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浅谈聚丙烯纤维自密实混凝土(文化科学论文资料)
文档信息
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目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:浅谈聚丙烯纤维自密实混凝土 2
一、自密实混凝土配合比 2
二、试验方法 2
三、试验结果分析 3
1、纤维自密实混凝土工作性测试结果 3
2、聚丙烯纤维自密实混凝土强度试结果 5
2.1纤维掺量对自密实混凝土强度影响 5
2.2不同配合比调整方式对纤维自密实混凝土强度影响 5
四、结束语 6
文2:浅谈自密实混凝土质量的控制 6
一、原材料的选择 6
2、掺和料的选择 8
3、骨料的选择 8
二、自密实混凝土配比优化 8
三、正确掌握自密实混凝土性能试验方法 9
1、坍落度的测试方法: 9
2、混凝土扩展度 10
3、待混凝土临近初凝时用抹刀抹平. 10
四、混凝土生产和施工中的质量控制 10
参考文摘引言: 11
原创性声明(模板) 12
正文
浅谈聚丙烯纤维自密实混凝土(文化科学论文资料)
文1:浅谈聚丙烯纤维自密实混凝土
一般由于混凝土原材料较容易得到,且成本较低,生产方便简单,因而混凝土已经成为当前工程施工中最主要的施工材料。而与普通混凝土相比,聚丙烯纤维自密实混凝土的工作性更好,抗压强度更大。当然这一切前提都要有合理的配合比设计。在此本文就对其配合比设计进行分析,通过试验来证明其良好的使用性能。
一、自密实混凝土配合比
普通自密实混凝土的基准配合比为:水胶比0.3,胶凝材料用量550kg/m3,粗集料用量834kg/m3,粉煤灰占胶凝材料的30%,砂率为50%,减水剂占胶凝材料的1%。纤维自密实混凝土配合比采取在基准配合比中直接掺入长度12mm聚丙烯单丝纤维,体积掺量分别为0.0%,0.05%,0.1%,0.15%和0.2%。如果纤维自密实混凝土不满足工作性的要求,可以采用增加减水剂用量,增大砂率、胶凝材料用量以及水胶比(保持胶凝胶材料的用量,增加水的用量)等单因素变化方式改善其工作性。
二、试验方法
聚丙烯纤维自密实混凝土配合比设计首先是要保证工作性,其次是强度指标。但是,必须明确的是不能以保证工作性而造成自密实混凝土的强度损伤。自密实混凝土的工作性通常包括填充性检测、间隙通过性检测以及抗离析性检测。试验采用塌落扩展度检测纤维自密实混凝土的填充性,采用自制U型仪检测间隙通过性和抗离析性。
检测间隙通过性和抗离析性采用自制的U型仪,中间分割板厚2cm,障碍物为在隔板下部安装2根60mm的光圆钢筋,试验过程中保证中间隔板的稳定性。试验过程如下:
1、将集料、胶凝材料倒入搅拌机干拌1一2min加入纤维在干拌1一2min,接着加入高效减水剂和80%左右的水拌和1min左右,再加入剩下的水拌和1min左右,然后停止搅拌并观察是否有离析、纤维成团等状况,1一2min内进行工作性检测。如果出现离析、纤维成团现状,在继续搅拌1min左右后立即进行工作性检测,按照CECS203:2006和CCES02-2004中工作性的要求,结合英国、德国以及日本相关规范中的要求,当塌落扩展度SF550mm和U型仪高度差△h≤30mm同时达到时,即工作性满足要求。
2、如果工作性检测合格,按照混凝土试验规程成型100mmx100mmx100mm立方体试件,进行标准养护后测试其28d强度值。
3、)如果工作性不和格,采用增加减水剂用量、胶凝材料用量以及水胶比(鉴于基准配合比中砂率较高,增大砂率没有进行考虑)改善工作性,并进行混合料的试配和工作性测试,直至合格。同时进行调整配合比后的100mmx100mmx100mm立方体试件成型,进行标准养护后测试其28d强度值。
三、试验结果分析
1、纤维自密实混凝土工作性测试结果
结合体积掺量分别为0.0%,0.05%,0.1%,0.15%和0.2%聚丙烯单丝纤维掺入到自密实混凝土中后工作性能的测试结果。可知,随着纤维掺量的增加,尽管塌落度经时损失变化不大,但塌落度、和塌落扩展度逐渐降低,△h逐步增大,聚丙烯纤维自密实混凝土工作性逐步降低。当纤维体积掺量达到0.15%时,纤维自密实混凝土的工作性己达不到规程相关要求。
需要强调的是FS15T组与相关研究中的数据规律一致,但数据结果偏好。初步分析为,当纤维掺量超过0.10%后,拌和过程、PP纤维分散性等方面因素产生的上述差异。
为了改善FS15和FS20的工作性,采用提高水胶比、增加减水剂用量和提高胶凝材料用量方式改善
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