发电机运行中滑环冒火花.docxVIP

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发电机运行中滑环冒火花 发电机运行中滑环冒火花是常见的故障之一,假设不及时 消除,可导致发电机滑环冒火,对发电机组平安运行造成直 接威胁,严重时被迫停机。就大型发电机而言,紧急停机不 仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组 本身也将产生危害。通过认真分析、研究产生环火的原因, 监测设备运行状况,拟定相应对策等方法是可以有效地防止 发生此类故障的。 1经过 某厂200 MW机组曾经发生一起发电机滑环冒火现象, 停机检查发现2/3的发电机滑环碳刷刷握局部烧熔,而完好 的刷握中有大局部压簧压力弹片折断的现象。检修过程中将 所有刷握、碳刷、压簧全部更换,机组重新启动并入系统运 行近2 h后,巡检再次发现2只压簧压力弹片折断,一压簧 单侧从刷握内弹出。 2停机后检查情况 通过对这次200 MW机组滑环冒火前运行情况分析,机 组在故障前运行各参数均正常,有功、无功功率均在额定范 围,机组的振动和轴位移均符合运行规程要求。同时对故障 后的碳刷、压簧、刷辫及局部完好刷握(仍装有碳刷和压簧) 开展了详细检查,其结果如下: (1)发现所有碳刷均为同一型号(D172),且长度均为新 碳刷的2/3以上。 (2)对局部完好的刷握开展检查,压簧、刷辫均未有严 重过热迹象,但压簧压力弹片有大局部两侧均已折断,且压 簧均为“V”型。 (3)对于压簧压力弹片一侧折断的情形,其另一侧大部 分有严重过热或电弧烧伤迹象,且压簧均为“V”型。 (4)局部压簧压力弹片完好,但两侧压力弹片均有严重 过热迹象,且均为“V”型。 (5)个别压簧卡口较浅,易造成压簧从刷握内弹出。 (6)厂家新购3种同一型号压簧,其检测结果列于表1: 见表 3原因分析 通过对压簧、碳刷、刷握的检查以及对3种压簧的检测 结果综合分析后认为,此次冒火的原因是: (1)在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但 由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使 同极滑环上不同碳刷间电流不均,局部碳刷电流过大。 (2)局部压簧(V2型)未插入卡口或弹出(相当于未加弹 簧)造成其它碳刷通过电流增大,其原因主要是卡口较浅。 (3)局部压簧(VI型)压力弹片均折断(相当于此碳刷无 压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,单位 载流量增大。 (4)碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差 异,同样使同极滑环上碳刷间电流分配不均。 (5)由于运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部 分碳刷严重过热情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因 之一。 4对策为有效防止类似故障的发生,拟采取下述相应的对策: (1)将发电机滑环上的所有压簧全部更换为U型压簧。 (2)运行各班每小时必须对发电机滑环、碳刷、压簧开 展一次全面、系统的检查。 (3)运行中发电机滑环碳刷长度不小于新碳刷的2/3, 如发现长度缺陷,必须立即更换。 (4)压簧使用前应检查其压力均匀,卡口卡入刷握内应 牢固,无弹出现象,压簧无断裂现象。 (5)领用新碳刷时应首先开展碳刷阻值测量,并将阻值 一样的碳刷分别编号存放。更换碳刷时,必须在同一极滑环 上使用同一阻值的碳刷。严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环 上使用。 (6)新碳刷使用前必须配磨,以保证碳刷与滑环外表接 触达70%,同时,新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本 一致。 (7)新碳刷在刷握内应有间隙,且碳刷上下灵活串动无 卡涩现象。 (8)运行中更换压簧时,应检查压簧接触点牢固,弹片、 弹簧正常受压,在压力消失后能完全恢复,压簧卡口应有足够余 度,不能太浅。 (9)运行中发电机集控室内必须备有足够的弹簧和碳 刷,以便及时更换,且每个碳刷均应标明阻值。 A组:阻值为(0. 0015±0. 0003)*(励磁机侧滑环)B组:阻值为(0. 0021+0. 0003)*(发电机侧滑环) 通过采取上述措施,有效地控制了发电机滑环过热、弹 簧弹出、压簧断裂等情况的发生,对发电机长期平安稳定运 行起到了较好的保障作用。

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