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6 异常现象处理
6.1 预处理单元异常现象处理
6.1.1 预处理原料带水
后果:预加氢反应加热炉F101出口温度下降,预加氢反应入口温度、催化剂床层温度、预加氢反应温升突然下降,预加氢产品分离罐D103界面迅速上升。汽提塔C101,石脑油分馏塔C102操作不正常,塔底液面上升、温度下降,塔顶压力、温度上升。
原因
表现特征
处理方法
A、罐区脱水不及时。
B、原料缓冲罐脱水不及时。
A、原料采样带水。
B、原料缓冲罐界位超高。
①加强原料缓冲罐D101、预加氢高分罐D103、C101回流罐D105的脱水工作。
②联系调度及储运,加强原料罐脱水,同时,可切换原料罐。
若大量带水:
①切断预加氢进料。
②预加氢进料加热炉F101出口温度降至250℃ ,循环赶水。
③重整进料切换精制油。
④加强汽提塔回流罐、石脑油分馏塔回流脱水工作。
⑤预加氢循环压缩机K101全量循环。
6.1.2 预加氢反应系统压降大
后果:精制油质量不合格,预加氢操作难以维持,压缩机工作异常,设备损坏。
原因
表现特征
处理方法
A、反应器顶催化剂积垢篮网孔堵塞。
(1)预处理原料杂质高。
(2)运转时间长。
反应器开大盖检查,可发现积垢篮网孔堵塞。
若生产不能维持,则预加氢停工,反应器“撇头”,重整改用罐区精制油。
B、催化剂结焦积炭严重。
(1)反应苛刻度高。
(2)原料硫氮含量高,原料干点高。
(3)K101润滑油内漏进入系统。
反应器开大盖检查,可发现催化剂板结严重。
①若生产不能维持,则预加氢停工,反应器“撇头”,重整改用罐区精制油。
②如K101有问题,还需切换至备用机联系维修单位处理。K101出口加除油器,加强排凝。
C、空速太大。
(1)生产需要提高处理量。
(2)控制阀或仪表指示故障。
FE10201指示超过240t/h。
①联系调度,调整至合理处理量
②联系仪表处理。
D、K101入口过滤器堵。
循环气杂质多。
检查过滤器滤芯堵塞。
切换备用机,联系检修单位清过滤器。
E、E101结盐。
(1)原料氯含量超标。
(2)注水量小。
E101前后压差大。
①联系调度切换原料。
②调大注水量。
F、F101炉管内结焦或杂质堵塞。
(1)预处理原料杂质含量高。
(2)预处理原料胶质含量高。
(3)局部炉管超温,造成结焦。
F101前后压差大。
联系调度切换原料。若生产不能维持,则预加氢停工加热炉管烧焦,爆破吹扫。重整改用罐区精制油。
6.1.3 E101混合进料换热器内漏
后果:精制油质量不合格,预加氢反应空速降低,催化剂积炭加重。
原因
表现特征
处理方法
A、腐蚀内漏。
(1)硫腐蚀。
(2)氯腐蚀。
(3)冲刷腐蚀。
采样分析E101管程出口精制油有机硫含量比R101出口精制油的高。
①保证预加氢原料合格。
②根据原料及时调整反应温度。
③催化剂活性降低预加氢停工换剂。
④加大E101注水量。
⑤重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。
B、操作原因。
(1)预加氢提降量、提降温幅度太大。
(2)E101投用未安换热器投用操作法执行。
(3)预加氢反应系统压力或循环氢流量波动大。
①调整预加氢温度压力做到勤调、细调。
②严格按照换热体投用操作法投用E101。
③保证D102压控好用,补充氢稳定,K101运转平稳。
④重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。
C、设备制造原因。
重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。
6.1.4 换热器E111内漏
后果:拔头油干点偏高,预加氢反应空速降低,催化剂积炭加重。
原因
表现特征
处理方法
A、腐蚀内漏。
(1)硫腐蚀。
(2)氯腐蚀。
换热器管束检查有漏点。
①保证预加氢原料合格。
②切除E111检修。
B、操作原因。
(1)预加氢提降量幅度太大。
(2)E111投用未安换热器投用操作法执行。
换热器管板检查有漏点。
①调整预加氢进料做到勤调、细调。
②严格按照换热器投用操作法投用E111。
③切除E111检修。
C、设备制造原因。
设备检查存在问题。
切除E111检修。
6.1.5 换热器E105内漏
后果:脱异戊烷油IC5含量偏高,拔头油改质装置停工。
原因
表现特征
处理方法
A、操作原因。
(1)脱异戊烷塔进料、脱异戊烷油量波动太大。
(2)E105投用未安换热器投用操作法执行。
换热器管板检查有漏点。
①调整脱异戊烷塔进料、脱异戊烷油量做到勤调、细调。
②严格按照换热器投用操作法投用E111。
③脱异戊烷塔停工检修,拔头油改出装置,拔头油改质装置停工。
B、设备制造原因。
设备检查存在问题。
脱异戊烷塔停工检修,拔头油改出装置,拔头油改质装置停工。
6.2重整单元异常现象处理
6.2.1 催化剂硫中毒
后果:产氢量减少,氢纯度降低。C3、C4产量增加,裂化性能增强。C5+ 液体收率下
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