网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

青岛炼化异常现象处理.doc

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
6 异常现象处理 6.1 预处理单元异常现象处理 6.1.1 预处理原料带水 后果:预加氢反应加热炉F101出口温度下降,预加氢反应入口温度、催化剂床层温度、预加氢反应温升突然下降,预加氢产品分离罐D103界面迅速上升。汽提塔C101,石脑油分馏塔C102操作不正常,塔底液面上升、温度下降,塔顶压力、温度上升。 原因 表现特征 处理方法 A、罐区脱水不及时。 B、原料缓冲罐脱水不及时。 A、原料采样带水。 B、原料缓冲罐界位超高。 ①加强原料缓冲罐D101、预加氢高分罐D103、C101回流罐D105的脱水工作。 ②联系调度及储运,加强原料罐脱水,同时,可切换原料罐。 若大量带水: ①切断预加氢进料。 ②预加氢进料加热炉F101出口温度降至250℃ ,循环赶水。 ③重整进料切换精制油。 ④加强汽提塔回流罐、石脑油分馏塔回流脱水工作。 ⑤预加氢循环压缩机K101全量循环。 6.1.2 预加氢反应系统压降大 后果:精制油质量不合格,预加氢操作难以维持,压缩机工作异常,设备损坏。 原因 表现特征 处理方法 A、反应器顶催化剂积垢篮网孔堵塞。 (1)预处理原料杂质高。 (2)运转时间长。 反应器开大盖检查,可发现积垢篮网孔堵塞。 若生产不能维持,则预加氢停工,反应器“撇头”,重整改用罐区精制油。 B、催化剂结焦积炭严重。 (1)反应苛刻度高。 (2)原料硫氮含量高,原料干点高。 (3)K101润滑油内漏进入系统。 反应器开大盖检查,可发现催化剂板结严重。 ①若生产不能维持,则预加氢停工,反应器“撇头”,重整改用罐区精制油。 ②如K101有问题,还需切换至备用机联系维修单位处理。K101出口加除油器,加强排凝。 C、空速太大。 (1)生产需要提高处理量。 (2)控制阀或仪表指示故障。 FE10201指示超过240t/h。 ①联系调度,调整至合理处理量 ②联系仪表处理。 D、K101入口过滤器堵。 循环气杂质多。 检查过滤器滤芯堵塞。 切换备用机,联系检修单位清过滤器。 E、E101结盐。 (1)原料氯含量超标。 (2)注水量小。 E101前后压差大。 ①联系调度切换原料。 ②调大注水量。 F、F101炉管内结焦或杂质堵塞。 (1)预处理原料杂质含量高。 (2)预处理原料胶质含量高。 (3)局部炉管超温,造成结焦。 F101前后压差大。 联系调度切换原料。若生产不能维持,则预加氢停工加热炉管烧焦,爆破吹扫。重整改用罐区精制油。 6.1.3 E101混合进料换热器内漏 后果:精制油质量不合格,预加氢反应空速降低,催化剂积炭加重。 原因 表现特征 处理方法 A、腐蚀内漏。 (1)硫腐蚀。 (2)氯腐蚀。 (3)冲刷腐蚀。 采样分析E101管程出口精制油有机硫含量比R101出口精制油的高。 ①保证预加氢原料合格。 ②根据原料及时调整反应温度。 ③催化剂活性降低预加氢停工换剂。 ④加大E101注水量。 ⑤重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。 B、操作原因。 (1)预加氢提降量、提降温幅度太大。 (2)E101投用未安换热器投用操作法执行。 (3)预加氢反应系统压力或循环氢流量波动大。 ①调整预加氢温度压力做到勤调、细调。 ②严格按照换热体投用操作法投用E101。 ③保证D102压控好用,补充氢稳定,K101运转平稳。 ④重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。 C、设备制造原因。 重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。 6.1.4 换热器E111内漏 后果:拔头油干点偏高,预加氢反应空速降低,催化剂积炭加重。 原因 表现特征 处理方法 A、腐蚀内漏。 (1)硫腐蚀。 (2)氯腐蚀。 换热器管束检查有漏点。 ①保证预加氢原料合格。 ②切除E111检修。 B、操作原因。 (1)预加氢提降量幅度太大。 (2)E111投用未安换热器投用操作法执行。 换热器管板检查有漏点。 ①调整预加氢进料做到勤调、细调。 ②严格按照换热器投用操作法投用E111。 ③切除E111检修。 C、设备制造原因。 设备检查存在问题。 切除E111检修。 6.1.5 换热器E105内漏 后果:脱异戊烷油IC5含量偏高,拔头油改质装置停工。 原因 表现特征 处理方法 A、操作原因。 (1)脱异戊烷塔进料、脱异戊烷油量波动太大。 (2)E105投用未安换热器投用操作法执行。 换热器管板检查有漏点。 ①调整脱异戊烷塔进料、脱异戊烷油量做到勤调、细调。 ②严格按照换热器投用操作法投用E111。 ③脱异戊烷塔停工检修,拔头油改出装置,拔头油改质装置停工。 B、设备制造原因。 设备检查存在问题。 脱异戊烷塔停工检修,拔头油改出装置,拔头油改质装置停工。 6.2重整单元异常现象处理 6.2.1 催化剂硫中毒 后果:产氢量减少,氢纯度降低。C3、C4产量增加,裂化性能增强。C5+ 液体收率下

文档评论(0)

JuanHuang + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档