高炉特殊炉况的处理.docx

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生产.技术操作规程考试卷

生产.技术操作规程考试卷

高炉炉况波动起因及现象

2008年底新金钢铁两座小高炉恢复生产,整个恢复过程较顺,4#高炉开炉后出现容易悬料和崩料现象,从料制和矿批上几经调整,同时调整部分风口,仍然出现频繁波动,后定风压操作,高炉消耗较高,由于市场不好,公司决定停下4#高炉检修,高炉停炉采用空料线打水停炉,料面降至风口水平面,停炉后发现高炉东侧炉身的上部结垢,另外炉身的中部西北侧炉墙砖占圆周的1/4脱落。采取炸药炸掉炉瘤后重砖上部炉身砖,高炉共有七层冷却壁,自最上部勾头冷却壁向上砌砖,同时对高炉的各部分进行灌浆处理。

经过炸瘤处理重砌炉身,包括清理炉缸,除6层2处坏一块冷却壁外,炉型没有问题,首先考虑送风风口调整,经考察附近同等型高炉的风口使用,东山钢铁公司炼铁厂同类型高炉采用加长直?270mm,普阳230高炉也采用加长直?270mm风口,增加鼓风动能,走中心气流炉型,所以这次开炉进行风口调整,原先全是直?105长200mm风口,调整为5个加长240mm直105风口和长200mm直?100风口送风。

2009年4月18日19:00送风,开炉前准备工作比较到位,设备连动试车,提前点热风炉烧起热风炉,使风温达到700℃,20:001#风口着,20:102#风口着,20:153#、10#风口着,20:259#风口着,20:307#、8#风口着,20:354#风口着,1小时35分钟8个风口全部着,堵5#、6#风口。这次开炉炉缸至风口装木柴,风口往上加净焦165车,料面至探料面人孔4米,送风后加22车焦共计187车焦,因风温使用高840℃-900℃加赶料线比较快造成悬料,于4月19号2:00放风至30KPa坐料,后料线赶的快炉缸内焦炭燃烧慢造成高顶温,高料线下料,炉前组织出铁比较勤约25分钟放一次铁,来提快下料速度,于4月20号夜班炉况恢复正常,出铁159.69吨,风压冷压加到180KPa,白班风压冷压加到198KPa,出铁六次产量242.5吨,中班21:50塌料出现气流失常造成炉缸大凉,加净焦40车处理,4月20号-4月28号炉况经常出现煤气失常,风量偏大49000ms/h-50000ms/h,不正常,顶温高至500℃左右,但料线不到位,然后塌料造成炉凉,炉况很难恢复加净焦处理,长期造成高炉温高碱度、渣铁流动性差,采取加锰矿、莹石洗炉,包括加净焦热洗炉效果并不好。这次开炉按装了炉顶成像观看,发现中心过盛,进行上部调剂,扩大矿批,调整料制料线效果不佳,最后决定降料面休风检查,4月29日中班开始降料面,到4月30日3:40休风检查发现,3#、4#、5#、7#、8#、9#风口上部有环形结厚。

炉况处理措施

分析近期炉况不顺,我们采取如下措施:

调整部分风口:针对中心气流过盛,西侧部分风口带结厚,采取调整风口5个加长240mm直105风口换成长200mm直?105风口,4#、8#长200mm直100风口换成长200mm直?105风口,标准风速控制在150m/s。

调整料制:加大正装比例,5正2倒扩大矿批7000Kg,风压冷压180KPa,风量48000m3/h。煤气流中心有时还有过盛现象,有塌料憋压减风控制,基本有效果,但风量风压透气性指数还不匹配时常有出现风量大顶温高现象,5月6号中班出现风量大,顶温高不下料,造成局部过吹管道出铁后放风坐料,送风后赶上料有悬料,造成连续悬料料柱透气性差,后进行休风更换2#、6#风口长200mm直?100换成长200mm直105风口,送风后采取加净焦更换料柱,加净焦120车后料线基本上炉况有所好转,风口开始活跃,风压加至185KPa,料制变成双装,矿批8300Kg,炉况稳定好转,为进一步提高煤气利用,后继续调整矿批至9100kg。

控制烧结料中大粒度,由于72平烧料没有冷却,只能靠打水冷却,另外二破处设备不能保证正常运行,高炉入仓大料块太多,此高炉是双钟布料,布料偏析严重,这也是造成正常运行过程中突然出风类似管道的一个重要原因。通过改吃带烧料(带烧料相对粒度下限较多)后,这种现象明显减少。

利用炉顶煤气流成像监控好气流,控制中心为主,但不过强,边缘有,但不明显,对气流进行微调整,以达到合理煤气流的效果。

改善造渣制度:针对渣中AlO较高的情况,采取增加MgO的措施,改善炉渣流

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动性,活跃炉缸。

加强中部调剂,由于料慢顶温高的出现,经常会有渣皮脱落,下部的崩料表现明显,控制合适的中部冷却强度才

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