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电厂环保工作情况汇报
节约能源,保护环境是我国的一项基本国策。现集团公司环保处专门对我厂环保工作进行检查,体现了对环境问题的高度重视。下面从七方面将我厂环保工作作出总结汇报,请予审议、考核。
(一)量化指标完成情况。
建设工程“环境影响评价”和“三同时”执行率达 100%;厂界噪声达标率为 85%;废水排放达标率为 98%;灰渣利用率 100%;烟尘排放达标率为 40%; 废水处理设施投运率 100%;烟气脱硫设施投运率大于 95%;CEMS 系统的投运率大于 95%;工业粉尘、烟尘、化学需氧量及二氧化硫排放量与上年度相比均有所下降,总量控制指标削减 6%,大部分指标完成了公司下达的目标任务。
(二)环保重点治理工程完成情况。
1、完成了 4#除尘器脱硫系统的改造工作:
完成了预除尘室南部除尘单元的改造。共计设置¢160×7000mm 布袋112 条。共计增加过滤面积 400 平 M,现过滤总面积达到 3600 平 M。从而降低了除尘器过滤风速(降低了 10%)和烟道的气流速度。
完成了除尘器北部百页窗式烟道隔板的增加工作。共计增中隔板 10 块,使预除尘的效率得到了提高。
完成了进气烟道前部均流板的加装。前部加装均流板两块以改善 4 室负荷过大的问题。
完成了星型卸灰阀的变频改造。在空压机室增设了一个控制柜,加装了 5 台变频器,实现了卸灰阀的变频控制。
2、完成了烟气排放连续监测系统(CEMS)的改造工作:
重新改造扩大烟气在线系统小间,解决了小间漏水及通风散热问题。
完成了 CEMS 系统的标定,更换标气。实现了 CEMS 系统测量值的准确性。
新安装两台监测仪及辅助设备,实现了每台炉动态在线监测(原有南侧 1#监测仪对 1#、2#脱硫除尘器的运行情况进行监测,北侧 2#监测仪对 3# 、4
#脱硫除尘器的运行情况进行监测)。3、成功改造 3 号锅炉除尘器:
(1)3#除尘器由原麻石除尘器改造成为 SS-35 型组合装置的二级脱硫除尘器,进一步提高了除尘、脱硫效率。
(2)75t/h 锅炉除尘器循环水系统备用管路完善,保证了除尘器用水及冲灰水沟的畅通。
4、整改完善煤场防尘、仰尘挡风墙:
针对在用的煤场、废渣堆放场;采取安装防尘、抑尘挡风墙及完善干渣洒水管,使得厂区内环境卫生有了很大的改变。
5.15-8.28以下为工程的具体情况
5.15-8.28
工程工程
4#除尘器脱硫系统改造工程
日期
8.25-9.25
工程量
1、在 1#、2#进风斗后加均风板。
2、预除尘器的改进。
3、个星型卸灰阀采用变频控制。
施工单位
一建
投资金额
340000 元
4、扩大出口烟道面积,用 1200*700 方风门替代φ800
出口圆风门。
CEMS 改造工程
1、扩大烟气在线系统小间,增设空调。
8.25-11
2、新安装两台监测仪、空压机及辅助电脑。
一建
96715 元
3、CEMS 系统的标定,更换标气。
除尘器改造大修工
1、拆除 2、3 号原卧式文丘里段改建一级DZX 型喷
程
雾自激水浴式脱硫除尘器。
2、2、3 号原麻石除尘器改造成为SS-35 型组合装置
的二级脱硫除尘器。 湖南 700000 元
3、拆除 2、3 号原过桥,改造成俯冲切线进副塔把副
塔改造成为脱水型副塔。
4、重新布置管道及冲灰沟系统。
煤场防尘、仰尘挡
煤场西侧安装煤场防尘、仰尘挡风墙。
8.1-11.5
一建 329000 元
风墙工程
(三)烟气脱硫除尘系统的运行情况。 1、3 台 35t/h 锅炉除尘系统:
(1)烟气脱硫除尘系统
我厂目前有 2 台 SS-35 型双级湿法除尘脱硫,锅炉烟气由锅炉房引出, 烟气进入 DZX-55 型装置,在入口两侧受脱硫液喷雾加湿后,夹带下弧板上之水层在上弧板与下弧板所形成的 S 弯喉部自激、撞拼、聚凝酸碱中和,这一级捕集尘粒的综合效率在 95~99%之间,被捕集的尘粒落入下部锥斗被带入灰水沟,由排灰沟送至沉淀池。同时 DZX 脱硫除尘装置利用燃煤灰份中的碱性氧化物(如
CaO、MgO、K O、Na O 等)脱硫,使脱硫效率达到60%以上。烟气从一级除尘器俯
2 2
冲切线进入二级 SPX-35 型旋流塔,并冲击水封面,气流旋转上升,绕过芯塔上
三层旋流板,一层导流板与布水装置洒布的碱性循环水相对接触而除尘脱硫。烟气经除雾板,螺旋倒锥体脱水,从主塔中心出烟,烟气以 12~15m/s 高速进入脱水副塔,进一步脱水后经引风机送入烟囱。
(2)35 吨炉 SS-35 型双级湿法除尘脱硫主要性能参数
序号
工程
单位
参数
备注
1
处理烟气量
m3/h
≥62679.5
考虑最大工况
2
处理前烟气浓度
mg/Nm3
≥62117.4
3
排放浓度
mg/Nm3
≤250
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