空压机入口导叶波动的原因分析与处理.docxVIP

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空压机入口导叶波动的原因分析与处理 张喜萍 [海洋石油天野化工有限责任公司,内蒙古呼和浩特010070] 摘 要:分析查找入口导叶波动的具体原因,介绍处理方法以及防范措施。 关键词:空压机;导叶;波动;处理 1装置简介 Nm3/h左右,由于变化不太明显,没有危胁到1装 海洋石油天野化工股份有限公司年产 300kt合成氨,520kt尿素装置是上世纪90年 代初成套引进的。用于氧取出量23000Nm3/h空 气分离的有空气压缩机和氮气压缩机两台离 心式压缩机。其中,空压机为瑞士苏尔寿公司 生产的径向等温离心式压缩机,共有5级,由 蒸汽汽轮机驱动;压缩机主要设计参数如下: 转速:5470rpm 流量:132290Nm3/h 进/出口压力:0.0896/0.763MPa (A) 出口温度:128°C 正常功率:12550kW 原料空气首先经自洁式空气过滤器除去 灰尘及其它机械杂质后,通过入口导叶控制 流量后进入叶轮进行压缩。空气在前三级叶轮 进行每一次压缩后,都经过设在气缸两侧的内 部冷却器进行冷却,并在与之匹配的疏水器中 分离冷凝下来的水分后,继续在第四、五级压 缩后进入后冷却器,冷却后的空气进入空气冷 却塔。在后冷却器前有一条防喘振放空管线, 用于开停车或异常工况时出口压力的调整,以 防止空压机落入喘振区运行。 空压机设计为定转速操作,其流量调节通 过入口导叶开度即旋转角度的改变使得入口 气流方向和流道面积发生变化,进而控制进气 量的大小,调节范围是9~110度。入口导叶是 单支撑叶片,动作时由DCS发出信号经阀门 定位器使活塞式执行机构带动连杆控制导叶, 实现流量控制。 2存在的问题 2010年2月21日入口导叶开始出现波动 现象,在装置稳定运行没有对工况进行调整的 情况下,空气流量在20s的时间内变化了 1000 置的正常运行,原因也没有明确,只能暂时将 其打手动控制进行观察,同时分析查找波动的 原因。但随后波动幅度和频率越来越大,到3 月13日,流量变化幅度增长到4000 Nm3/h左 右,频率也从开始的1 -2次/天增加到4-5次/ 天。为此不得不对连杆行程进行限位,使其只 能在一定范围内动作,不至于瞬间大幅波动影 响装置的稳定运行。 3原因分析 为了确定入口导叶波动的具体原因,对可 能的因素进行了认真的分析和排查。 3.1工艺原因 在入口导叶波动前,工艺参数没有明显异 常,实际流量距离喘振线也有很大距离,加工 空气量也未做调整,波动发生时也不在分子筛 切换期间,可排除工艺因素。 3.2设备原因 入口滤网是前不久更换的,压差为 0.3 kPa,也没有破损,因空气过滤室阻力过大导 致流量波动的可能性不存在。 从运行参数看,各中间冷却器入口和出口 温度没有超过设计值,冷却效果较好,不会导 致空压机打气量下降或波动。 再从压缩机本体来看,影响流量的因素有 叶轮、扩压器、弯道、回流器等通流元件,如 果这些元件发生堵塞或结垢,其首先会在振动 等参数方面表现出来。在振值没有异常变化的 情况下,显然可以确定不是设备本身的问题。 3.3仪表原因 经过以上分析,问题集中在了仪表方面。 检查发现入口导叶仪表空气中带有大量粉尘, 通过排放吹除后导叶波动次数有所减少,但还 作者简介:张喜萍(1972-),女,内蒙古呼和浩特人, 助理工程师,在中海石油天野化工铁路仓储部工作。 是时有波动,判断认为阀门定位器内部可能发 生了堵塞等故障,接下来就是如何处理的问 题。 4问题处理 入口导叶在失气时处于关闭状态,而在空 压机运行状态下处理其定位器必须断仪表空 气,因此首先对连杆限位进行了加强,确保在 断仪表空气时导叶不会动作,相应仪表方面的 准备工作也已就绪。4月3日对定位器进行了 拆开检查,发现喷嘴内积有大量仪表空气干燥 器中用于吸附水分的铝胶分子筛粉尘,清理干 净后回装投用。检查处理结果印证了此前的判 断,入口导叶再未发生波动现象。 4防范措施 显然,防范类似故障的关键在于加强仪表 空气的管理,为此采取了以下一些措施: (1) 全部更换了已部分粉化的仪表空气 干燥器吸附剂。 (2) 通过改造减小干燥器吸附剂再生时 的泄压速率,提高再生温度和再生气量,防止 由于泄压过快或再生不彻底导致吸附剂粉化。 (3) 在入口导叶仪表空气管线上加装分 离罐,对仪表空气中可能带来的粉尘进行分 离。 (4 )密切监控仪表空气干燥器前后压 差,定期打开仪表空气管线导淋检查是否有粉 尘。 5小结 空压机入口导叶波动严重威胁着装置的 安全稳定运行。一方面,它会对空压机本身的 稳定运行带来严重影响,可能会造成压缩机出 现喘振、空载现象;另一方面,对空分工况和 设备也会带来很大的危害,当波动幅度和频次 过大、过多导致空气冷却塔、分子筛压差超过 设计值时,甚至会造成塔板吹翻、分子筛粉

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