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质量改善QCC课题成果发布
(关于弯板分层问题的质量改善)
主讲:xxx 时间:xx年x月x日
Xxxxx有限公司品质部
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目 录:
Xxxxx有限公司品质部
01.原因分析
02.制定对策
03.巩固措施
04.总结与下一步打算
Part 01
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Xxxxx有限公司品质部
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原因分析
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选定课题
2020年5月份弯板来料出现质量问题较多,占5月份来料总异常批次的12.5%,其中分层问题是弯板质量问题的重点。
立项课题:
关于弯板分层问题的质量改善
因此,针对来料弯板分层问题的改善迫在眉睫。
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小组成员及职责
小组名称
“永不分离”改善小组
成立时间
2020年5月
小组口号
团结一致,永不分离
小组人数
6人
活动频次
每周一次
课题类型
攻关型
活动课题
关于弯板分层问题的质量改善
序号
姓名
公司职务
所在部门
职责
主要工作
1
品质部
组 长
指导与协调
2
品质部
成员
策划与跟进
3
品质部
成 员
策划与跟进
4
采购部
成 员
行动事项的跟进
5
供应商
成 员
行动事项的跟进
6
品质部
成 员
行动事项的跟进
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活动计划
序号
项目
5月
6月
7月
5.1
周
5.2
周
5.3
周
5.4
周
6.1
周
6.2
周
6.3
周
6.4
周
7.1
周
7.2
周
7.3
周
7.4
周
1
背景介绍
2
活动计划
3
现状调查
4
目标设定
5
原因分析
6
制定对策
7
对策实施
8
效果验证
9
巩固措施
10
结案
计划
按期完成
延迟
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现状调查
2020年5月份弯板来料共50批,其中弯板分层问题最为突出,共11批不合格,占弯板来料总批次的22%,占异常总比的58%,为弯板质量异常的主要问题点。
缺陷名称
分层
甲醛不良
含水率不良
合计
数量
11
3
5
19
弯板质量问题明细表
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目标设定
改善目标:弯板分层异常批次占总批次比例由22%降低到10%。
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会议研讨分析
对分析出来的所有可能导致弯板分层的因素进行会议研讨、分析,利用排除法进行非主因剔除,并对大概率因素(填充物比例、压板温度、压力、模具温度)制定验证方案。
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主因验证—压板温度
通过实验观察,温度在xxx℃时粘合强度优于xxx℃ 。
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主因验证—压力
通过实验观察,压力控制在12Mpa、14Mpa、16Mpa之间粘合强度差别不大。
(非主因)
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主因验证—模具温度
通过测试观察,上模与下模之间存在温度差,约为10℃ ;机床间存在温度差,约为15℃。
(主因3)
模具间温度
机床间温度
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制定对策
序号
产生原因
具体对策
1
填充物比例
1、调整填充物比例,由原来15%调整到xxx;
2、采用电子称进行控制。
2
压板温度
1、提高压板油温,由原来xxx℃提高到xxx℃;
2、通过回温控制表控制。
3
模具温度
1、定期对模具进行保养,清洗模具内油渣,确保模具间温度稳定;
2、每台机床安装油温控制表对模具温度进行管控。
Part 02
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Xxxxx有限公司品质部
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制定对策
Logo
对策实施
现场确认,木之宝供应商采用电子称按xxx填充物比例调配胶水已实施。
填充物比例
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压板温度
现场确认,压板温度采用回油控制表控制已实施。回油温度设定为xxx℃,在标准范围。
回油温度设定值
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对策实施
安装模具温度探测器控制,已实施
模具温度探头
模具温度数显表
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效果验证
通过批量来料验证:连续19批来料检验、测试均合格,分层问题得到有效的改善。
物料名称
来料日期
数量
分层问题
尺寸
备注
来料检验
实验测试
检验完成日期
测试结果
检验完成日期
测试结果
2020.6.10
64
2020.6.11
合格
/
/
合格
改善后
2020.6.10
84
2020.6.11
合格
2020.6.12
合格
合格
改善后
2020.6.10
86
2020.6.11
合格
2020.6.13
合格
合格
改善后
2020.6.10
116
2020.6.11
合格
2020.6.13
合格
合格
改善后
2020.6.12
80
2020.6.13
合格
/
/
合格
改善后
2020.6.14
60
2020.6.15
合格
/
/
合格
改善后
2020.6.14
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