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T615KJ落地镗床的电气改造
摘 要:阐述T615KJ落地镗床存在的问题,介绍电气改造的方案及调试中遇到问题的解决方法。
关键词:落地镗床 电气 改造 山东某大型机械厂T615KJ落地镗床原直流部分驱动采用早期武汉重型机械厂的模拟脉宽调速,经过多年的使用,控制电路板已经严重老化,电路板上的电子器件更换频繁,电路板已无法正常使用,且没有备件更换。控制部分采用继电器—接触器的控制模式,易粘联,维修频繁,已无法正常生产。根据厂方的要求,选择了西门子PLC 和全数字直流调速装置控制进行改造。
一、电气改造
T615KJ落地镗床的主轴电机为14kW交流电机,镗杆、立柱和主轴箱进给均为4kW直流电机,电枢额定电压220V、电流22.7A、励磁电流0.63A、转速1500r/min。径向刀架为1.1kW直流电机,电枢额定电压220V、电流6.7A、励磁电流0.4A、转速1500r/min。根据用户的要求,PLC采用了西门子S7-200系列中最高挡的CPU226CN,外加两台16I/16O的EM223扩展模块,总共近100个I/O点。直流驱动装置选取西门子6RA70系列30A的四象限可逆全数字直流电机驱动器。反馈选择了长春光机所的光电编码器。
1.主轴部分改造
主轴采用机械挂挡变速,控制包括正、反转,正、反点动和停止功能。根据用户的要求,本着最经济、方便快捷的考虑,保留了原手动变速方式。
2.进给部分改造
由于镗杆、立柱、主轴箱和径向刀架进给都是由独立的电机驱动,各轴工作时,其他轴都不工作。因此,选择了用一台直流装置分别切换驱动四个轴的直流电机的方案,即分别切换各轴直流电机的电枢线、励磁线和编码器反馈信号线。
(1)参数组切换
由于6RA70直流装置需要对每台电机都进行P051=25(电枢和励磁调节器)以及P051=26(速度调节器)优化后才能运行,而每台电机经优化后自动设置的相关参数都不一样,所以要进行功能参数组的切换。装置最多可允许四组参数组切换,即可以分别对四台直流电机进行优化控制。
选择开关量端子36和39(分别对应控制的第16、17位)作为参数组切换功能用,设置P676=10(选择36),P677=16(选择39)。Q0.0为PLC控制开关量端子36的输出,Q0.1为PLC控制开关量端子39的输出。
当波段开关选镗杆进给时,Q0.0和Q0.1无输出,即端子36号为低电平、39号为低电平时,对应功能数据组为FDS1,镗杆进给。当波段开关选立柱进给时,端子36号为高电平、39号为低电平时,对应功能数据组为FDS2,立柱工作。当波段开关选主轴箱进给时,端子36号为低电平、39号为高电平时,对应功能数据组为FDS3,主轴箱工作。当波段开关选径向刀架时,端子36号为高电平、39号为高电平时,对应功能数据组为FDS4,径向刀架工作。
对应的PLC程序见图1。
调节给定电位器,可控制各轴的进给速度。
(2)快移和微动功能
原模拟脉宽直流调速装置快移和微动时,通过在给定电位器上串并联电阻改变给定电压的大小来实现。6RA70直流调速装置有强大的功能,可通过内部设定实现对直流电机的某一固定的速度控制,这一功能给外围电气设计带来了很多便利。因此,增加了CUD2板以扩展6RA70直流装置强大的功能(见表1)。
各端子通断状况见表2。
由上便可以编出PLC控制程序。从R010和R045.01~R045.04下监控各开关量输入端子通断良好。
(3)速度反馈
各轴电机在改造前采用直流测速发电机作为反馈方式,用户反映各轴在低速进给时,稳速精度较差,因此改用长春光机所的增量式脉冲编码器作为反馈,型号为ZLF-1024Z-15VO-15-CT(配插头)。供电电源为DC15V,输出信号为A、B、Z及A、B、Z共6通道信号。四台光电编码器分别和四个轴的直流电机相联接,信号线和电源线采用中间继电器切换。改用编码器后,设定各参数见表3。
当按下悬挂箱上的正向或反向快移(正向微动或反向微动)按钮时,装置便按设定的速度输出相应的电枢电压,省去了串并联在给定电位器上的电阻以及转换用的中继触点。从6RA70面板PMU上的R203,R024,R025,R026中监控的结果表明,编码器运行良好。
二、调试中遇到的问题
1.CPU226CN通信口总是损坏
在线编辑或修改程序时,出现“通信超时,请检查端口号、网络地址、波特率和连接的电缆”。在排除软件参数设置错误的情况下,逐一检查,最后发现PLC两个通信口附近
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