S120变频器故障分析与参数优化,降低长距离多驱动胶带运输机故障率.pdf

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S120变频器故障分析与参数优化,

降低长距离多驱动胶带运输机故障率

重钢西昌矿业李孔平

前言:

重钢西昌矿业1A排岩胶带胶带运输机全长3.6公里,其投入运行以来,

在运行中和启动时易出现电机4台变频器输出电流、电压不平衡,负荷大

或负荷变化大,并易出现变频器故障停机,每月平均发生此类停机故障约15

次,由于其线路长,节点多,故平均每次处理与恢复时间约0.5小时,严重

影响了系统的稳定性和连续作业,至降低了系统作业率;而至正常运行时,

其四台变频负荷分配不均,使得部分变频器超负荷,部分变频器轻负荷,严

重影响了设备利用率,并容易造成电子元件加速老化和设备效率下降。

为降低1A胶带运输机的故障率,提高其利用率显得尤为重要,进行参

数优化是解决问题的根本。

1工作步骤:

A.查找技术资料

B.分析历史运行曲线

C.导出变频器内部参数进行逐一对比

D.分析重要参数对系统的影响

E.结合控制方式和工艺以及各参数分析,找出原因。

F.实验论证。

G.方案实施

H.运行情况跟踪

I.总结

2、运行数据结合技术资料的分析

A.设备控制方式:排土车间1A胶带运输机驱动方式为双轴四驱动方式,

驱动站分为头部驱动和中部驱动,其中每个驱动站为同轴双电机驱动,故有

4台900KW电动机同时驱动,采用恒转速、变力矩的控制方案,其控制方式

为主、从力矩跟随方式,即头部驱动3号电机为主电机,4号跟随3号,1

号跟随4号,2号跟随1号。

调取1A胶带机运行曲线、参数导出并结合技术资料进行分析

B.调取启动时的运行曲线

电流

低64V

电压

2#电压

首先调取其中一段发生问题的后十分钟运行曲线,这是一段整改前设备每

次启动成功的时曲线,首先分析启动过程中的输出电压,刚启动时,4变

频器的输出电压基本一致,2号变频稍微高出其他变频器,当电机转速提

升到217r/min时,2号变频输出电压突然向下跃变,并停止上升,值到电

机转速达到450r/min时,2号变频输出电压又突然向上跃变至接近正常电

压,同时也引起了系统的电流波动;当系统启动正常,达到设定速度,即

1166r/min时,2号变频输出电压较其他3台低64V,并一直维持,对此曲

线的分析,可以看出2号变频器出现异常。

C.调取故障时的运行曲线

其他3台负

荷增大并持

续波动

2#电压

2#电流

上段曲线调取的是发生停机故障时的前后五分钟曲线,此时2号变频首

先发生故障,故障代码为F07902(驱动:电机停转)随后约20秒后其他三

台变频器故障停机,故障代码均为F30001(功率部件过流)。由曲线图

可以看出,2号变频器先期发生停转,发生后2号变频无法出力,整个系

统负荷加载到其他三台变频器,导致其他三台变频超负荷,并持续波

动,最后导致过负荷停机。

D.查阅《S120变频器参数手册》

在《参数手册》上重点查看2号变频器发生停转时的故障代码进行

分析,故障代码F07902(驱动:电机停转)

“原因:在一个矢量驱动中识别出该电机停转的时间长于p2178设

定的值。故障值(r0949,十进制):

1:通过r1408.11(p1744

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