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炼钢厂运行车间
降低新水消耗的办法与实践
主要内容:炼钢厂运行车间超级重视节水工作,在转炉余热
锅炉用水及转炉连铸机冷却水系统循环水的重复利用和回收利
用方面进行研究,持续改良,落实杜绝跑冒滴漏管理办法,取得
了较好的效果。
一、前言
为进一步适应进展循环经济,降低能源消耗,提升核心竞争
力的要求,运行车间在炼钢厂负能领导小组的正确领导下,结合
车间实际情形,系统试探,在车间工作的方方面面深切研究和实
施节水办法,取得了突出的绩效。
二、主要办法:
多管齐下,降低工业软水消耗
一是坚持余热锅炉系统汽包的中低水位操作。
咱们在炼钢生产中发觉,从汽包的安全阀和放散阀管道放散
出来的水蒸气带有大量的液态水,经分析是由于汽包水位维持较
高的缘故。为避免汽包放散蒸汽带出液态水,减少软水消耗,汽
化职位严格将汽包的工作水位控制在200mm--400mm之间的中低水
位,同时为避免汽包缺水而造成事故,坚持在炼钢2-3分钟时往汽包
内加水,如此既能减少因汽包蒸汽压力高,避免放散时带出液态水,
而造成软水消耗量大,同时还能够避免汽包压力升得过快,有利于维
持相对平稳的工作压力。采取以上办法后,每炼一炉钢可节约软水2
方,,每一年可降低软水消耗万方,折合人民币万元。
二是蓄热器冷凝水回收利用,汽包中的蒸汽进入到蓄热器,
在蓄热器内碰到水后部份水蒸汽冷凝成水,这些冷凝水的水质专
门好,为充分利用这部份冷凝水,按时将部份蓄热器冷凝水搜集
到软水箱,然后再打到除氧器除氧,供余热锅炉系统再重复利用,
降低了软水消耗,年可降低水耗3万元。
三是强制循环泵冷却水循环再利用。强制循环泵的工作温度
很高,必需用软水冷却。原来,强制循环泵的冷却水回水进入转
炉中压水回水系统,造成了软水的浪费;为避免软水的浪费,车
间在除氧间加设两台管道泵,从除氧间到强制循环泵铺设管道200多
米,把软水箱的软水输送至强制循环泵进行冷却,回水回到加工水箱,
经冷却后又回到软水箱内,形成了闭路循环,杜绝了软水跑漏现象,
大大降低了软水消耗。仅此一项,天天节约软水60余方,年可降低
软水消耗13万元。
串级利用,提高循环水重复利用率
对于转炉冷却水系统和连铸机冷却水系统,按照各自具体的生产
工艺流程,按照各个系统冷却水的水温和水质的要求不同,车间综合
分析,使得各个系统冷却循环水取得串级重复利用:转炉泵房工业新
水第一补充到高压水(氧枪冷却水),其部份回水被利用为中压水(转
炉和精炼系统冷却水)补水,中压水回水被利用为除尘水补水,以形
成循环用水达到节水目的;连铸机冷却水系统的结晶器冷却水能够作
为冷媒水系统和二冷水系统的补水源,冷媒水和连铸设备间接冷却水
能够作为二冷水系统的补水源,以形成循环用水达到节水目的。另外,
为实现转炉冷却水系统和连铸机冷却水系统的供水平衡,车间在转炉
和连铸泵房之间架设了平衡水管道,通过这条管道,转炉冷却水能够
进入连铸循环水系统,一样,连铸冷却水能够进入转炉循环水系统,
如此能够实现转炉系统和连铸机系统的水资源共享,充分利用了水资
源,降低了新水消耗。串级利用后,车间新水消耗将由以前的天天
33
1100m左右降低到800m左右,新水每立方米按3元计算,日降低费
用900元,年可降低水耗33万元。
回收利用,排污水变废为宝
为保护环境,减少污染和降低水耗,车间增强了排污水的回
收和再处置利用工作。对于转炉除尘水和连铸二冷水的斜板沉淀
池的排污水,余热锅炉排污水,连铸机结晶器冷却水、设备间接
冷却水、和二冷水的过滤器排污水依次通过沉淀,过滤,化学处
置后,全数回收利用,达到了排污水重复利用、节水降耗的目的,
年可降低水耗6万元。
小处着手,强化无泄漏管理
运行车间坚持制度管理与技术管理相结合,第一成立了无泄
漏管理制度,要求广大职工对各个管道、焊缝、阀门、法兰、水泵
都进行精心点检、细心排查,发觉问题及时上报处置;第二,在加
大对跑冒滴漏问题的检查和整改力度的同时,增强了无泄漏管理
工作的技术改良。将连铸机循环水泵房内的所有水泵的轴端盘根
密封改成机械密封,消除水泵密封盘根渗水的问题,真正实现了
无泄漏,为节水降耗做出了踊跃奉献。年可降低水耗
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