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1;图1 中沉池断面示意图 图2 配水槽剖面图;第2页/共40页;二、小组概况;三、选题理由;因此,
我们QC小组决定
选择课题为:
确保60m直径中沉池变截面
配水槽施工质量。;四、现状调查;配水槽施工质量问题统计表 表3;通过以上图表分析,我们找到了问题的症结所在:配水槽内宽尺寸偏差和槽口标高误差大,只要全力解决这两个问题,那么配水槽的施工质量合格率就能达到 (400-60+38)/400×100%=94.5% 。;五、确定目标;六、原因分析;七、确定要因;序号;确认一:缺少教育培??
2011年4月6日,我们对木工班、测量员进行了摸底。
经过摸底调查,我们发现:进场老工人对配水槽施工流程及注意事项比较熟悉,但新工人对带弧度模板的安装和制作缺乏经验,施工要点比较模糊,需要针对性的进行技术教育培训(表5)。;
确认二:质量管理制度不健全
经过现场检查,本工程有相应施工技术标准,有健全的质量管理体系,符合施工现场质量管理检查记录A01表。经总监张守钧审核检查合格。
结论:非要因。 ;确认三:技术交底不详细
经过调查,本工程已有项目技术负责人编制的配水槽施工技术交底记录,其记录结合工程实际,内容详细,可操作性强,符合规范要求(图7)。;确认四:人工放样精度差
经过现场调查,现场模板放样由人工计算得到,由于配水槽渐变段半径不断变化,中心筒离槽壁距离又达30米之远,人工计算工作量大且计算精准度达不到要求,而配水槽截面渐变均匀又是该工程的重中之重,需重点解决。
结论:是要因!;确认五:模板组装不当
经过调查分析后发现,在模板拼装过程中,须对模板安装偏差(接缝宽度、模板圆顺度、模板加固)进行全过程、全方位重点控制,才能保证模板组装的工程质量。
结论:是要因!;确认六:模板陈旧
2011年4月6日,对进场模板的数量、质量进行了全数检验,面板平整度均<2mm,表面无损坏,模板质量符合要求。
结论:非要因。;确认七:混凝土振捣不均匀
经过现场调查,本工程配水槽槽壁只有150mm厚,且中沉池内隔墙与外池壁一次性浇筑,混凝土浇筑是重要环节,需重点控制。
结论:是要因!;确认八:测量仪器未校正
本工程的测量仪器采用DS3-E水准仪、PTS623H全站仪、钢卷尺,合格证齐全,经送检测试校正合格,且均在检测有效期内,满足监测要求。
结论:非要因。
确认九:槽壁标高不同
通过查阅设计院所出图纸,槽壁设计为三种不同标高,这是不可改变的事实,现场施工只能克服困难,达到设计要求。
结论:非要因。
确认十:池内径大,平面上无参照
经过图纸所示,池中心筒至槽壁距离达到30米,且配水槽离池底板有一定高度,定位放线存在很大难度,但同样也只能克服。
结论:非要因。
确认十一:未有专人看管
本工程已安排落实混凝土浇筑时由专人负责看护,由混凝土工李平负责。
结论:非要因。;通过以上的调查分析,我们找出了4个主要原因:
1、缺少教育培训; 2、人工放样精度差;
3、模板组装不当; 4、混凝土振捣不均匀。;八、制定对策;九、实施对策;培训后摸底统计表 表7
;实施二:人工放样精度差(由王中平、朱炜负责实施)
为了解决放样精度差的问题,我们与设计院联系,利用CAD制图软件,在计算机上画出配水槽展开图(图8),这样内圆弧就变成了一条直线,方便了计算,然后将展开图等分成若干份。;根据CAD软件,计算出圆弧上最近两点的弧长,此时弧长在图上就可以近似看成直线,这样分别计算出每份弧长,然后根据计算结果进行模板放样,并给模板分别编号,以便出现问题可以快速找出原因 。
在模板初步拼装时,严格控制位置、标高、中心线的准确性,设置标准杆以标定各部位的尺寸,防止因导尺而产生误差。初装之后,通过全站仪测量每渐变段内部尺寸进行微调,及时校正顺直找正,将各等分点固定牢固,防止模板位移变形,使各段最大偏差控制在1mm之内。
效果检查:利用CAD制图软件,使各段弧长最大精度地近似成直线,精准度明显提高。;实施三:模板组装不当(由朱炜负责实施)
为了解决模板接缝处漏浆严重的问题,模板安装前,首先要检查模板的清理情况,保证没有杂物粘结在模板上,并检查模板下口及联接处的混凝土,要求边角整齐、表面平直,必要时先进行人工修整,以便确保模板工程质量;安装时,沿槽弧度方向按φ12@400设置对拉螺栓,横向拉杆使用Ф16钢筋弯曲成弧度,代替木方,与竖向木方连接进行加固整形(图9);安装后派人仔细检查各部位是否牢固,保证接缝宽度不大于;在混凝土浇筑过程中,指定专人(原立模操作人员)负责观察检查,如发现异常现
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