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测试项目:功能测试
测试项目:
功能测试
生产批号
0512G
失效数量
4
失效比率
7%
失效模式
短路
公司CAR编号:
V0614
VGSFA/CAR编号:
CT061120/S6032319C
产品料号:
UF4004-E3
客户名称:
N/A
生产批号:
0512G
CAR接收日期:
4/18/2012
失效模式:
Short
CAR报告日期:
4/21/2012
1.问题解决小组:
1.问题解决小组:
组成日期: 4/18/2012
** 事业部部长
** 品质部部长
** 生产部部长
** 技术科经理
** VGS线产品工程师
2.问题描述:
2.问题描述:
问题陈述:
客户投诉4个产品短路。
问题描述详细信息:
3.临时性纠正措施:
3.临时性纠正措施:
库存/在制品检查:
对在制品进行抽样测试IR,设定为VR=410V;IR5uA,失效率为0/24KPCS.
对库存进行抽样测试IR,设定为VR=410V;IR5uA,失效率为0/24KPCS.工艺制程/OQC限制措施:
查核2005年3月份PE1产品的可靠性监控情况,HTRB,PCT,TC和ForwardSurge总共各做了7个批次,每种试验的抽样量为315支,全部合格。
查核2005年3月份UF4004产品的OQC的检验情况,无电性不良记录。
将该产品列入OQC加严检验清单中,OQC对UF4004产品连续10个批次执行加严检验
(3/28/2006)。风险评估:
风险评估水平为一般(50),不需要采取强制对策。
4.根本原因分析:
4.根本原因分析:
退回样品的初始确认(外观/电性)(如适用):
参照VGSC失效分析报告T061120。退回样品的失效分析:
失效分析结果总结:
典型IMC失效-表面有氧化层,导致芯片烧毁。
失效分析详细状况:
参照VGSC失效分析报告T061120。(参考VGST提供的UG2IR不良模拟试验及FA报告)失效原因:
4.3.1失效机理:
由于焊接炉温异常,导致焊接材料产生”IMC”现象,在后期器件应用中发生失效.(参考VGST提供的UG2IR不良模拟试验及FA报告)
可能的原因/要素:
4.3.2.1焊接炉温异常,导致焊接材料产生”IMC”现象.晶粒制程异常,导致玻璃钝化层披覆不良
根本原因:
最可能原因的分析:
焊接炉温异常,导致焊接材料产生”IMC”现象.
根本原因的结论:
同经过模拟试验及排查,最可能的原因是由于出炉材料在焊接炉出炉口未及时清理,导致焊接炉内部产生卡炉,处于焊接炉高温区的材料产生”IMC”现象.
正常炉温曲线:峰值温度365C.
卡炉后炉温异常曲线:峰值温度400C
卡炉的原因如下图:由于员工操作疏忽,未及时清理出炉材料.
不良未发现/逃脱的原因:
TMTT测试时,该支二极管尚未损坏,各项测试参数符合测试规范。
5.永久性改善措施:
5.永久性改善措施:
针对根本原因:
料出炉后发出鸣叫警报声
**
提醒操作员清理材料,材料清理后,报警声停止
2 未及时清理出炉后材料 宣导并监督执行及时清理
4/21/2012
**
出炉后材料的操作纪律
项目1
项目
1
纠正措施前
出炉口未安装报警装置
纠正措施后
出炉口安装报警装置 ,材
时间
4/28/2012
负责人
**
针对未发现/逃脱的原因:
项目改善行动前
项目
改善行动前
改善行动后
时间
负责人
提供安全有效的日期码:
纠正措施有效性的验证:
实施永久性的纠正措施:
纠正措施的实施计划
水平展开与系统报化警措探头施:
项目
项目
系统化措施
时间
负责人
文件号
系统化措施:
8.总结与小组奖励:
8.总结与小组奖励:
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