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加气站
全站改造内容及方案
编 制:
校 核:
批 准:
二○一四年十二月
一、概况说明
本工程为加气站设计改造,主要内容包括:
1、现场真空管升级改造工程。
2、储罐到泵撬的软管改造。
3、卸车主手动阀内漏问题处理。
4、撬上仪表盘防爆绕性管更换。
5、储罐根部安全阀方便检修的整改。
6、放散塔增加排污阀。
7、泵后管路取压点结霜。
8、1#加液机流量计的检修。
9、潜液泵异响更换轴承。
因涉及需要将原加气站储罐到泵撬、泵撬到加液机的内补偿真空管更换成外补偿真空管,在拆除泵撬到
加液机部分的真空管道时由于原管道较长,需要将原管道切割分离、拆除再进行更换新真空管,新真空
管在管沟里面也需要氩弧焊接。
2、改造方案
1、现场真空管升级改造工程
此方案详见“改造施工组织设计” ,具体改造内容将原项目使用的内补偿真空挂更换成外补偿真空管。
2、储罐到泵撬的软管改造
将储罐到泵撬之间的软管使用单层不锈钢硬管,管道的安装应符合LNG运行工艺,泵池的进液和回气管
道应满足弯头少、泵撬到储罐连接管应有一定的坡度,增大回气势能的思想进行安装,然后再采用柔性
材料进行管道保温。
具体保温后的管道效果如下:
3、卸车主手动阀内漏问题处理
由于此阀门在卸车真空管上,更换多次仍然无法解决问题,建议在卸车主管道上安装一只同规格
(DN50)的手动截止阀,具体安装为靠近LNG泵撬,并在两只阀门之间安装安全放散阀,安全阀的放散
应接入放散汇总管。具体做法见下:
改造完成后此阀门应处于铅封开启状态。
改后情况:
4、撬上仪表盘防爆绕性管更换
原LNG泵撬上仪表盘处的防爆绕性管为PVC胶管,本站运行时间超过2年,老化严重,本次更换将原PVC
材料更换为橡胶材质的防爆绕性管。
5、储罐根部安全阀方便检修的整改
原储罐根部的安全阀安装方式如下图,导致每次年检安全阀的时候都需要将储罐根部保温部分进行拆
除,十分不便,为方便后期的检修。将此安全阀的位置进行更换。将安全阀的位置移到阀门顶部,保证
安全阀便于拆卸且阀门便于拆卸。具体改造后的方案如下:
6、放散塔增加排污阀
将EAG加热器之后的放散总管进行拆除,因为两端都是法兰连接,卸下此段管道后移到站外在下图位置
进行焊接一只DN15排污阀。示意图如下:
7、泵后管路取压点结霜
本管路结霜是由于取压管道水平安装导致此段管道长期存液,导致取压点的仪表阀关闭不严,频繁损
坏。所以这段管道的改造方式是对原引压管道管型进行改造,形成气封,防止针型阀结霜。改造方案如
下:
8、1#加液机流量计的检修
由我公司对加液机主板及加液机通信进行检测,对加液机流量计进行维修处理。
9、潜液泵异响
根据潜液泵使用说明书,一般运行5000小时需要对潜液泵的轴承进行更换,本站潜液泵噪音初步判断有
两个原因:1、泵池进液效果较差,导致潜液泵无法得到完全润滑,致使泵异响;2、潜液泵运行超过2
年,可能是轴承出现磨损,需要更换。
请加气站人员在储罐处于高液位下,排放泵池气相,使泵池充满LNG ,在75-90HZ频率下运行泵,如果
仍有较大噪音可说明是轴承问题。
更换办法是将泵池盖移除,将泵提起,对轴承进行更换。应注意对泵池做好密封,防止潮湿空气进入泵
池造成泵池结冰。
三、改造时间
2015-01-15到01-24 ,共计10天。
三、本次动火连头要点
1.关闭储罐根部手动、气动阀门、保持两阀之间的安全阀处于松开状态,并采用法兰盲板将储罐隔离;
2.泵撬、加液机、现场管道均需要氮气进行置换,使用可燃气体检测仪连续15min测量(间歇3次)所有
管道、管沟内天然气浓度为低限的0.5%以下方可进行动火。
3.动火切割管道时应保证管道内有正压的氮气(不小于10kpa),所有安全阀组的手动阀应处于开启状
态,严禁非施工人员进入施工区域;
4.与设备连接的管道采用法兰连接,以尽量保证在工艺管道预制后,站内少动火进行连接。
5.施工之前储罐压力应排放到0.3Mpa ,卧式储罐液位高度建议不高于300mm。
五、施工程序
5.1动火连头程序
1、确认管线走向
2、确认氮气注入点
5、系统氮气置换
4、管道预制和施工准备
8、老管线切割、拆除
9、联头处组对焊接
6、测爆、确认动火条件
7、联头作业手续的办理
3、联头点的确认
5.2动火连头工序说明
5.2.1连头点确认和施工准备
1)施工前准备:施工准备工作主要包括以下内容:
a)连头方案:连头方案的编制、报审、汇签和审批工作,确认具体的施工日期。
b)材料:连头前根据各方对连头点的确认,进行开挖确
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