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- 2021-12-07 发布于浙江
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攀钢转炉工序能耗现状及改进措施
摘 要:本文对攀钢转炉工序能耗的现状进行了调查,并作了相应的分析,提出了降低转炉工序能耗的技术措施。
关键词:转炉 工序能耗 措施 负能炼钢
Energy Consumption Present situation of PanGang Converter Process and Improving Method
Huang guo-bing
(Vanadium Recovery and Steelmaking Plant of PZH Steel,Panzhihua 617062,China)
Abstract:In this paper, investigating and analyzing energy consumption present situation in PanGang converter Process ,providing technique method for reducing energy consumption in converter Process .
Keywords: converter ; process energy consumption ;negative energy steelmaking method
1 引言
近年来由于市场经济的进一步深入,加之中国加入WTO的影响,钢铁工业企业面临着前所未有的挑战,一方面钢材市场价格越来越接近国际市场价格,另一方面各种能源持续上涨,能源费用占吨钢成本的比例逐年增加,因此降低能耗已经是成为各大钢铁企业面临的关键问题。攀钢由于地处攀西大裂谷,采用钒钛磁铁矿冶炼,加之受场地影响,工艺路线较长,中间周转环节较多,能源消耗一直高居不下,无法与国内外先进厂家相比。近年来随着煤气回收技术的成功运用,国内外先进企业已经实现了负能炼钢,面临如此严峻的形势,我们必须进一步加强能源管理,推广应用新技术,降低能源消耗。
2 我厂转炉工序能耗现状
2.1 我厂转炉工序能耗情况
对2021 年炼钢转炉工序能耗情况进行了统计,见表1和图1。
表1 我厂2021 年转炉工序能耗情况表
序号
项目
单耗单位
单耗
工序能耗,KgCe/t
1
焦炉煤气
GJ/t钢
0.161
5.508
2
电力
Kwh/t钢
9.211
3.499
3
蒸汽
GJ/t钢
0.002
0.079
4
新水
t/t钢
0.719
0.14
5
软水
t/t钢
0.097
0.03
6
压缩空气
m3/t钢
12.94
0.578
7
氧气
m3/t钢
54.871
13.848
8
氮气
m3/t钢
21.819
1.402
9
煤气回收
-
-
-
10
蒸汽回收
GJ/t钢
0.151
5.165
11
合计
-
-
19.919
根据上表统计结果,对各种能源所占比例进行了分析,如图1。
图1 攀钢转炉工序能耗组成图
2.2 攀钢转炉工序能耗与其它钢厂的对比情况
查阅了其它钢厂的转炉工序能耗情况,见表2。
表2 其它钢厂转炉工序能耗情况表
钢厂名称
宝钢
武钢
鞍钢
首钢
马钢
本钢
攀钢
转炉工序能耗,KgCe/t
-0.32
-3.77
14.40
29.45
7.39
6.21
19.92
注:其它钢厂转炉工序能耗数据为2021 年数据。
从表中可以看出,我厂转炉工序能耗已经远远落后于其它兄弟厂矿,与宝钢、武钢相比,转炉工序能耗高出20KgCe/t以上,严重影响了经济效益的提高。
2.3我厂转炉工序能耗情况分析
从表1和图1可以看出,攀钢转炉工序能耗主要为氧气消耗、煤气消耗和电力消耗。
氧气消耗平均单耗高达54.87m3/t钢,折合13.848KgCe/t,占总能耗的55.21%,由于我厂全部采用经验控制,终点控制水平较差,低吹的情况较为突出,2021 年统计钢水低吹的比例高达9.52%。
煤气消耗单耗为0.161GJ/t钢,折合5.508KgCe/t,占总能耗的21.96%,主要用于钢包烘烤和混铁炉保温。
电力消耗为9.211Kwh/t钢,折合3.499KgCe/t,占总能耗的13.95%,由于我厂采用半钢炼钢,热源较为紧张,加之钢水运输线路较长,过程温度损失较大,钢水加热率较高,电力消耗高。
3、进一步降低转炉工序能耗的技术措施
3.1转炉实现煤气回收
转炉实现煤气回收是能否实现负能炼钢的关键,我厂新1#、2#转炉已经建成投产,煤气回收系统已经进入施工安装阶段,2021 年3月份将实现煤气回收,根据测算,若新、老转炉全部实现煤气回收,年回收煤气约4000×104m3,可降低转炉工序能耗16KgCe/t。
我厂新1#、2#转炉配置了副枪和炉气分析系统,采用德国鲁奇公司的环缝洗涤全湿法烟气净化系统,按
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