公司品质部质量改善QCC课题成果发布PPT课件.pptxVIP

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质量改善QCC课题成果发布 (关于弯板分层问题的质量改善) 主讲:xxx 时间:xx年x月x日 Xxxxx有限公司品质部 Logo 目 录: Xxxxx有限公司品质部 01.原因分析 02.制定对策 03.巩固措施 04.总结与下一步打算 Part 01 Click here to enter your text and change the color or size of the text Xxxxx有限公司品质部 Logo 原因分析 Logo 选定课题 2020年5月份弯板来料出现质量问题较多,占5月份来料总异常批次的12.5%,其中分层问题是弯板质量问题的重点。 立项课题: 关于弯板分层问题的质量改善 因此,针对来料弯板分层问题的改善迫在眉睫。 Logo 小组成员及职责 小组名称 “永不分离”改善小组 成立时间 2020年5月 小组口号 团结一致,永不分离 小组人数 6人 活动频次 每周一次 课题类型 攻关型 活动课题 关于弯板分层问题的质量改善 序号 姓名 公司职务 所在部门 职责 主要工作 1 品质部 组 长 指导与协调 2 品质部 成员 策划与跟进 3 品质部 成 员 策划与跟进 4 采购部 成 员 行动事项的跟进 5 供应商 成 员 行动事项的跟进 6 品质部 成 员 行动事项的跟进 Logo 活动计划 序号 项目 5月 6月 7月 5.1 周 5.2 周 5.3 周 5.4 周 6.1 周 6.2 周 6.3 周 6.4 周 7.1 周 7.2 周 7.3 周 7.4 周 1 背景介绍 2 活动计划 3 现状调查 4 目标设定 5 原因分析 6 制定对策 7 对策实施 8 效果验证 9 巩固措施 10 结案 计划 按期完成 延迟 Logo 现状调查 2020年5月份弯板来料共50批,其中弯板分层问题最为突出,共11批不合格,占弯板来料总批次的22%,占异常总比的58%,为弯板质量异常的主要问题点。 缺陷名称 分层 甲醛不良 含水率不良 合计 数量 11 3 5 19 弯板质量问题明细表 Logo 目标设定 改善目标:弯板分层异常批次占总批次比例由22%降低到10%。 Logo 会议研讨分析 对分析出来的所有可能导致弯板分层的因素进行会议研讨、分析,利用排除法进行非主因剔除,并对大概率因素(填充物比例、压板温度、压力、模具温度)制定验证方案。 Logo 主因验证—压板温度 通过实验观察,温度在xxx℃时粘合强度优于xxx℃ 。 Logo 主因验证—压力 通过实验观察,压力控制在12Mpa、14Mpa、16Mpa之间粘合强度差别不大。 (非主因) Logo 主因验证—模具温度 通过测试观察,上模与下模之间存在温度差,约为10℃ ;机床间存在温度差,约为15℃。 (主因3) 模具间温度 机床间温度 Logo 制定对策 序号 产生原因 具体对策 1 填充物比例 1、调整填充物比例,由原来15%调整到xxx; 2、采用电子称进行控制。 2 压板温度 1、提高压板油温,由原来xxx℃提高到xxx℃; 2、通过回温控制表控制。 3 模具温度 1、定期对模具进行保养,清洗模具内油渣,确保模具间温度稳定; 2、每台机床安装油温控制表对模具温度进行管控。 Part 02 Click here to enter your text and change the color or size of the text Xxxxx有限公司品质部 Logo 制定对策 Logo 对策实施 现场确认,木之宝供应商采用电子称按xxx填充物比例调配胶水已实施。 填充物比例 Logo 压板温度 现场确认,压板温度采用回油控制表控制已实施。回油温度设定为xxx℃,在标准范围。 回油温度设定值 Logo 对策实施 安装模具温度探测器控制,已实施 模具温度探头 模具温度数显表 Logo 效果验证 通过批量来料验证:连续19批来料检验、测试均合格,分层问题得到有效的改善。 物料名称 来料日期 数量 分层问题 尺寸 备注 来料检验 实验测试 检验完成日期 测试结果 检验完成日期 测试结果 2020.6.10 64 2020.6.11 合格 /  /  合格  改善后 2020.6.10 84 2020.6.11 合格 2020.6.12 合格 合格 改善后 2020.6.10 86 2020.6.11 合格 2020.6.13 合格 合格 改善后 2020.6.10 116 2020.6.11 合格 2020.6.13 合格 合格 改善后 2020.6.12 80 2020.6.13 合格 / / 合格 改善后 2020.6.14 60 2020.6.15 合格 / / 合格 改善后 2020.6.14

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