基于PLC的APC自动送料器改造.docVIP

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摘要 如今家用汽车已经是人们生活中不可缺少的一部分,而在汽车制造中车身焊装车间是最具技术难度,设备最复杂的一个车间,经过不断的技术改造基本上实现80%装配线自动化管理,减少了人工干参与,便于连续不间断生产,最主要的是质量稳定,节拍均匀。在生产中来料装配又是整条流水线不可缺少的局域物流组成部分,我公司New XXXX车型2012年5月份之前左右封板上料都是采用人工上料,效率低且节拍不可控制,而且机器人抓取工人放在上料台上的工件时曾造成过人员受伤,并且每个上料台都需要分配一个操作工。鉴于此种情况需要提升产能,提高自动化程度,为此,采购了APC机送链(以下简称APC,其英文为:Auto Palette Cycle),机器人会按照预先编程从APC上自动抓取工件,APC会依据PLC逻辑条件自动循环,以前是一个上料台一个操作工,现在是8个APC机送链配一个操作工,并且产能从40JPH提升到60JPH,实现了自动化装配焊装,大大降低了人员数量。 关键词:APC,PLC,自动化 第1章 前言 本文介绍的是基于PLC可编程技术的APC自动送料器的改造,对本次课题的设计任务和要求有: 1.根据公司生产要求进行PLC的APC自动送料器改造,减少操作人员,提升生产产能,提高自动化程度。 2.设计要求利用新配备的APC自动送料器利用PLC编程提高生产效率,实现自动化装配焊装,降低工作人员的数量。 3.采用西门子PLC编程技术实现APC自动送料器与抓件机器人之间的信号交互,在安全可靠地保证生产人员的人身安全的前提下,大大提高生产效率。 利用PLC的柔性控制特点来实行对于高产能的设备的优化,在安全生产的前提下,达到减少生产人员,提高生产效率,提高设备自动化程度的目的。 1.1 PLC的简介 可编程序控制器,英文称Programmable Logic Controller,简称PLC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。传统的继电器控制系统主要存在以下两个缺点,一是可靠性差,排除故障困难,因为它是接触控制,所以当触点发生磨损和断裂等损坏情况时很难做出相应处理;二是灵活性差,总体成本较高。继电器本身并不贵,但是控制柜内部的安装,接线工作量极大,工艺发生变化时相应的改动更是复杂。因此当市场需要适应新的变化时,PLC就应运而生了。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方

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