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2017 年工作总结与 2018 年工作计划
在党委厂部的正确领导下, 2017 年一电解车间全体员工克服困
难,团结一心,紧围绕公司奋斗目标,齐心协力,顽强进取,不断强
化车间生产管理工作。 围绕如何进一步提高车间管理水平、 降低生产
成本等工作目标, 高效的解决生产管理中出现得各种问题, 积极进行
各项技术改造, 促进了车间各项工作的健康持续发展, 圆满完成了一
年的生产任务,现将 2017 年的工作情况总结如下:
一、安全就是效益,稳定才能发展
1、坚持“安全第一、预防为主”的安全方针,车间在搞好职工
安全培训的基础上, 严格执行安全作业票制度, 定期开展安全应急预
案演练,始终把安全生产工作作为车间头等大事来抓, 安全稳定就是
效益的管理理念深入人心。
2 、提高装置本质化安全水平,隐患不过夜,跑冒滴漏就是事故。
3、车间加强对各类消防、应急器材管理,并定期进行维保、更
换、补充,应急器材真正起到备用作用,对各岗位灭火器进行系统检
查,保证各类安全设施起到备用做用;通过班前会讲安全,平时布置
安全作业,检修制定安全措施等,不断提高员工的安全责任意识。
4 、在保证安全的同时,提高广大职工环保意识,杜绝含盐含油
废水的外排,氯氢岗位新上隔油池,确保无含油废水外排。
5、定期开展安全培训和应急预案演练,提高职工操作技能和安
全技能,保证了生产的安全稳定。
通过以上工作的开展,职工的安全意识、操作技能、自我防护意
.
识和能力普遍提高和增强。
二、集思广益、降本增效,技术改造工作大力推进
1、纯水系统并网。一期、二期纯水膜组独立使用,任何一膜组出
现故障,阴、阳与混床也起不到作用。在一期中间泵 C 出口至循环水
处加一个阀门,把旧膜组水打至新中间水箱。当新膜组出现问题时,
可以开 2 台小膜组,将二期塔作为一期混床的备用,稳定生产。
2、外排浓水指标超标, 影响环保。 为此,将新、 旧膜组浓水回收。
改造后地沟浓水管道去废水池打往一次盐水化盐, 同时新膜组浓水接
到消防水管道上代替一次水, 浓水化盐节约了水成本, 达到了浓水不
外排的目的。
3、脱硝洗板工艺改造。脱硝系统清洗板 5、板 6 换热器使用热
水泵清洗,在清洗工程中, 需人工去开关阀门,先开启一期脱氯水阀
门到热水缓冲罐内,再开启热水泵进行洗板。改造后,可以不使用热
水泵,通过关闭一期脱氯水进沉降器自动阀阀门, 使一期脱氯水进入
板 5、板 6,达到清洗板换的目的,节约了电费,同时节省了泵的备
件费用,年节约费用 2 万余元, 并避免了由于热水泵损坏无法洗板的
问题,保证了指标正常。 2017 年 5 月份将洗板回水管道改至沉降器,
不用使用回收水泵打至沉降器,降低了回收水泵的负荷。
4 、氢压机含油废水处理。 2、3、4、6 高压机运行中 4 级、 5 级
气缸注油经过各级吹除阀吹除过程中有部分油和水排入地沟, 地沟放
入吸油棉进行吸油处理效果不佳。 在高压厂房后院挖宽 1 米深 1 米的
水池,水池中间加铁板铁板底部不要焊接有空隙, 水从空隙排出油污
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