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- 2022-09-16 发布于江苏
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土木工程QC成果报告 中建总公司八局一公司弧形吊顶
3、可行性分析 管理方面: 报告厅各分包 同时交叉抢工 协调配合难 度大。 技术方面: 吊顶为弧形异 面并且各个弧 面连接角度不 同。 工期方面: 吊顶工期为40 天,时间紧、 任务重。 公司重视: 公司派技术专家现场指导施工,并 且我们QC小组对主要问题分析的很 透彻。 施工队技术强: 公司有专业的精装施工队伍,对 弧形吊顶较为了解。 相关方支持: 业主、设计、监理相关单位 指派专业工程师现场督战. 经过可行性分析项目部QC小组成员认为: 目标能够实现。 结 论 吊顶龙骨弧度偏差 吊顶龙骨斜面偏差 地面放线不精确 施工照明不足 构件加工厂监管不严 操作人员失误 工人责任心不强 未熟练掌握安装工艺 弧形构件实体变形 技术交底不细致 弧形龙骨安装 位置精确度低 弧形构件误差大 制图人: 时间:2009年11月8日 龙骨吊装位置 测量不精确 六、原因分析 图7 地面测量方法 未细化 弧形龙骨现场 拼装偏差大 弧形龙骨地 面拼装偏差 弧形斜龙骨角 度、平整度偏差 构件进场 后被破坏 通过上面的关联图共找出十个末端因素,QC小组运用调查分析、现场验证的方法一一进行分析,逐个排除共找出四个要因。 要 因 确 定 末端因素一:工人责任心不强 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 程振林 崔泉鹏 验证情况 项目已经组织了对工人的教育,并提高工人工资,建立奖罚 制度。 结论:非要因 表5 制表人: 时间:2009年11月10日 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 验证情况 末端因素二:龙骨吊顶位置测量不精确 制表人: 时间:2009年11月10日 结论 要因 QC小组已考虑这个难 点再根据对调研工程的 龙骨的测量,发现吊顶 的位置偏差超过1公分 且比较多,这样经过分 析、讨论确定。 表6 末端因素四:弧形构件实体自身变形 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 验证情况 QC小组开工前做了详细技术交底,内容量化、图画,对节点及关键工作详细讲解,对每一个工人考试,合格者上岗施工。 结论:非要因 末端因素三:技术交底不细致 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 验证情况 设计阶段已充分考虑钢构件变形,并预起拱15mm。 结论:非要因 制表人: 时间:2009年11月10日 表7 表8 末端因素六:弧形龙骨地面拼装偏差 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 李 珂 验证情况 对现场照明设备全数检查,配备10个照明灯。 结论:非要因 末端因素五:施工照明不足 验证时间 2009年11月10日 验证方法 现场调查 验证人 验证情况 现场验证过程中发现钢构件有未按线排布对齐,存在误差,直接影响拼装精确度。 要因 结论 制表人: 时间:2009年11月10日 表9 表10 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 验证情况 有严格的地面测量放线方案,放线的精确度直接决定龙骨拼装及后续龙骨吊装的精确度,测量后由技术人员、监理2次复测,偏差不许超过2毫米。 末端因素七:地面测量方法未细化 结论 要因 验证时间 2009年11月10日 验证方法 现场调查 验证人 验证情况 质量总监李强、监理及业主到加工厂监督,对构件 尺寸测量,偏差超过5毫米的,严格控制不允许出厂 。 结论:非要因 末端因素八:构件加工厂监管不严 制表人: 时间:2009年11月10日 表13 表14 验证时间 2009年11月10日 验证方法 调查分析 验证人 验证情况 弧形龙骨角度是整个安装过程中最难得,也是最不好控制,通过对工程的调研我们已充分体会到这一点。 末端因素九:弧形斜龙骨角度、平整度偏差 结论 要因 验证时间 2009年11月10日 验证方法 现场调查 验证人 验证情况 构件进场后直接进入库房,有专人对构件进行看管。 结论:非要因 末端因素十:构件进场后被破坏 制表人:
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