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垃圾填埋场渗滤液水处理系统调试运行
及应急指导书
编制人: 审核人: 批准人:
编制日期: 201 -1-20 实施日期: 2011-5-5
环保科技有限公司
第一章 渗滤液工艺调试方案
1.1 工艺流程
(两级反硝化硝化 +外置超滤)
垃圾填埋处理场的渗滤液通过管网收集到渗滤液调节池,渗滤液均质均量后
由调节池提升泵提升至两级反硝化 / 硝化生化系统,在硝化反硝化菌的作用下,废
水中的氨氮得到有效去除,同时废水中的有机物也得到降解,生化系统后端采用
外置式 MBR反应器,在保持反应器内高污泥浓度和提高有机物去除率的同时延长
了泥龄,有利于化能自养型硝化细菌的繁殖,进一步保证了生物脱氮的效果。两
级反硝化 / 硝化系统分别设置了内循环系统,有利于生物脱氮的顺利进行。 MBR反
应器出水经 MBR清水罐进入纳滤或反渗透系统进行深度处理,最终达标排放。
纳滤或反渗透系统浓水直接回灌至垃圾填埋场。 MBR反应器产生的浓液回流至
一级反硝化池和二级反硝化池,以确保生化池内的活性微生物浓度。
生化系统产生的剩余污泥由一级硝化池、外置 MBR反应器周期性排入污泥浓
缩池,经重力浓缩(含水率 96%~98%)后进入离心式污泥脱水机脱水处理,泥饼
外运。污泥浓缩池上清液及污泥脱水机滤液自流入滤液池,然后由滤液泵提升至
一级反硝化池。
(一级反硝化/ 硝化 +二级反硝化 + 内置超滤)
垃圾处理填埋场的渗滤液通过管网收集到渗滤液收集井,经过过滤器
拦截渗滤液中大尺寸、大颗粒的悬浮物后进入调节池,实现均质均量,渗
滤液中的有机物在调节池中发生水解作用,提高了废水的可生化性。渗滤
液均质均量后由调节池提升泵提升至生化系统,通过微生物的作用,完成
污染物的降解,将废水中的有机物转化为 CO2 ,氨氮转化为硝态氮后又在
缺氧段转化为氮气。生化系统出水进入 MBR系统实现泥水分离后,经纳滤
或反渗透系统处理达到标准排放。
生化系统产生的剩余污泥由一级硝化池、内置 MBR池周期性排入污泥
浓缩池,经重力浓缩(含水率 96%~98%)后和反渗透产生的浓缩液一起回
灌至填埋场进行处理。污泥浓缩池上清液自流入滤液池,然后由滤液泵提
升至一级反硝化池。
1.2 调试工作的条件
1.2.1 调试前提条件
工艺调试是在土建、机械设备、电气、仪表工程的施工完成后进行,
经业主、监理工程师、设计单位的同意后,进入调试阶段。可以进行调试
的工程需满足下列条件:
1)工作交接证书已经签署,试车报告和方案已申报并经上级主管部
门批准。
2 )渗滤液处理站的生产经营管理机构和生产指挥调度系统已经建立,
责任制度已明确。
3 )以岗位责任制为中心的各项规章制度、工艺规程、安全规程、机
电仪表维修规程、水质分析规程都已制定,调试人员都已经过培训和安全
教育。
4 )全站道路畅通,水电气已能确保连续稳定供应。电机、仪表自控
系统已能正常运行。
5 )调试所需的各种药剂和其它物料已准备齐全,并确保能够连续稳
定供应。
6 )全站安全、消防设施及急救方案已完备,并已纳入填埋场管理制
度中。
7 )分析仪表、化验分析用具已调试合格,各监测项目所需标准溶液
已备齐。
8 )各取样点都已编号,分析人员已上岗就位。
1.2.2 调试工作原则
调试工作中,在保证出水达到设计要求的前提下,本着高效、节约、
合理的原则,降低调试过程中运行成本。
1.2.3 调试工作的目的
通过系统调试使处理站各设施能够连贯整体运行,各系统达到设计要
求,在各种合理工况下均能正常运行,
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