脱硫塔起泡原因分析及相应处理意见.pdf

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一、现象描述:烟气洁净车间 4#塔经常性溢流,出现吸收塔“中毒”现象,从地沟中冒出大 量泡沫,造成浆液波动较大, 影响脱硫效率, 原先溢流时车间通过加入消泡剂进行消除,操作起来 费时费力,极不方便,几乎每个班次都要进行消泡,持续影响脱硫效率,溢流起泡现场如下: 二、问题提出:能否找出该塔经常性溢流的原因,从根本上解决问题? 三、问题提出后我们对 4#塔展开了调查,从整个脱硫系统着手进行分析,结果如下: 1. 锅炉燃烧初始阶段: 锅炉燃烧阶段和其他锅炉燃烧所用原料一样, 工艺条件及参数控制没有大的 波动,运行没有出现问题,综合分析来看锅炉燃烧过程问题不大 2. 除尘阶段: 前期对烟道除尘进行了排查, 除尘所用布袋没有破损, 对除尘出口处的烟气进行采样 3 测量烟尘含量为 102g/Nm含量稍微偏大,但在可控范围之内,其他烟道除尘设备正常 3. 对 4#塔本身进行分析,跟踪浆液本身性质其中 PH稳定在 5.2-5.5 之间,密度稳定在 1.08-1.10g/L 之间,温度正常没有波动。取溢流泡沫、烟灰、脱硫石膏表层物质、脱硫石膏进行显微结构分析结 果如下: 1).脱硫石膏表层物质 40 倍晶体显微形貌 100 倍晶体显微形貌 2).粉煤灰 40 倍晶体显微形貌 100 倍晶体显微形貌 3).溢流泡沫 40 倍晶体显微形貌 100 倍晶体显微形貌 4).脱硫石膏 40 倍晶体显微形貌 100 倍晶体显微形貌 结果分析: 1. 以上为脱硫石膏表层物质、 粉煤灰、溢流泡沫的显微结构分析和烘干颜色对比。 由上图可以看出, 脱硫石膏表层发黑物质烘干以后颜色和脱硫石膏相差无几,并且从显微结构来看其晶体较为细小, 属于析晶时不完全产物,属于脱硫石膏晶体未生长完全时的状态,所含灰分及其他杂物较少。 仅供个人学习参考 2. 溢流泡沫烘干以后颜色较黑且有孔状结构, 从显微结构分析其应该是粉煤灰居多, 脱硫石膏较少, 此外还含有一定的有机物。 3. 用三氯甲烷萃取浆液中有机物, 在萃取过程中, 只能用脱硫塔中上层层清液, 不然三氯甲烷和泥 浆在下层混在一起萃取不出。 三氯甲烷在下层,浆液在上层,在萃取过程中发现下层三氯甲烷中有油状膜层出现,说明浆液 中存在油状有机物,萃取结果如下: 分析所反馈结果为浆液中没有有机物,原因可能如下: 1. 浆液中的有机成分用三氯甲烷萃取不出导致结果检测不到; 2. 采样时为塔体底部浆液,塔内的有机成分悬浮在浆液表面导致底部有机成分较少。 四、综合考虑认为引起浆液气泡的原因为: 烟气进入脱硫塔时带入烟灰和一些酸不溶有机物质, 以及一些重金属离子如镁等容易引起发泡的物质, 这些物质随着循环浆液在塔内富集。 有机物质就 会在浆液表面形成油膜, 引起浆液表面张力增加, 随着浆液的搅动容易气泡, 烟灰亦容易附着在气 泡表面增加其表面张力, 从而使气泡不易破碎, 起泡引发剂则不断的产生气泡, 大量的气泡聚集容 易造成脱硫塔内 “虚假液位”现象,为操作员带来判断误差, 造成脱硫塔内实际液位高于显示液位, 脱硫塔溢流。 4#塔烟气进量较大,浆液循环流量较大,加上浆液排放不及时很容易造成浆液气泡。 五、处理意见: 1. 适当减少烟气进入量,减小循环浆液流动量,从而减缓浆液扰动减少气泡产生 2. 加快浆液排放周期,及时补充新鲜浆液 3. 补充水全部从除雾器中加入,少量多次加入以达到消泡的目的 4. 增设管道喷洒装置,把用于调节浆液 PH的碱溶液少量多次的喷入浆液中,溶解酸不溶或者油分, 可以与除雾器共用一套装置 5. 检查塔体本身各个设备是否有漏油现象 6. 检查氧化风量送入是否合理,是否根据浆液本身送入相应的风量,多余风量会造成气泡 7. 减缓真空皮带机分离

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