某燃气轮机振动故障分析.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
某燃气轮机振动故障分析 大型机车启动、调整和方便。它是中国的重要调峰机组之一,在确保电网安全,减少co和so2排放方面发挥着重要作用。然而目前大型燃气轮机在实际运行中频频出现油膜振荡故障,影响了燃气发电机组的安全运行。通过分析某燃气机组的油膜振荡故障,诊断出故障原因为燃气轮机高温气体泄漏,并且已有多起相同原因引起的振动故障,应引起重视。 1 机组主要参数及振动点布置 该机组的燃气轮机、汽轮机和发电机分别选用美国GE公司生产的PG9315FA型、D10型有再热系统的三压双缸双流式汽轮机和390H型氢冷发电机。燃气轮机、蒸汽轮机和发电机转子刚性串联在一根长轴上(见图1),额定转速为3 000r/min。机组主轴分为4段:燃气轮机压气机转子、高中压转子、低压转子、发电机转子,均为整锻实心转子,每段转子由2个径向轴瓦支撑。图1中1,3,4,5为可倾瓦轴承;2,6,7,8为椭圆瓦轴承。 机组振动测点布置如下:1~8号轴承均装有2个电涡流传感器。2个涡流传感器相互垂直安装,自燃气轮机向发电机方向看,左45°为X方向,右45°为Y方向。机组配备1套system one汽轮机诊断监视系统,实时监控和记录机组的振动数据。 2 振动的发生及特征 某日12:51,机组带基本负荷345 MW运行时,3X和3Y(即3号轴承X和Y方向,以下以此类推)轴振动突然从0.03 mm和0.04 mm上升到0.09 mm和0.14 mm,当时主汽压9.52 MPa,主汽温563℃,润滑油温43℃无波动,1号瓦温110℃,3号瓦温82℃,燃气轮机排气分散度无异常,就地检查无异常。减负荷到330 MW,振动无明显下降趋势。14:41,3Y轴振达到0.15 mm报警,减负荷至300 MW。16:00,3Y轴振在0.13~0.14 mm波动。16:12,负荷300 MW,3X和3Y轴振突然从0.10 mm和0.13 mm下降到0.03 mm,当时主汽压8.81 MPa,主汽温565℃,润滑油温45℃无波动,1号瓦温110℃,3号瓦温83℃。 查阅历史数据,发现机组自启动以来十多天内,已多次发生突发性振动变化,且振动幅值一次比一次大,而这次异常振动的振幅变化值最大,机组不得不降负荷运行。从运行记录看,振动异常时,提高润滑油温和降低负荷对消除振动有一定的效果。如图2—4所示,以3号轴承振动情况为例,分析此次机组的故障现象及原因。由历次振动突变情况可知,3X和3Y振动为突然上升,振动上升时,工频分量基本不变,其相位也没有变化,可排除碰摩和转动部件脱落的可能性。查阅3X和3Y的频谱图,发现在振动突然上升的时候出现了低频分量,3Y振动频率以21.8Hz为主,其幅值为0.113 mm,远远超过工频分量,如图3、图4所示。3X和3Y这段时间的频谱分析显示出以21.8 Hz为主的低频分量。当振动突然下降时,低频振动消失,振动恢复到以工频为主。 振动特征分析如下: (1)3X和3Y轴振具突发性,如图2所示,振动呈阶跃变化。1 min之内,3X和3Y轴振动突然从0.03 mm和0.04 mm上升到0.09 mm和0.14 mm。 (2)突变前后工频振动幅值基本无变化,而低频分量变化较大,以21.8 Hz为主的低频分量占主导地位。 (3)振动不稳定。低频振动突然出现时,通频振动在一定幅值下波动爬升,而且低频振动又会突然消失及再次出现,波动过程并无明显的规律可循。 (4)与运行参数的关系。多次突变振动的出现和消失,均在负荷稳定运行时,负荷下降时,偶尔也会使突变振动消失,但不是每次降低负荷均有效果,突变振动与负荷关系并不明显,不是决定性因素。突变振动对润滑油温较为敏感,提高润滑油温能使振动减少或消失。 3 油膜摇晃故障原因分析 3号轴振的振动特征和低频分量的出现,充分说明了该机的高中压转子已经发生了油膜振荡,低频涡动的频率为0.44倍工频。 3.1 热下轴承的稳定性和热风险 (1)扰动力过大。动静碰摩引起的转子热不平衡,或工质温度与转子温度不匹配造成转子温度分布不均匀发生热不平衡,使轴颈在轴承内扰动过大,易发生油膜失稳故障。 (2)轴承型式影响。不同型式轴承的稳定性差别较大,可倾瓦轴承是目前现场使用的稳定性最高的轴承。 (3)轴承负载。在运行过程中,由于机组的热变形,转子在油膜中浮起,加上真空度、地基不均匀下沉等因素的影响,轴系对中情况将发生变化,即各轴承的标高产生起伏。因此,热态下机组轴承负荷将重新分配,有可能使个别轴承过载,出现温升过高和烧瓦;个别轴承的负荷偏低,产生油膜振荡或其它异常振动。 (4)轴承进油温度和润滑油粘度。随着润滑油粘度的增加,转子油膜失稳的工作转速点下移,从而降低了整个转子系统的稳定性,油温变化则改变了油的粘度,轴承的工作点、油膜刚度和阻尼系数都将发生变化,一般情况下,油

文档评论(0)

liummmsssw + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档