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表5.1.5 罐式六氟化硫断路器安装分项工程质量验收记录表
编号:
单位工程名称
35kV配电装置安装
分部工程名称
35kV III母#1电抗器组间隔安装
验收部位
35kV III母#1电抗器组间隔断路器
施工单位
项目经理
XXX
施工依据
电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 GB50147-2010
验收依据
电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 GB50147-2010
额定电压
42kV
型号
LW-35
制造厂家
山东泰开高压开关有限公司
安装位置
35kV III母#1电抗器组间隔
出厂编号
LW-35-080345
工序
检 查 项 目
单位
质 量 标 准
检查记录
检查结果
基
础
检
查
基础中心距离误差
mm
≤10Δ
8
合格
基础高度误差
mm
≤10Δ
8
合格
预留孔中心误差
mm
≤10Δ
预埋螺栓中心距离误差
mm
≤2Δ
/
/
罐
体
安
装
罐体固定
平稳,牢固,紧固力矩符合产品技术文件要求
平稳,牢固,紧固力矩符合产品技术文件要求
合格
在安装面上的水平误差
≤0.5%罐体长度,且≤10mmΔ
6
合格
内
部
检
查
环境湿度要求
空气相对湿度≤80%
30%
合格
灭弧室压气缸内表面、导电杆等检查
镀银层无起皮、脱落现象,导电杆表面无毛刺
镀银层无起皮、脱落现象,导电杆表面无毛刺
合格
元件装配
位置正确,固定牢固
位置正确,固定牢固
合格
清洁检查
清洁无异物
清洁无异物
合格
瓷
套
安
装
外观检查
光洁,无裂纹
光洁,无裂纹
合格
内部检查
无灰尘、杂物
无灰尘、杂物
合格
电流互感器试验
合格
合格
合格
屏蔽罩检查
清洁,无损伤、变形
清洁,无损伤、变形
合格
导
电
部
分
接线端
子安装
接触面外观
光洁,无损伤,并涂有电力复合脂
光洁,无损伤,并涂有电力复合脂
合格
螺栓紧固力矩
符合产品技术文件要求○
如:M16 73.8-98.1N.m
M16 110Nm符合要求
合格
导电杆表面
表面涂镀层完整
表面涂镀层完整
合格
导电杆与罐体内导电回路连接
位置正确,接触可靠
位置正确,接触可靠
合格
均压环检查
无毛刺,安装牢固无变形,
宜在最低处打排水孔
无毛刺,安装牢固无变形,最低处打Φ8排水孔
合格
与罐体
连接
密封垫(圈)检查
完好,清洁,无变形Δ
完好,清洁,无变形
合格
密封槽面检查
清洁,无划痕Δ
清洁,无划痕
合格
连接螺栓紧固力矩
符合产品技术文件要求○如:M16 73.8-98.1N.m
M16 110Nm,符合要求
合格
手
孔
盖
密
封
密封垫(圈)检查
完好,清洁,无痕形Δ
完好,清洁,无痕形
合格
密封槽面检查
清洁,无划痕Δ
清洁,无划痕Δ
合格
吸附剂检查
干燥
干燥
合格
连接螺栓紧固力矩
符合产品技术文件要求○如:M16 73.8-98.1N.m
M12 68Nm,符合要求
合格
操
动
机
构
储能电机检查
固定牢固,转向正确
固定牢固,转向正确
合格
操动机构检查
动作正确,无卡阻
动作正确,无卡阻
合格
接触器、继电器、微动开关及辅助开关动作检查
准确可靠,接触良好,无烧损或锈蚀☆
准确可靠,接触良好,无烧损或锈蚀
合格
电气回路绝缘检查
绝缘良好
绝缘良好
合格
分、合闸线圈铁芯动作检查
可靠,无卡阻
可靠,无卡阻
合格
辅助开关检查
接点无烧损,接触良好,动作正确可靠☆
接点无烧损,接触良好,动作正确可靠
合格
防跳功能检查
可靠
可靠
合格
加热装置
无损伤,电源接线端子方向正确○
无损伤,电源接线端子方向正确
合格
SF6
气
体
充
注
充气设备及管路检查
洁净,无水分、油污Δ
洁净,无水分、油污
合格
充气前断路器内部压力值
符合制造厂规定
如:0.02MPa
0.03MPa,符合要求
合格
密度继电器
按制造厂规定整定,动作可靠☆
如:报警:0.45±0.02
跳闸:0.40±0.02
报警:0.455
跳闸:0.402
合格
SF6气体含水量
≤150☆
100
合格
SF6气体压力
按制造厂规定☆
如:额定0.5MPa
0.52
合格
整体密封试验
按制造厂规定,年泄露率<1%☆
用定性法测量满足要求
合格
其
他
断路器与操作机构联动试验
正常,无卡阻☆
正常,无卡阻☆
合格
分、合闸指示
与断路器分、合位置对应☆
与断路器分、合位置对应
合格
整体外观检查及铭牌核对
无损伤、锈蚀,
铭牌符合订货技术条件要求
无损伤、锈蚀,
铭牌符合订货技术条件要求
合格
罐体电加热装置检查
无损伤,绝缘良好
无损伤,绝缘良好
合格
本体接地
可靠,牢固,导通良好,标识清晰☆
可靠,牢固,导通良好,标识清晰
合格
机构箱接地
可靠,牢固,导通良好,标识清晰☆
可靠,牢固,导通良好,标识清晰
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