印染废水提取回收氰化物处理技术.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【Word版本下载可任意编辑】 PAGE 1 - / NUMPAGES 1 印染废水提取回收氰化物处理技术 某染料公司主要生产经营分散染料、溶剂染料及染料中间体,生产过程中需要添加氰化钠来提高染料性能,从而不可防止地会产生一定量的含氰化物的印染废水。目前,该印染废水采用硫代硫酸盐法开展处理,氰化物得不到有效回收,且消耗大量的硫代硫酸钠药剂,处理成本较高。3R-O净化回收技术为***黄金研究院公司自主研发,以四维负压先吹脱后沉淀为核心技术,以四维负压氢氰酸吹脱装置为核心设备,在矿业极高浓度含氰废水治理领域取得良好成效,并实现工程化应用。3R-O净化回收技术于20**年成功入选国土资源部第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录,在电镀、冶炼、化纤、煤气生产等相关环境保护和资源综合利用领域具有广阔的推广应用前景。 ***黄金研究院公司环境保护研究所(下称“黄金研究院环保所”)对化工行业染料生产工艺特点及某染料公司印染废水处理实际情况开展了充分调研,组织成立技术攻关团队开展实地考察,并深入探讨了3R-O净化回收技术在化工行业应用的相关问题。黄金研究院环保所立足于企业开展设计,充分利用现有装备,提出氰化物回收、亚硫酸盐回收、废酸再利用的技术方案,采用3R-O净化回收技术处理该印染废水,解决废水处理的同时,节省投资,降低运行成本。3R-O净化回收技术首次应用于印染废水的处理,氰化物去除率高,自动化程度高,工艺简单,操作安全。 1、试验部分 1.1 仪器及药剂 UV-1700紫外分光光度计;5B-1型COD快速测定仪;DELTA320pH计;AA6300原子吸收分光光度计;IC1000离子色谱仪;化学滴定装置;3R-O小型反应器;DA5001型空气压缩机。 实验室用分析纯浓硫酸、氧化钙和NaOH。 1.2 废水性质 取某染料公司产生的印染废水开展化学成分分析,结果见表1。 由表1可知,该印染废水中氰化物、COD、氨氮及重金属铜质量浓度都很高,其中总氰化合物质量浓度高达7520mg/L,易释放氰化物质量浓度达7182mg/L,废水中氰化物有95%以上以易释放氰化物形态存在。氰化物具有回收再利用的价值,且适合采用3R-O净化回收技术开展回收。 1.3 试验方法 3R-O净化回收试验主要是在酸性条件下,采用***黄金研究院公司自主研发的四维负压吹脱反应装置开展吹脱,产生的高浓度氰化氢气体闭路循环吸收,生成的氰化钠溶液返回该染料公司前段生产工艺流程中继续使用,处理后废水中的总氰化合物质量浓度较低,中和至pH值8.0左右,进入后续深度处理工序。 2、结果与讨论影响 3R-O净化回收效率的因素主要有pH、气液比、反应时间,试验主要对这3个因素开展考察,得出最正确条件。 2.1 浓硫酸用量 3R-O净化回收试验一般在酸性条件下开展,试验考察了不同浓硫酸投加量与剩余氰化物质量浓度的关系,结果见图1。 由图1可知,浓硫酸用量为60mL/L时,废水中剩余氰化物质量浓度较低,pH值约为2,符合3R-O净化回收反应的要求。综合考虑,确定浓硫酸用量为60mL/L。 印染废水中含有溴、有机胺等物质,参加浓硫酸时,会有白色烟雾产生,浓硫酸的消耗量较大;产生的烟雾利用氢氧化钠溶液吸收,因此也会消耗大量的氢氧化钠溶液。 2.2 气液比 试验分别考察了气液比为100∶1、200∶1、300∶1时,处理后废水中剩余氰化物质量浓度变化,结果见图2。 由图2可知:随着气液比的增大,废水中剩余氰化物质量浓度逐渐降低。当气液比为200∶1时,反应后废水中剩余总氰化合物质量浓度为209.5mg/L,取得了较好的酸化吹脱处理效果;继续增加气液比,剩余总氰化合物质量浓度变化不大。综合考虑实际运行处理效果及运行成本,确定气液比为200∶1。 2.3 反应时间 试验分别考察了反应时间为1h、2h、3h和4h时,处理后废水中剩余氰化物质量浓度变化,结果见图3。 由图3可知:反应时间为1h和2h时,均不能将废水中剩余总氰化合物质量浓度降至100mg/L以下;反应时间延长至3h时,剩余总氰化合物质量浓度可降至100mg/L以下;反应时间延长至4h时,剩余总氰化合物质量浓度可降至50mg/L以下。根据试验结果并结合工程经验,确定3R-O净化回收反应时间为4h。 通过以上条件试验,最终确定3R-O净化回收试验的最正确条件为浓硫酸60mL/L(pH值为2)、气液比200∶1、反应时间4h。 2.4 综合验证试验 根据试验确定的

文档评论(0)

186****8296 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档