QC成果减少宽厚板成品定尺短尺事故.pptxVIP

QC成果减少宽厚板成品定尺短尺事故.pptx

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减少宽厚板成品定尺短尺事故;概况

宽厚板产品应用范围较广,小批量、多品种、规格繁多、交货期严格等特点,对最后一道成品定尺工序的质量控制要求更加严格,如果成品定尺工序出现异常,必须要从冶炼开始重新申请单块合同,这样一方面会使生产周期会成倍延长,另一方面也会带出大量的余材板坯和钢板。

2010年因成品定尺事故造成大量合同无法按期交货,给宽厚板生产组织和物流顺畅带来较大的困难。;宽厚板剪切线工艺流程;小组概况;小组成员;活动计划进度表;QC小组活动基本程序;一、选择选题;二、现状调查;;三、设定目标;四、目标可行性分析;五、原因分析;六、确定主因;六、确定主因—原因一:技能水平不够;六、确定主因—原因二:考核力度不够;六、确定主因—原因三:尺寸检查不到位;确认方法:数据统计

确认标准:每块成品长度公差符合GBT709-2006要求

确认内容:

生产过程中频繁出现一级送料数据显示正常,而操作工抽查时发现实测尺寸和一级显示尺寸不一致,存在测量不准确的的现象,但此时已造成短尺事故,2010年1月~7月,由于定尺剪测量异常造成短尺事故37起,占总短尺量的48.68%,而且尺寸精度不稳定,公差在0~100mm之间,达达不到标准要求。

小组成员确定测长辊设计稳定性差是主要原因;六、确定主因—原因五:轧制大板短尺;确认方法:查阅制度

确认标准:操作技术规程完善,生产质量管理细则健全,每次事故都要有事故分析报告。

确认内容:保证成品定尺质量,厂部级领导带领技术人员,制定了严格的质量控制标准和完善的操作管理制度,责任事事故的考核力度较大,产品质量信息实行动态检查,层层分解责任,落实到人到岗,每起事故都有专业的事故分析报告,并且编制了《精整部事故案例汇总》。

因此,管理制度不到位不是主要原因。;确认方法:查阅设备维护规程和点巡检制度

确认标准:检修维护项目由专人验收,重要参数及设备重点点巡检,管理人员监督确认。

确认内容:精整区域每次检修项目明确,并有专业人员验收确认;日常点巡检记录也有专责点检员监督确认,设备运行稳定,2010年1~7月无设备事故停机时间。

因此,点巡检制度不完善不是主要原因。;确认方法:数据分析

确认标准:二级下发一级数据准确

确认内容:宽厚板生产特点之一就是小批量,多规格,势必要频繁调整长度尺寸,生产过程中一、二级数据不能及时得到更新,造成一级送料数据混乱。同时由2010年短尺事件统计可知,由于数据下发异常,造成短尺事件31起,占总短尺事件的40.79%,所占比例较大。;六、确定主因—最终;;七、制定对策—方案评价;七、制定对策—对策确定;八、对策实施;1、拆除直径190mm的原测长辊。;2、在入口夹送辊电机传动处安装码盘检测装置。;3、优化夹送辊送料启动、停止阶段的电流控制。;八、对策实施—改造测长装置;八、对策实施—稳定数据下发;八、对策实施—稳定数据下发;九、效果总结—短尺事故对比;由此可见,通过对测长系统和数据下发功能的优化和改造,达到了成品定尺故障频次次月均不超过2次的

目的。;1、直接效益:

项目成本:监控装置和配套设备需25000元,装置改造施工

3000元,共计28000元。

产出效益:活动后每月非计划品减少10块、50吨。每吨按照2500元计算,增加效益约12.5万元/月

巩固期内实际增效M=12.5*4–2.8=47.2万元/月2、间接效益:

节省了投资定尺机的成本费,同时降低了短尺事故率,减少了宽厚板的非计划品,降低了生产成本;同时消除了现场频繁测量尺寸存在的安全隐患,降低了人员的劳动强度,实实现了自动剪切功能,为包钢宽厚板增添了一道亮丽的风景。;十、标准化及措施巩固;;;总结和今后打算;放映结束;

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