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关于自主研发时速350公里60-18号道岔制造、
运输、铺设有关问题介绍
国内自主研发的时速350公里60-18号道岔2007年经过了设计审查、试制试铺以后,根据试制、试铺情况,我院对图纸进行了进一步的优化。此后,中铁山桥、中铁宝桥各生产了两组道岔,用于武广线试验段的乌龙泉车站。
根据工管中心的安排,由京沪客专公司、工管中心、中铁咨询、铁科院、通号总公司基础部等单位的有关人员,对四组道岔逐一进行了厂内组装验收,并形成了检测报告。
此后,在道岔运输过程中,又发现部分钢轨、岔枕有损伤现象,道岔铺设过程中,也发现道岔的几何尺寸存在不合格现象,现将主要情况说明如下。
厂内试铺检测情况
中铁宝桥
2008年1月16日和2月29日,分别对中铁宝桥生产的两组道岔进行了检测,检测结果如下:
第1 组:
根据现场的检测结果,道岔组装的基本检验项点中,A类项点共31项,合格27项,合格率87%,B类项点共151项,合格128项,合格率84.8%,C类项点共63项,合格50项,合格率80%。
所安装的电务转换设备(转辙机、外锁闭及安装装置)符合客专道岔技术条件要求,实测道岔转换阻力满足转辙机牵引力要求。
不合格的项点,主要是尖轨与基本轨密贴,尖轨、心轨的吊板,尖轨,心轨的降低值,尖轨、心轨与顶铁的间隙,尖轨的直线度,辙叉跟端开口等。
需要说明的是,由于工厂所依据的检测标准与检测组的标准不一致,造成不合格的项点较多,
第2组:
根据现场的检测结果,本道岔组装的基本检验项点中,A类项点共9项,合格9项,合格率100%,B类项点共250项,合格229项,合格率91.6%,C类项点共145项,合格138项,合格率95.2%。
不合格的主要项点是尖轨降低值、吊板、顶铁间缝、方向、辙叉开口距、轨距变化率、尖轨动程等。
第2组的组装质量与第1组相比,有了较大的提高。
中铁山桥
2008年1月23日和2月22日,分别对中铁山桥生产的两组道岔进行了检测,检测结果如下:
第1组:
根据现场的检测结果,道岔组装的基本检验项点中,A类项点共34项,合格31项,合格率91.2%,B类项点共148项,合格138项,合格率93.2%,C类项点共62项,合格56项,合格率90.3%。
不合格的主要项目是尖轨的密贴、顶铁间隙、吊板、尖轨和心轨的降低值,轨距变化率等。
2. 第2组:
根据现场的检测结果,道岔组装的基本检验项点中,A类项点共8项,合格8项,合格率100%,B类项点共227项,合格206项,合格率91%,C类项点共47项,合格46项,合格率98%。
不合格的项点主要是顶铁间隙和吊板,此外,由于标准的变化,滚轮的安装项点不合格较多(以前不查)。
从总体来看,随着工厂重视程度的增加和经验的积累,各厂第2组道岔的组装质量均较第1组有较大的提高。
道岔运输情况
客专60-18号道岔两厂均采用汽车运输,对于装车方案,没有经过认真的研究和加固,道岔悬空距离较长,导致了部分钢轨件变形,出现硬弯。
最外钢轨固定不牢固,发生侧翻。
经检查,在道岔运输过程中,造成钢轨出现硬弯的钢轨,中铁宝桥的道岔共有7根,中铁山桥的道岔共有1根,两厂均予以了更换。
部分岔枕在运输过程中,也受到了损伤。
混凝土岔枕存在的主要问题
根据铁道部工程管理中心的安排,2008年6月25日下午~26日下午开始,铁科院、中铁咨询、房山桥梁厂和成都桥梁厂等单位组成检查组,对武广客运专线综合试验段“客专18号无砟混凝土岔枕”的质量问题进行现场调查。混凝土岔枕分别为房山桥梁厂和成都桥梁厂制造,每厂制造两组。调查组依据“无砟轨道混凝土岔枕暂行技术条件”,对每一根岔枕进行了仔细的检查。
1、检查概况
所检查的客专岔区无砟轨道区段位于武广客运专线综合试验段(DK1238+285),由中铁八局进行施工
本次调查发现所生产客专18号无砟混凝土岔枕的质量问题,主要是岔枕中部横裂、岔枕表面龟裂、桁架钢筋脱焊,钢丝弯曲(中部和端部)和混凝土掉块,套管口密封问题。
根据“无砟轨道混凝土岔枕暂行技术条件”的规定,岔枕表面不允许出现肉眼可见的裂纹,在调查中我们发现,除了岔枕横裂外,还在岔枕的表面发现有个别龟裂现象,也有些疑似龟裂,用清水冲洗,形成裂纹状态的泥水痕迹就没有了。
2 调查结果统计
分别对各厂的岔枕的质量问题进行统计列表,结果如下:
房山桥梁厂 一号岔位
质量问题
出现数量
出现的岔枕号码
备注
岔枕横裂
3
2,95,101,
岔枕表面龟裂
―――
――
桁架钢筋脱焊
30
19,14,3,1,10,120,116,118,122,77,97,119,80,49,92,99,93,98,8,101,106,130,60,100,91,87,89,31,61,1
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