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乳化液废水处理系统工艺
某钢厂冷轧乳化液废水设计处理量20m3/h,来水CODCr10000~40000mg/L,油含量1000~5000mg/L,具有乳化程度高,化学性质稳定,化学成分复杂,油类等有机污染物浓度高,可生化性差等特点。为满足生产需求,需对废乳化液开展预处理工作,处理后出水并入稀碱油废水系统开展生化处理,最终经超滤反渗透处理后回用。该乳化液废水处理系统原工艺为“调节池加温去除上层浮油+破乳+气浮+不锈钢超滤”,在处理过程中由于来水水质不稳定,破乳时间短效果差,油水相不能有效分离,气浮效果差,导致超滤膜污堵严重。超滤每运行24h就必须开展化学清洗,且清洗周期需24h以上,导致乳化液系统无法正常运行。 为了增强破乳及气浮效果,减轻超滤膜污堵情况,笔者对该系统工艺开展优化试验研究。优化工艺为“调节池加温加酸破乳去除上层浮油+中和混凝+气浮”,经过试验,破乳及气浮效果得到有效改善,气浮后出水已经满足乳化液系统出水水质要求,可直接并入稀碱油废水处理系统开展二次处理,因此在原工艺根底上取消了超滤步骤,从而减少了超滤维护清洗、更换及运行费用。 本试验探讨工艺优化对乳化液废水系统的影响,新工艺药剂选型及药剂投加量确实定。 1、系统水质要求及工艺优化情况 1.1 水质要求见表1 1.1.1 运行情况 乳化液废水处理系统设计提升量为20m3/h,来水主要污染物指标:来水CODCr10000~40000mg/L,油含量1500~5000mg/L,由于破乳及气浮效果差,不锈钢超滤进水CODCr在5000~30000mg/L,油含量1000~5000mg/L,造成不锈钢超滤膜污堵严重,导致系统无法正常运行。 1.2 工艺改良情况 1.2.1 原工艺流程图 由图1可以看出,该工艺流程将调节池加温至65℃,通过刮油机回收上层浮油,破乳罐投加硫酸控制pH值开展破乳,破乳完成后自流进气浮池内,用气浮法去除水中悬浮的油粒及其他污染物,气浮池出水经纸带过滤机去除杂质,自流进超滤循环箱内,最后经不锈钢超滤膜过滤后排入稀碱油废水处理系统开展二次处理。 在运行过程中,破乳效果不明显,气浮池CODCr去除率仅50%左右,不锈钢超滤膜污堵严重,不锈钢超滤膜每运行24h需化学清洗24~48h,清洗费用及清洗频次高,且很难彻底清洗干净,导致系统无法正常运行。 1.2.2 优化后工艺流程图 由图2可以看出,该工艺流程将调节池加温至65℃,并投加硫酸控制pH值开展破乳,通过打回流操作,使硫酸与废乳化液充分反应,增强破乳效果,上层浮油通过刮油机开展回收,破乳罐前端投加液碱调节pH值至7~9,破乳罐出口处投加PAFC混凝剂,气浮池前端投加助凝剂PAM,通过气浮法去除水中悬浮的油粒及矾花等杂质,气浮池出水可直接排入稀碱油废水系统开展二次处理。经优化后,气浮效果得到明显提升,CODCr去除率达93.7%,出水CODCr小于2000mg/L,油含量小于200mg/L,可直接并入稀碱油废水系统,因此取消原工艺中超滤步骤,同时确保了乳化液系统的正常运行。 2、优化试验研究药剂选择 2.1 絮凝剂的选择 试验选取乳化液调节池内经硫酸破乳并加热至65℃后原水,试验前使用液碱开展中和处理,试验水样:CODCr含量30346mg/L,pH值为7.8(以下简称乳化液试验水样)。分别投加硫酸铝、PAC、PAFC作为絮凝剂开展药剂筛选实验,实验结果以上清液CODCr去除率作为判断依据,其结果如图3所示。 由图3可知:在三种絮凝剂中,PAFC效果最正确,投加浓度约250mg/L时,CODCr去除率可达78.9%,且絮团形成速度较快,沉淀时间短,沉淀效果明显由于其他两种絮凝剂。 2.2 助凝剂的选择 取乳化液试验水样,分别投加阳离子、非离子、阴离子型PAM开展药剂筛选实验,实验结果以上清液CODCr去除率作为判断依据,其结果如图4所示。 由图4可知:在三种类型PAM中,阳离子型PAM效果最正确,投加浓度约1mg/L时,CODCr去除率可达66.4%。阳离子PAM对废水中的乳化油起到了电荷中和及压缩双电层的左右,促使乳化油滴进一步破乳析出,而且有机助凝剂有很长的分子链,能在经凝聚作用形成的胶体颗粒间开展桥架,形成大而坚实的絮体。 2.3 絮凝剂与助凝剂复合实验 取乳化液试验水样,分别投加不同浓度PAFC搅拌后,投加1mg/L阳离子型PAM,然后经过简易气浮装置,模仿现场实际运行情况,取气浮后出
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