运用PDCA循环减少活塞在线磕碰装配车间QC小组成果汇报.ppt

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要因确认 2 确认方法 调查原因 确认人:黄 君 情 况 说 明 供应商来料拆包,未发现有磕碰 插入图片 确认结果 有直接关联,无影响 结论 拆包前已磕碰 确认六 非要因 要因确认 2 确认方法 调查原因 确认人 情 况 说 明 现场发现裸露的铁钉刮伤活塞 确认结果 有直接关联,有影响 结论 木架有铁钉裸露 确认七 要因 要因确认 2 确认方法 调查原因 确认人 情 况 说 明 原有包装是好的,但小包装活塞拆包装时,操作不当会造成活塞之间头尾的磕碰 确认结果 有直接关联,无影响 结论 包装防护不好 确认八 非要因 包装防护较好 要因确认 2 确认方法 调查原因 确认人 情 况 说 明 小包装活塞经拆包再摆放至大包装纸板箱里,拆包过程中增加磕碰风险,且费工费时。 确认结果 有直接关联,有影响 结论 预拆包不合理 确认九 要因 要因确认 2 确认方法 调查原因 确认人 情 况 说 明 无作业指导书,已规定或培训操作工如何作业。 确认结果 有直接关联,有影响 结论 无作业指导书 要因 确认十 撞环具体如何操作无作业指导书 要因确认 2 确认方法 调查原因 确认人 情 况 说 明 现场光线良好,不影响作业。 确认结果 有直接关联,无影响 结论 光线暗看不清 确认十一 非要因 现场光线充足 要因确认 2 通过对活塞磕碰的十条未端因素进行现场调查、讨论、试验等各种方法进行分析论证,本QC小组最后确认为以上三个主要原因造成了活塞磕碰。 ① 操作不当 ② 预拆包不合理 ③ 木架有铁钉裸露 ④ 无作业指导书 对策制订 8 确认主要原因后,通过讨论制定对策如下: 要因 对策目标 措施 责任人 操作不当 减少或避免不当操作 培训教育,使操作工并养成正确作业的习惯 竺浩辉 预拆包不合理 不进行预拆包装 使用统一的包装箱,直接上烘箱 潘 超 木架有铁钉裸露 铁定不裸露 改为牛筋皮材料 王 炜 无作业指导书 具体的作业指导 制作详细的作业指导书,并让操作工掌握 黄 君 对策实施 9 操作不当 1 对操作工培训正确的做法,说给他听,做给他看,让他做做看,使得操作工养成正确作业的习惯。 预拆包不合理 2 直接将小包装活塞送至线边岗位,包装拆开直接上烘箱,减少了这一磕碰环节。 预拆包不合理 2 直接将小包装活塞上烘箱,减少了这一磕碰环节,联系物供跟品质部门,要求供应商全部改成大包装。 木架有铁钉裸露 3 木头材质的摆放架材料改为牛筋皮材料 无作业指导书 4 制作详细的作业指导书,并让操作工掌握,作为进行培训的重要文件。 效果检查 10 经过措施实施后我们小组人员统计了2017年1月12 日活塞的磕碰情况,再次跟踪了80个进行了统计分析,磕碰问题已明显改善。 1 磕碰对比统计 序号 工序名 改进前 改进后 下降 ① 拆包后 17 0 ② 过烘箱装配销和连杆 3 1 ③ 装配活塞环 55 9 合计 75 10 86% 磕碰总数下降 86% 可以看出,QC小组活动后离心机总故障项已降到了86%,预定的目标实现了! 磕碰总数由75个降至10个 86% 5 成果巩固 11 本次活动结束后,我们及时对取得的经验进行归纳和总结,小组成员实践能力得到了很大的提高,激发了持续改进的热情。 减少活塞磕碰,减少柴油机拉缸的风险,减少返工返修成本。 1 发挥团队精神,激发改进的热情。 3 减轻班组人员工作量。 2 形成作业指导书,作业更标准。 4 成果 总结与打算 12 通过这次QC活动,我们QC小组运用QC的理论和方法,在公司相关部门的配合下,通过对活塞在线磕碰的改进,有力的提高了车间的创新能力,同时也提升了小组人员的素质等等,我们对小组活动前后的个人能力、团队精神、工作意识等方面进行了评价分析。 序号 项目 活动前 (分) 活动后 (分) 1 质量意识 2 4 2 沟通协调能力 3 5 3 团队精神 2 5 4 解决问题的信心 3 5 5 个人能力 3 5 通过QC小组全体成员的共同努力,在确保生产线正常运行,不增加成本的前提下,以减少活塞在线磕碰为主题,顺利开展并完成了QC攻关活动,减少了发动机拉缸故障影响因素。本小组将继续努力,对后续的工装改进等问题进行更深入分析和研究,进一步提升团队发现问题,解决问题的能力,下一个课题打算对主油道小堵块漏油问题进行攻关解决。 装配车间 雄鹰QC小组 二零一七年二月 THANKS 降低活塞磕碰率 浙江新柴股份有限公司 2017 装配车间 雄鹰QC小组 内容概要 目标设定 目标可行性分析 原因分析

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