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QC
成果推广展示
提高海上油田分注井层段合格率
小组名称 工艺技术研究QC小组
单位名称
2013 年 07月 07日
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、前言 3
二、注水工艺改进前海上注水状况调查 4
三、海上注水工艺改进的过程及思路 6
1、确定目标查找要因 6
2、要因验证 7
(1)钢丝投捞测试调配困难 7
(2)地层吸水能力变差 8
(3)分层封隔器、管柱漏失 8
(4)配注要求出现偏差 9
四、提高海上油田分注井层段合格率工艺措施 10
1、推广测调一体化分注工艺 10
2、试验同心双管分注工艺 11
3、开展注水井管柱除垢研究 12
4、优化注入水源及防腐管材 13
五、新工艺的应用情况 14
1、2010分注井层段合格率大幅提高 14
2、第一口一体化测调分注井测调成功实施 14
一、前 言
目前海上油田分注井钢丝投捞测试调配工艺繁琐,施工成本高、难度大,造成分层注水合格率低,加剧了油藏平面、层间矛盾,严重制约开发效益。亟需工艺部门不断改进分注工艺,加快技术配套集成,实现“精细注水、有效注水”,以尽快恢复地层能量,完善注采井网,切实提高水驱开发效果。
油田开发研究所工艺技术研究QC小组自2005年1月成立以来,一直专注于海上注采工艺技术质量控制工作,经过研究攻关,配套集成,海上注采工艺运行质量不断提升,油田单井产能稳步提高。2008年《海上疏松砂岩油藏管外充填防砂及配套技术》获胜利油田优秀QC小组成果二等奖。
二、注水工艺改进前海上注水状况调查
截至2009年底,海上油田共有注水井116口,其中分注井103口。分注井中液控分注井53口,一体化测调分注井2口;空心单管46口,同心单管2口。
图1 到2009底海上油田各类注水井比例图
空心分层注水工艺测试调配工艺繁琐,工作量大,以二级三段分注井为例,完成一次测调验封工作需7次起下钢丝作业,且每次起下都要更换下井工具;完成一次测调验封作业需3天出海施工,作业周期长,费用高。
目前海上注入水中含过滤海水,海水对钢材具有较强腐蚀性,注水管柱内油泥黏附、腐蚀结垢等复杂物理化学作用形成坚硬垢层,机械及酸化清除措施难以见效,油管内径缩径,测试仪器无法下入,统计2008-2009年进行分层调配38井次,有36井次在井筒出现遇阻现象(部分遇阻不影响调配),水井调配成功率仅57.9%。
通过测试数据计算出:
有效合格层段数
2009年海上分注井层段合格率= ——————————— ×100%
总层段数-计划关井层段数
53
= ———— ×100% = 31%
170-0
测调的低成功率直接影响海上分注井层段合格率难以超过35%:2008年水井分层测试144小层,50小层合格,合格率仅34.7%;2009年分层测试170小层,53小层合格,合格率仅31%。
对比2009年胜利油田平均分注井层段合格率为71%,海上明显落后。
三、海上注水工艺改进的过程及思路
1、确定目标查找要因
我们QC小组在对海上分注工艺现状进行深入调研的基础上,以破除目前导致分注井层段合格率低的因素,配套集成分注新工艺,促进实现“精细注水、有效注水”为导向,结合技术应用周期,设定目标值为提高层段合格率至45%以上(2010年)。
确定目标后,小组成员针对海上油田分注井层段合格率低的问题,多次召开分析会,就其原因进行深入探讨,并多次出海现场落实,绘制出了影响海上油田分注井层段合格率的因素关联图。
每次起下更换工具
每次起下更换工具
多次起下钢丝作业
调配困难
海上分注井层段合格率低
钢丝投捞测试施工繁琐
钢丝投捞测试成功率低
作业周期长,费用高
工具遇卡,仪器落井
配注要求出现偏差
分层封
隔器、管
柱漏失
注入水与地层反应
地层堵塞
吸水能力
变差
注入水与管柱反应
绞车提升力不够
注入水源
图2 影响海上油田分注井层段合格率的因素关联图
QC小组使用YN法(Y=yes, N=no,每Y分值为1分), 对此每一种情况都进行风险分析和重要度评价,详细情况如下:
表1 重要度评价表
问题项目
参评人员
投捞测试调配施工困难
地层吸水能力变差
分层封隔器、管柱漏失
地质配注
有偏差
周思宏
Y
Y
Y
N
朱骏蒙
Y
N
Y
Y
施明华
Y
Y
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