中水回用日常的工作记录.docxVIP

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1月8号反渗透进水PH不得高于8.3. 保安过滤器出水压力不得低于O.IMPa。 硬度不得高于1200,最好1000以下。 系统运行前膜元件的清洗,酸除锈,碱除机械油。 原水的SDI值在500以下。 原水的残留余氯,若残留余氯为1Mg/L,对应则需要SBS(亚硫酸氢钠)1.8-3Mg/L1月9号超滤反洗阀故障停机:1.查看气压问题。2.阀是否手动能打开。 超滤反洗泵管道混合器和90度弯头漏水。 垫片是否压好。2.垫片的大小是否合适。3.垫片损坏。4.统是否上紧。 4月14号超滤2#底下漏水,更换。密封圈,产水侧有点漏水,缠胶带7圈(上下),巳经滞漏。 更换压力表0—0.4Mpa碱加药系统:堵塞问题己解决(加Y型过滤器网)。碱加药设计搞错,碱加药药液加入管道混合器,石灰直接加到澄清池(安装虹吸),堵塞的杂质多为袋子的丝?(以后应注意)。 自清洗过滤器装卸,安装,完毕。内部己经堵死(加盐酸的,袋子,快滤池曝气的滤头,以及截留的物质)人为造成的以后应该避免。 4月15号4#超滤进水蝶阀不能调节流量2#超滤虹吸造成产水阀吸入空气造成漏水自清洗过滤器跳闸频繁4月23号化学清洗超滤碱洗有大量悬浮的白色物质(钙),在碱洗完用酸冲洗时,将碱浸泡的放出,然后在配酸,防止配好酸以后,PH变化比较快(中性)用酸量大。 4月29号挖沙检查滤头(滤头完好,滤杆损坏)底部构造不合理,气阀分布不均匀,造成前部进II滤杆损坏,己更换。 5月8号超滤试气洗(检测是否有损坏,将产水卸下,进气管插入一段压力表上(控制最大0.2KPa)一般为0.1Kpa为宜。 1.如有损坏会出现冒泡的状况,及时与厂家联系。(并记录损坏严重程度情况)用HCL洗2井保安过滤器滤芯(压力恢复初值)5月11号超滤试气洗错误操作(将上排阀打开,下排阀打开,导致膜内没有水,实验失败)正确操作,将产水管侧泄水即可。 有时上排阀,下排阀漏水,需调节阀门。 自清洗过滤器卸下,用HCL浸泡,效果明显,杂物去除,恢复通量。 5月14号清洗超滤,反渗透超滤,酸性PH1-2碱性13-14均可,超滤耐酸碱性能强,流量调节最大。 反渗透清洗前,配一桶HCL,PH=2—3,清洗反渗透,打开排放阀,置换装置内的水。流量相当低50—70M3\h,为了防止钙垢等划伤膜元件。碱PH12-13流量控制在50-70M3/h(关闭产水浓水阀)5月20号超滤厂家来维修,将膜取下,用氮气压力为0.05-0.08Kpa进行试压,并用洗洁精进行表面涂抹,如果有膜幼.损坏,就会有气泡产生。然后用牙签堵住并做记号。 5月23号ORP检测仪变负值。(线位进水,搭线)5月24号由于还原剂泵是手动运行,造成反渗透运行冲洗时不关闭。使0RP值在一150时,出现CHECKSENSOK?无法正常显示(Looppange.mv150300)(standard标准值124mv)(outputmodeoff)将一150—一+300的范围调值一149一一+300.即可. 8月25号抽水泵不上水的原因情况:1.电机响,但叶轮不转。 分析:三相电缺一线,拿电表检测看是否是电机或线的问题,将三条线拧紧挂在摇表的一头,另一头与电机接触,读数,如果没有问题检测单根线的问题。 胶带一一防水胶带胶带枫源绿洲期间清洗膜记录2012年10月11号将离线清洗装置的膜壳卸下,一端封堵(所用材料:胶皮、薄铁片)。用水试漏,待检查不漏水时将膜放入膜壳。加入纯HCL(注意缓慢加入)。酸与垢(碳酸钙)反应生成C02气体。同时酸易挥发,所以将上端用盖盖上,另一端口小口出气。浸泡完毕。 2012年10月12口去工厂查看自己的清洗方案,效果如何?清洗效果有明显的变化,但是也出现了一些问题?膜壳的端板被盐酸腐蚀了(材质有问题),导致一些黑色溶胶物质覆盖在膜两端的表面,清洗浸泡无法继续进行,重新选择其他办法。

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