高流动熔喷用聚丙烯的制备及性能研究.docxVIP

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高流动熔喷用聚丙烯的制备及性能研究 用致密树脂(pp)均匀地加热和分散,具有高度的熔合液流率(即熔融指数mf,简称熔合指数),主要用于熔合织物的生产。现阶段,医用防护用品、一次性卫生用品等物品对熔喷无纺布的需求量剧增,对熔喷料的可纺性、低气味提出了更高的要求 目前,生产熔喷用高流动聚丙烯主要有两种方法:一种是采用茂金属催化剂聚合工艺生产超高MFR均聚聚丙烯树脂;另外一种是过氧化物降解法,将聚丙烯的大分子链段打断,制备出分子量分布窄而均匀的高流动聚丙烯 茂金属聚丙烯,主要以国外公司生产为主,例如,巴塞尔公司的Metocene MF650Y、埃克森美孚Achieve 6936G1等,国内燕山石化正在进行茂金属熔喷料的工业化试验,取得了一定的进展 过去用于熔喷料降解的聚丙烯基料,多为熔指为3~20g/10min左右的聚丙烯粉料,随着聚丙烯催化剂和聚合技术的进步,市场上已经开发出了熔指在100g/10min左右的聚丙烯粉料,为生产熔喷料提供了更高流动性的基料,可能加入的过氧化物更少就可以实现熔喷料的高流动性,从而降低气味和VOC释放量,生产的熔喷布品质更高。因此,有必要进行系统的研究。 本研究通过双螺杆挤出机和BUSS混炼机两种共混加工方法,考察生产熔喷聚丙烯的差别。双螺杆挤出机长径比为40,停留时间相对较长,BUSS混炼机为二阶往复式单螺杆,混炼能力强,长径比20,停留时间较短,考察不同规格、不同长径比的加工设备生产熔喷聚丙烯的差别。进一步考察了过氧化物(降解剂101)含量、加工温度、停留时间和熔喷料后处理对熔指和挥发性有机物总量(TVOC)的影响,找出了影响熔喷料性能的主要因素,确定了最为合适的工艺条件。 1 实验部分 1.1 合助剂、聚酰胺和双螺杆挤出机、混炼机和仪器 聚丙烯粉料(熔融指数MFR为100g/10min),市售;降解助剂Trigonox 101,阿克苏诺贝尔公司;抗氧剂为225复合助剂(1010与168按1∶1质量比复配),临沂三丰化工有限公司。 双螺杆挤出机(ZSK-40型,螺杆直径40mm,螺杆长径比40),德国WP公司;BUSS混炼机(MSK-30型,螺杆直径30mm,螺杆长径比40),瑞士BUSS公司;熔融指数测试仪(MP600型),美国Tinius Olsen公司;顶空气相色谱质谱联用仪(GC/MS,7890B-5977A型),安捷伦科技有限公司。 1.2 挤出造粒的制备 将聚丙烯、过氧化物101、抗氧剂按照设计比例加入低速搅拌器机中进行搅拌,预混1~2min;然后,将所得预混料分别加入BUSS混炼机和双螺杆挤出机进行挤出造粒。BUSS混炼机的造粒温度为150~195℃,双螺杆挤出机造粒温度为190~240℃,将挤出的粒料于90~120℃烘干,进行熔融指数和TVOC测试。 1.3 小口模塞 使用熔融指数测试仪,按照GB/T 3682—2000规定进行MFR测试,测试温度230℃,负荷2.16kg,使用小口模塞;将熔喷聚丙烯颗粒在真空干燥箱(80℃)中干燥2h,分别取1±0.01g试样放进10mL的顶空瓶中,利用高纯氦气充分置换瓶内的空气,在120℃下加热5h后通过自动进样器使顶空瓶顶部的气体自动进样,进行GC/MS分析。 2 结果与讨论 2.1 降解剂对熔喷料mfr和tvoc的影响 BUSS混炼机为小型加工设备,剪切混炼能力较强,物料停留时间较短。主要用其探索了不同降解助剂配方下,捏合温度和螺杆转速对熔喷料性能的影响。调整温度过程中发现,螺杆温度超过200℃后,材料降解严重,不能拉条切粒。主要实验条件及测试结果见表1。 在BUSS混炼机实验条件下,降解剂101含量对熔喷料MFR的影响见图1。 由表1和图1可见,降解剂101含量对熔喷料MFR的影响较大,随着降解剂101含量的提高,熔喷料的MFR不断提高,当降解剂101含量达到7‰时,熔喷料的MFR可以达到1400g/10min左右。 由表1还可以看出,对于B4~B7来说,在180~190℃的温度范围内,温度对熔喷料MFR的影响并不明显,提高温度对提高熔喷料的MFR并没有太大的作用。 在BUSS混炼机实验条件下,进一步考察降解剂101含量对熔喷料TVOC的影响,结果见图2。由图可见,101含量对熔喷料TVOC释放的影响很大,当101含量仅为4‰时,TVOC就达到了1400μgC/g以上,其后随着101含量的提高,熔喷料的TVOC还会继续增大。不经后处理,无法达到使用要求。 2.2 降解剂的确定 双螺杆挤出机(WP-40型)的螺杆长径比为40,保证了挤出过程中较高的混合效率和反应时间,首先对比了降解剂101含量对熔喷料MFR和TVOC的影响,实验条件及结果见表2。 在双螺杆挤出机实验条件下,降解剂101含量对熔喷料MFR的影响见图3。由图可见,随着101含量

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