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安庆石化异常现象处理.doc

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异常现象处理 7.1 预处理单元异常现象处理 7.1.1 预处理原料带水 现象 原因 处理方法 A、原料采样带水。 B、原料缓冲罐界位超高。 A、罐区脱水不及时。 B、原料缓冲罐脱水不及时。 C、常减压装置脱水不及时。 A、加强原料缓冲罐D100、预加氢高分罐D101、C101回流罐D103的脱水工作。 B、联系调度及储运,加强原料罐脱水,同时,可切换原料罐。 若大量带水: (1)切断预加氢进料。 (2)预加氢进料加热炉F101出口温度降至250℃ ,循环赶水。 (3)重整进料切换精制油。 (4)加强汽提塔回流罐、石脑油分馏塔回流脱水工作。 (5)预加氢循环压缩机K101全量循环。 7.1.2 预加氢反应系统压降大 现象 原因 处理方法 反应器床层压降增大;反应器开大盖检查,可发现积垢篮网孔堵塞。 A、反应器顶催化剂积垢篮网孔堵塞。 (1)预处理原料杂质高。 (2)运转时间长。 A、若生产不能维持,则预加氢停工,反应器“撇头”,重整改用罐区精制油。 反应器开大盖检查,可发现催化剂板结严重。 B、催化剂结焦积炭严重。 (1)反应苛刻度高。 (2)原料硫氮含量高,原料干点高。 (3)K101润滑油内漏进入系统。 (1)若生产不能维持,则预加氢停工,反应器“撇头”,重整改用罐区精制油。 (2)如K101有问题,还需切换至备用机联系维修单位处理。K101出口加除油器,加强排凝。 FE10201指示过大。 C、空速太大。 (1)生产需要提高处理量。 (2)控制阀或仪表指示故障。 (1)联系调度,调整至合理处理量 (2)联系仪表处理。 检查过滤器滤芯堵塞。 D、K101入口过滤器堵。 循环气杂质多。 切换备用机,联系检修单位清过滤器。 E101前后压差大。 E、E101结盐。 (1)原料氯含量超标。 (2)注水量小。 (1)联系调度切换原料。 (2)调大注水量。 F101前后压差大。 F、F101炉管内结焦或杂质堵塞。 (1)预处理原料杂质含量高。 (2)预处理原料胶质含量高。 (3)局部炉管超温,造成结焦。 联系调度切换原料。若生产不能维持,则预加氢停工,反应加热炉管烧焦,并进行爆破吹扫。重整改用罐区精制油。 7.1.3 E101混合进料换热器内漏 现象 原因 处理方法 采样分析E101管程出口精制油有机硫含量比R101出口精制油的高。 A、腐蚀内漏。 (1)硫腐蚀。 (2)氯腐蚀。 (3)冲刷腐蚀。 (1)保证预加氢原料合格。 (2)根据原料及时调整反应温度。 (3)催化剂活性降低预加氢停工换剂。 (4)加大E101注水量。 (5)重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。 B、操作原因。 (1)预加氢提降量、提降温幅度太大。 (2)E101投用未按换热器投用操作法执行。 (3)预加氢反应系统压力或循环氢流量波动大。 (1)调整预加氢温度压力做到勤调、细调。 (2)严格按照换热体投用操作法投用E101。 (3)保证D101压控好用,补充氢稳定,K101运转平稳。 (4)重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。 C、设备制造原因。 重整用罐区精制油,预加氢停工检修换热器。 7.2重整单元异常现象处理 7.2.1 催化剂硫中毒 后果:产氢量减少,氢纯度降低。C3、C4产量增加,裂化性能增强。C5+ 液体收率下降。反应总温降减少,提高操作温度,催化剂活性不见好转。催化剂积炭增加。 现象 原因 处理方法 反应器出口精制油采样分析有机硫含量超标。 A、预加氢反应深度低,精制能力不足,精制油硫含量超标。 (1)预加氢反应温度低。 (2)预加氢系统压力低。 (3)催化剂活性下降。 (4)预加氢反应空速大。 (5)预加氢原料硫含量超标。 (1)首先尽快将重整反应温度降温至480℃(不大于480℃)。 (2)调整预加氢反应,使精制油硫含量合格。 (3)联系调度切换原料。 塔底精制油采样化验硫含量超标。 B、汽提塔脱水及脱H2S效果不佳。 汽提塔操作不正常。 (1)首先尽快将重整反应温度降温至480℃(不大于480℃)。 (2)加强汽提塔的操作,使汽提塔平稳操作,保证脱H2S效果。 重整进料采样化验硫含量超标。 C、原料注硫量过大。 (1)操作失误,短时间内大量硫进入反应系统。 (2)注硫泵排量调节过大。 (1)首先尽快将重整反应温度降温至480℃(不大于480℃)。 (2)停注硫,检查并校验注硫量。 7.2.2 催化剂重金属中毒 后果:一反温降急剧减小且不可恢复,对催化剂金属活性功能的损伤从床层顶部开始,随着毒物量的增加,中毒征兆从床层顶部不断下移,直至后部反应器。反应器总温降降低。催化剂活性下降,产品辛烷值降低。 现象 原因 处理方法 原料油采样化验重金属含量超标。 A、原料重金属包括砷含量过高。 (1)原料罐遭污染。 (2)原料油金属含量超标。 (1

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