聚合车间12月份产生粗料的原因分析报告2009-12-25.docVIP

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聚合车间12月份产生粗料的原因分析报告2009-12-25.doc

聚合车间12月份产生粗料的原因分析报告

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一、经过

自12月12日早班进料中班出料发现C釜产生粗料,21日乙班一釜,22日夜班丙班一釜,22日夜班甲班一釜,截止今天共产生4釜,全部是C釜生产的,第一釜发现较晚(出料时发现),后三釜在反应120分钟左右取样观察,发现粗料进行终止反应处理、回收VCM。操作过程按照程序配方加料,计量准确(A、B、C共用同一个流量计),单体化验分析合格,脱盐水分析合格。

二、原因分析

造成粗料的原因大致有:

单体加入量过多;

分散剂加入量过少;

水油比过小;

引发剂过量;

单体质量差;

脱盐水质量差;

搅拌体系故障;

反应过程超温超压;

本月树脂产量任务紧,为缩短反应时间引发剂用量从100kg增加到125kg.且EHP:CNP由3:1调至2:1(引发剂成本增加),引发剂供货单位是两家,倒换使用。

车间和生产科对粗料进行分析查定:

1.12月14日、12月22日、12月23日三次检查C釜加料03#(冲洗水阀)、04#(终止剂阀)、05#(分散剂阀)、07#(总阀)阀门,分散剂P105泵压力升至1.92Mpa,实验05阀是否内漏,终止剂泵P110泵压力升至1.92Mpa实验04阀是否内漏,各阀门无内漏情况,且管线上的止回阀也完好,现场也没有漏点,不存在助剂漏加。

2.12月23日开釜盖检查C釜搅拌(牛永成、马云晓)正常;做聚合釜径向跳动正常;检查联

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