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脱硫脱硝除尘一体化装置改造和优化运行小结_屈四海
设备运维
脱硫脱硝除尘一体化装置改造和优化运行小结
屈四海(兖矿新疆煤化工有限公司,新疆 乌鲁木齐 830011)
摘要:循环流化床干法烟气脱硫脱硝除尘一体化技术是近 时,应加强炉内的SNCR操作
几年国际上新兴的烟气治理技术,具有脱硫脱硝除尘效率高、 (1)控制好SNCR脱硝稀释水泵和氨水泵的流量调节,将入
无污水排放、产物易于处理的优点,同时投资相对较低,设备可 炉氨水浓度控制在10%左右(。2)根据炉内燃烧情况,选择合适
靠性高,运行费用较低,因此倍受社会关注。本文结合企业实 的喷射层。(3)做好氨逃逸表的监控,严格控制氨逃逸,以免造
际较为详细的介绍该工艺装置运行中存在的问题、解决办法和 成对后续设备的堵塞或腐蚀。
节能降耗工艺优化方案。 3.1.3做好干法脱硫脱硝的运行
关键词:脱硫脱硝除尘;改造;优化运行 (1)控制好亚氯酸钠溶液的浓度在10%~15%。(2)做好电
兖矿新疆煤化工有限公司位于乌鲁木齐市甘泉堡工业园 石渣和亚氯酸钠溶液的联合脱硝。(3)做好亚氯酸钠喷枪的日
区,根据环保需要,新建干法脱硫脱硝除尘一体化装置,属于全 常检查维护,保证溶液的雾化效果,保证亚氯酸钠利用率。(4)
新工艺,存在很多问题,运行成本也较高,需对装置进行优化运 根据吸收塔入口氮氧化物浓度,结合理论计算,控制亚氯酸钠
行研,以实现节约成本,降低消耗,达标排放目的。 的用量(。5)做好吸收塔COA和烟道超洁净COA的优化运行。
1烟气脱硫脱硝除尘工艺和现状 3.2做好干法脱硫脱硝除尘的运行
目前兖矿新疆煤化工有限公司3×220t/h煤粉锅炉烟气脱硫 (1)控制好净烟气工艺指标,力争控制SO 浓度在10~2
采用的是干法循环流化床脱硫技术,脱硫剂为电石渣;脱硝工 35mg/Nm 。3
艺分为两级,炉内采用低氮燃烧+SNCR工艺,炉内脱硝后的烟 (2)尽量提高吸收塔床层压降,通过增大循环灰流量,提高
气进入干法脱硫脱硝除尘一体化设施,再进行COA脱硝,COA 吸收塔内物料浓度,以提高循环物料的利用率。
脱硝以亚氯酸钠为氧化剂,将NO氧化成NO后,被电石渣吸收2 (3)控制好吸收塔出口烟气温度,通过技术优化调整,将该
脱除;除尘方式为袋式除尘。 温度由目前的95℃逐步降低到75~80℃之间,达到Ca(OH) 的2
干法脱硫脱硝除尘一体化装置刚投入运行时,脱硫剂、脱 最佳吸收温度。
硝剂用量大,运行成本高,处理后烟气指标不能稳定长期达标 (4)控制好电石渣来料质量,保证电石渣Ca(OH) 的含量、2
排放,脱硫剂旋转给料机给料量太大,不能连续给料减少下料 水分和细度。
量;吸收塔锥形段COA脱硝容易结壁,降低脱硫塔的有效反应 4改造和优化运行效果
空间,影响脱硫效果;入口烟道COA喷枪喷嘴材质为碳化硅易 4.1减少了原除尘工艺中的问题
损坏;吸收塔出口温度高,NOx吸收效果差,电石渣耗量大;电 改造方案实施后,解决了脱硫剂给料机下料过大、COA脱
石渣水分含量高,粒度大。 硝喷嘴周围挂壁、喷嘴腐蚀、脱硝剂质量等问题,降低了故障停
2改造方案 运率,确保了长周期运行,节能降耗,为烟气指标长期稳定达标
(1)更换旋转给料机齿轮,减少下料量,稳定添加电石渣, 排放奠定了基础。
保证二氧化指标稳定在10-35mg/Nm 之间,降低了脱硫剂3 4.2降低了脱硫剂、脱硝剂消耗
消耗。 2015年11月运行初期 ,电石渣和亚氯酸钠消耗量较大,经
(2)对原设计进行改造,更换原短喷枪为长喷枪,解决了结 过2016年优化运行后,消耗明显降低,月均消耗分别降低了
壁问题,不再因结壁问题而停运检修,保证了烟气脱硫系统长 37.1%、33%,达到设计消耗水平。
周期运行。 4.3实现了较好的环境
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