- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
【Word版本下载可任意编辑】
PAGE
1 - / NUMPAGES 1
印染废水处理及回用工艺
印染业需要排放大量废水,在这些废水中常常含有部分染料,会对环境造成巨大的污染,印染废水污染属于严重污染。印染废水在生产的各个环节都会产生,不同类型面料加工所产生的印染废水情况也不尽相同,因此,印染废水水质非常复杂,主要含有印染染料和印染助剂等。本文以3个印染厂为实例,简述3种类型面料印染废水处理工艺流程及回用技术要点。 1、试验 1.1 材料及仪器 试剂:棉印染废水,涤纶印染废水,涤纶与锦纶混纺织物印染废水,絮凝剂A、絮凝剂B、絮凝剂C、细菌活化酵母、催化剂、脱色剂,工业酸、液碱。 仪器:5B-1F型COD快速测试仪、5B-3N(V7)型氨氮快速测定仪。 1.2 预处理 取印染污水水样各20kg,分别参加2.0-6.0g/L絮凝剂A(去除大部分不溶性物质)、1~4mg/L絮凝剂B(脱色)处理印染污水(絮凝时间2min),取出上清液备用,并标记为各相应的预处理后水样。 1.3 特殊预处理 在1000mL烧杯中参加300mL相应印染厂污水中的活性污泥,40P恒温48.0h,取出上清液备用,并标记为相应特殊预处理水样。 1.4 生化处理 从相应印染厂污水中取回3kg活性污泥,参加细菌活化酵母,曝空气3天,备用;在1000mL烧杯中参加300mL上述活性污泥,并参加相应预处理后的废水800mL,曝空气;4天后,每天从中取出200mL水样(静置10min后的上清液),并向其中参加200mL相应预处理后的水样;3天后所取水样收集备用,并标记为生化后水样。 1.5 深度处理 1.5.1 絮凝法深度处理 取相应印染厂的污水200mL水样,参加0.5~1.0g/L絮凝剂C(用于加速沉降)、脱色剂,取上清液,测试。 1.5.2 催化氧化法深度处理 取相应印染厂的污水200mL水样,参加1g催化剂,曝气一定时间,取上清液,测试。 1.6 生产实践 棉印染废水大生产处理流程为:调节池—一级物化—水解酸化—好氧处理T二沉池—深度处理-外排。 涤纶印染废水大生产处理流程为:格栅一调节池一一级物化一厌氧生化处理—好氧生化处理—深度处理-外排。其中调节池保证进水水质稳定性;一级物化对应小样试验的预处理,去除一部分污水中COD,提高污水可生化性(时间约1.0h);水解酸化(厌氧生化)对应小样中的特殊预处理,降解部分有机污染物(时间约20.0-24.0h);好氧生化对应小样中的生化处理,降解大部分有机污染物(时间约72.0-84.0h);二沉池去除好氧出水中的活性污泥,回流活性污泥到厌氧池(时间约1.0~2.0h);深度处理进一步去除污水中有机污染物(时间约1.0h),保证出水水质稳定。 涤纶与锦纶混纺织物印染废水大生产处理参照小试工艺。 1.7 测试 1.7.1 COD测试 参照5B-1F型COD快速测试仪使用说明书开展测试。 1.7.2 氨氮测试 参照5B-3N(V7)型氨氮快速测定仪氨氮测定议使用说明书开展测试。 2、结果与讨论 2.1 棉织物印染废水处理及回用 2.1.1 水质情况及排放要求 印染废水总量约为2000t/d,废水水质及排放要求见如下表1、表2所示。 2.1.2 工艺选择及处理效果 工艺选择为:预处理—特殊预处理-生化处理-深度处理。小样试验效果如下表3所示。 由表3可知,预处理COD去除率大于50%,这是由于水中含有大部分浆料等不溶性的有机物,预处理将这部分有机物絮凝出来,CODcr大幅降低;生化处理部分CODcr去除率在80%~90%,说明生物菌及生物肥料均发挥了良好效果;废水经各阶段处理后,CODcr、总氮、氨氮指标均到达排放标准。 2.1.3 大生产废水处理 参照1.6棉织物印染废水大生产处理工艺开展处理,处理后CODcr、总氮、氨氮与小样接近。处理后1/3的废水可以回用于面料染色,用回用水染出的面料与用常规软水染出的面料颜色、布面效果相近。 2.2 涤纶印染废水处理及回用 2.2.1 水质情况及排放要求***永泉印染厂的印染废水总量约为2500t/d,废水水质及排放要求如下表4、表5所示。 2.2.2 工艺选择及处理效果 工艺选择为:预处理—特殊预处理—生化处理—深度处理。小样试验效果如下表6所示。 由表6可知,经涤纶处理后显著降低
文档评论(0)