TMT卷绕电气设备常见故障及处理.pptxVIP

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TMT卷绕电气设备常见故障及处理第1页/共39页提纲:第2页/共39页1、DFY TMT卷绕机更换规程2、GR控制系统常见故障3、油轮A/B区老线计量泵常见故障及其处理(预 留线)4、卷绕头部分5、辅助屏及油雾系统6、保全室一般出现故障第3页/共39页一、FDY TMT卷绕机更换规程1、将机台BH辊转至水平状态(确保压辊与BH辊分离),如遇特殊情况卷绕头无法动作,则进行下一步。2、确定电机全部停止动作,打开该位的电控柜,依次断开加热空开,IAPR电源空开、 卷绕头电源空开、变频器空开、控制电源空开第4页/共39页3、拔掉机台插头,(注意要轻拿轻放不要摔坏插头)最后由保全拔去气管。4、机台跟换后插上插头,打开柜门拨好地址码,依次将电控柜内空开推上(电源、变频、卷绕头、IAPR空开),待“heat trip”灯灭后将加热空开推上,关好柜门。5、查看卷绕头控制柜内PICA1板通讯是否正常,(如不正常检查原因通常有:送电后无法通讯,地址码没有拨到位;地址位与其他位冲突;通讯线故障。)通讯正常后锁好柜门上下两锁扣。第5页/共39页6、参数拷贝:更换机台前,应先确认与该位参数相同的位号(在不确定的情况下,应先与车间相关人员联系,确定该纺位品种,在电脑上将参数从相邻位拷贝(参数拷贝须坚持一个原则:偶数位从相邻小的奇数位拷贝,奇数位从相邻大的偶数位拷)7、打开工业参数一览表,确认参数正确后将界面退到浏览级别。更换卷绕头一般出现故障第6页/共39页1、送电后无法通讯; 原因:地址码没有拨到位;地址位与其他位冲突;通讯线故障。2、参数传送; parameter传送在工作状态下无效,自卷绕满卷后下一络起作用。第7页/共39页3、ARCNET通讯 个别位通讯丢失;LED6发光指示;同一条线通讯全部丢失。 更换电路板一般注意事项第8页/共39页1、先查看图纸,准备好更换所需要的工具及物品,确认系统处于停电状态。2、在更换电路板前要注意人体放电;例如接触一下机壳之类的接地体。3、螺丝之类物品要归类保存,要做到条理清晰,元器件做到先下后上,后下先上。4、注意:人生安全,设备安全。第9页/共39页注意安全:现场机台切换危险二、热辊及分丝辊系统第10页/共39页常见故障:1)22000PF滤波电容特性漂移;通讯失败; 第11页/共39页INV2TERMINAL BOX插头PicA1-Main-V03INVORCN-SI01INVGPINVMOAPR1CN-SI02INV1AAPR2INV1第12页/共39页LED6LED25LED26LED27LED28第13页/共39页 2)卷绕头EC02报警,PicA1板自动复位,多次出现;重写flash、sequence,上机再试;更换PicA1板。第14页/共39页3)速度反馈失败; a、原因:热辊缠丝,导致负载过大。 现象:可正常开启热辊,升速一定时间后报警,SMU显示为热辊速度反馈丢失。 处理:打开GR箱用手拨动热辊感觉其阻力大小;清理废丝;通知保全查看轴承。 b、原因:STA损坏或特性漂移。 现象:SMU上short trend图形与其他位相比异常;无报警,经常断丝;丝饼物性指标异常。 处理:用测速灯测量其转速是否异常,更换STA 例:GR1 FEEDBACK PULSE LOSS 第15页/共39页第16页/共39页4)温度反馈失败; a、原因:JPT200Ω特性漂移; 现象:无任何异常,正常丝饼沸水指标、染色指标等特性与标准值偏差过大。 处理:开启状态下,相同品种,相同条件用红外点温仪测量热辊温度;更换新JPT200Ω b、原因:STA损坏、IAPR损坏、加热线路问题、GR保温箱保温效果下降; 现象:SMU显示GR辊温度超出绿色带、黄色带; short trend图形异常; 处理:查看加热线路;更换新STA;更换新IAPR第17页/共39页第18页/共39页5)电机过热保护开关断开、串线;第19页/共39页AUX柜INV1INV2INV3INV4(此为安川G7系列变频器)1~~910~~1819~~2728~~36常见故障:变频器可正常启动,无电压输出;变频器OC报警。处理:更换新变频器;分别测量各电机三相对地电阻。三、油轮A/B区老线第20页/共39页预留线常见故障: 油轮缠丝,阻力大现象: 变频器OL报警SMU显示: INV-OR OVER LOAD处理: 停电后测电机三相电阻;人力拨动油轮感觉其阻力大小;保全检查齿轮组。第21页/共39页计量泵(预留线)1、计量泵跳停(过电流保护动作)THGP1、 THGP2第22页/共39页 原因: 1)溶体黏度过大,导致负载过大 2)机械故障:卡泵 现象:二楼控制按钮箱停止按钮红灯亮 SMU显示:[ERROR]INV R17:GP-External

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