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变压器严重受潮后现场处理
主变(180MVA,220kV,20XX年12月8日投运)吊罩检查后进行复装时,因天气突变而导致受潮。适逢广东雨季,湿度非常大,给现场枯燥处理变压器带来很大难度,厂家两次派有关技术专家到现场指导这台主变的枯燥处理工作,历时3个多月才处理完毕。现将现场处理过程介绍如下。
1处理过程
针对主变受潮情况,我们在厂家有关专家的指导下,对变压器油前后处理了两次。第一次处理采纳压力式滤油机加真空滤油机热油循环滤油,处理时间达144h,其处理工艺流程图如图1所示。处理后化验结果说明,油中的微水含量略有下降。再处理144h后,油中的微水含量不再下降,绝缘电阻偏低。实验结果说明在主变受潮较严峻、天气湿度较大的情况下这种滤油方式不行行。于是在第二次处理中,采纳了热油喷淋枯燥处理方法,且针对湿度较大的这一情况,在主变油箱下部参加12组加热器,现场工艺流程如图2所示。
图1热油循环枯燥工艺流程图
详细处理程序:
适逢雨季,应做好油务设备的防雨措施,用活动脚手架塔建简易防雨棚,施工过程中亦应做好临时的防雨措施。
将滤油装备按上述流程图安装到位并联结好。
打开B和C、D两侧的阀门,启动B,C,D,将油从油罐中抽入主变油箱。
当油箱内装载3~5t变压器油后,开动底部加热器F。
观看油温计H读数,当油箱出油口温度到达60℃时,开启真空泵K进行抽真空。
图2热油喷淋枯燥处理工艺流程图
喷淋和抽真空交替进行。第一次循环喷淋24h抽真空12ho从第二次循环开头,每次喷淋时间为12h左右,喷淋期间保持微真空。喷淋停止后,立刻抽全真空6h,然后解除真空,测量绝缘电阻。
热油喷淋进行了6个循环,共144ho其绝缘电阻改变情况如表1所示。
由表1可以看出,绝缘电阻根本稳定,枯燥可以结束。
2枯燥处理过程中的几个工艺要点
主管用q)50光钢管,支路管用3/4英寸管。在用于热油喷淋管的端头和风板上钻多个(pl小孔,套扣、钻孔,且肯定要去除余屑,把全部管路清洗洁净,无金属粉末、锈物、异物,然后用变压器油冲洗,枯燥后再装。千万不能用橡胶管。
用管道将真空泵接至变压器的顶部的导气管上,接入口采纳四通管,以便在解除真空时,枯燥空气可由此口进入变压器,防止解除真空时潮湿空气的进入,造成变压器二次受潮。
用观看油箱出口变压器油温度的方法掌握枯燥处理过程中的温度。在油箱入口和出口处插入温度计,依据工艺要求的处理温度和实测温度,调整加热器的功率,使油箱出口变压器油的温度不超过XXX℃o变压器底部的加热电源距箱底150mm?200mm,匀称布置,防止产生局部过热。
表1绝缘电阻改变表
枯燥前要引出绝缘电阻测量回路,以便在枯燥过程中测量绕组的绝缘电阻值。定期检查加热器电源的电压、电流,检查电源电路、加热器具、真空管路及其它装备的运行情况。
2.5在保持温度不变的条件下,绕组绝缘电阻(对220kV变压器)持续12h以上不变,且在上述时间内无蒸气析出,即可认为枯燥结束。
3实验结果
3月26日,主变安装完毕,佛山局实验所完成了大修后的常规实验,绕组的汲取比,高一中低地为1.5,中一上下地为1.9,低一高中地为2.3,绕组介损,高压绕组为0.19,中压绕组为0.19,低压绕组为0.28o
4月1日至2日,请广东省中试所根据DL/T573-20XX《电力变压器检修导则》中规定的实验工程进行变压器的实验,实验结果说明:
绕组变形测试,所测得频谱曲线与大修前相差不大。
空载损耗为1504KW(铭牌为145.28kW)0
局部放电量测试小于规程值要求。由此可见,实验全部合格。
4结束语
该台变压器恢复投运日期为20XX年4月13日,至今已运行4a。运行情况良好,投运后的跟踪实验、年度预防性实验的结果均为合格。
实践证明,即使在南方湿冷的春季,对于进水受潮的变压器,在生产现场条件下亦可以用热油喷淋法将变压器内的水分排解,使变压器恢复运行。
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