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普碳钢质量问题分析报告
新金钢铁
普碳钢质量问题分析报告
炼钢厂
2011年8月25日
1
目录
1.前言 ............................................. 3
2.设备现状 ......................................... 3
3.工艺状况(生产钢种Q195) .......................... 3
3.1转炉系统 ..................................... 3
3.2连铸系统 ..................................... 5
4铸坯质量 .......................................... 5
4.1中间裂纹的产生原因 ............................ 7
4.2夹杂的产生原因 ................................ 7
4.3中心疏松的产生原因 ............................ 8
4.4中心裂纹的产生原因 ............................ 9
4.5皮下气泡的产生原因 ........................... 10
5目前工艺设备上存在的问题 .......................... 11
5.1设备上存在的问题 ............................. 11
2
1.前言
脱方、裂纹、缩孔等。为此技术中心 近期西区炼钢厂频繁出现铸坯质量问题,
技术人员通过近期的调查,对相关数据进行整理分析,找到了问题的真正原因。
2.设备现状
两座30t氧气顶吹转炉,两台纯水冷却连铸机,分别为1#机3机3流6米弧、
2#机4机4流8米弧。两台连铸机只采用结晶器、足辊、二冷一段冷却模式。其
中结晶器无足辊,足辊水架在铸坯的四个角处各加了一个喷嘴。二冷段只有一段
水条,并且无水表显示(不能确定水量大小)。
3.工艺状况(生产钢种Q195)
3.1转炉系统
总装入量37.1-37.8t,第一批石灰加入量为1000kg、白云石加入量为800kg,
第二批石灰加入量为100-500kg、白云石加入量为300-500kg、烧结矿加入量为
400-600kg.采用一次拉碳法,终点碳含量在0.03-0.04%范围,终点温度在
1649-1693?。脱氧合金化方面,硅锰合金每炉加入量为240kg、硅铁加入量为
40-50kg、脱氧剂加入量为25kg。吹氮时间每炉都是2min,氮后温度控制在1600-1607?之间。如下图所示:
3
磷、硫含量比较低,完全合乎要求。
从工艺过程来看,白云石明显加的太多,前期料加的白云石已经够了,第二批料就不因该加了,确保mgo含量在8-12%就够了,mgo高了以后,炉渣明显发粘,炉渣的脱p、s能力及夹杂物上浮能力明显减弱;终点碳含量偏低,从图上看只有0.03-0.04%,根据Q195的技术要求,终点碳含量应在0.06-0.08%,因此上述钢水已经算过吹了,再看每一炉的吹氮时间都在2min,不但不能保证夹杂物的充分上浮,
4
而且铸坯中夹杂物含量明显上升。从实际情况看吹氮工序没有按照要求来做,有时候根本就没有吹,怎么能保证吹氮效果。
3.2连铸系统
2#机为4机4流,生产150*150时结晶器水量为150t/h,足辊水为10.58t/h,二冷一段无水表没有水量显示,无二段水条。铸坯出二冷室温度偏高,铸坯明显发亮。以下为统计炉次的中包温度和拉速的匹配情况。
按标准要求Q195钢种,中包温度应控制在1535-1545?,在此范围内的钢水拉速应控制在2.2-2.4m/min,3流的铸坯拉速明显偏大, 在二冷室外发现3流的铸坯有明显的弯曲,
4铸坯质量
铸坯冷却以后发现脱方比较严重,还有缩孔、中间裂纹,个别铸坯还存在角部裂纹。从整个铸坯情况来看,表面氧化铁皮比较严重,以
5
下是铸坯经过酸洗以后的低倍情况。
图一:中间裂纹 图二:夹杂
图三:中间裂纹、中心疏松 图四:中心裂纹
图五:皮下气泡
6
4.1中间裂纹的产生原因
中间裂纹主要发生在连铸方坯的柱状晶区,并沿柱状晶扩展,一般垂直于铸坯的两个侧面,严重时中心点的上下左右四个方向同时存在,该裂纹被称为中间裂纹。
成因及危害
该裂纹的产生与二次冷却产生的热应力有密切的关系。
浇注温度高,钢液过热度大,拉速高。
二次冷却制度不合理,造成铸坯表面回温严重。
喷嘴/水条安装位臵不当。
钢坯加热时,裂纹会被氧化,轧制不能焊合,对钢材质量造成危害。 预防及消除方法
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