆发热引起绝缘材料老化、熔化、变质、变形等; 2 ,过电压(浪 涌、感应、雷电等); 3,外力作用受损; 4 ,环境高温 ; 5 ,材料质量原因; 6, 施工质量原因。 这几起故障电缆型号为 YJV-35KV-1×300交联聚乙烯电缆。终端头均采用冷 缩制作。发生故障前,电缆运行的载流量未超过设计值 (YJV300电缆电流为 650A),电缆运行时并无过载现象,并且电缆头故障发生前 35KV系统并无接地现 象。 第一次是 A相进线电缆头击穿后,引起过电压,将 A相变压器的尾部电缆头 击穿,引起AC相短路跳闸。 第二次是 C相变压器的头部电缆头击穿, 引起过电压, 将 B相变压器的尾部电缆头击穿,引起弧光接地,造成 3相短路跳闸。第三次是 在Y/ △柜发生 B相电缆头击穿,操作工发现的比较及时,及时断开电源,才没有 将其它电缆头损坏造成短路。 解剖损坏的电缆头分析,发现绝缘烧损的地方,故障点均在电场强度最大 的铜屏蔽层断口和半导体层断口处,同时发现有部分电缆头在剥除半导电层的 时候,主绝缘层有明显的刀痕。这些损伤有可能造成主绝缘受损,其中有一根 做耐压试验时击穿的电缆头,其击穿点就在刀痕上。另电缆头制作方法有问题, 没有严格按图制作,电场强度最大的铜屏蔽层断口和半导体层断口处本来应该 套在冷缩管的应力锥处进行保护,但是都没有套到位。 应力锥形冷缩头正确制作结构 被击穿电缆头的制作方法(明显的应力锥未套在半导电层上) 因此电缆头击穿可能的原因是: 1)铜屏蔽层断口处有尖角毛刺,未处理平整,导致放电。 2)半导体剥切时将主绝缘划伤,造成此处绝缘最薄弱,导致击穿。 3 )电缆头制作方法有问题,冷缩管的应力锥未套到在半导电层上,导致电 应力场最集中处被击穿。

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