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  • 2024-08-11 发布于山东
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试制总结报告

试制总结报告

试制总结报告

鉴定委员会各位专家:

本公司是一个生产加工塑钢门窗企业,现有职工人,专业人员人,生

产车间面积为m,仓库面积为m.

公司主要设备有:双头切割锯、三点四位焊机、V形锯、清角锯、铣

床等设备。年生产铝合金门窗力量为m.

我厂试制的80系列推拉窗其所用的窗框、扇、压条、封盖等型材选

用的是生产的塑钢门窗异型材产品。该公司产品质量较稳定,符合国家标

准,经所检验为合格产品。

80系列组合推位窗较平开窗等窗型具有构造简洁、造价低,便于安

装、易于维护、结实耐用等多种优点,为用户所承受,为我厂开发的第一

代塑料窗产品,并将逐步向更多产品迈进。为了保证产品的质量,我厂选

派技术人员组织了车间下料、焊接、总装工序等骨干人员到进展了短期培

训、学习,开阔了眼界,提高了素养;同时组织全体人员学习了建筑行业

标准JG/T3018-94《PVC塑料窗》、国标GB8814-88《门窗框用硬聚氯

乙烯(PVC)型材》,制订了《企业内控质量标准》。从思想上提高了职工

的质量意识和技术素养。CST.AS80E推拉窗洞口尺寸依据国家标准GB5824

-86确定,窗型选用全国通用建筑标准设计试用图集。为指导针对产品

的技术要求,设计了企业自己的产品图集及图样,组织技术人员确定了

80系列组合推拉窗的工艺流程,并依据流程制定了各工序生产工序卡,

从而对产品的生产过程进展了有效的掌握,并且按质量治理的要求,对各

个工序进展了工序检验。

在试制过程中一度消失焊接质量方面的问题,个别焊缝内角处消失3

-5mm长度的裂纹,经过分析认为,80型材截面大,而所定加热、保压时

间为25s,焊后冷却时间为6min,时间较少。于是确定把加热时间增加到

30s,保压时间增加到40s,工件进给压力由原来为0.2MPa,增加到也

0.3MPa,焊接完毕10min后再清理焊。经过试验,裂纹现象解决了,焊缝

质量得到了保证。并依此修改了焊接工艺。在整个试制生产的过程严格按

生产流程进展,各生产工序严格按工艺卡片进展操作,并且按“三检”的

要求进展了“自检、、互检、专检”,并且真实填写检验记录,确保了产品

最终到达了质量要求。样品经《山东省建立机械质量监视检测中心》

检验到达合格。80系列塑钢门窗型材经落锤冲击试验,凹凸温尺寸

变化率试验高温加热外表质量及焊角强度试验均到达规定要求。

通过产品的试制,我们有以下的体会:

1、想取得好的产品质量,必需有牢靠的质量保证手段。表现在完善

的质量治理制度、生产检验人员的责任心加上先进牢靠的设备及检测工具。

2、要有切实可行的生产工艺及操作规程,做到有章可循,科学操作。

3、要有先进的机械装备,没有它,想生产出好的产品也是不行能的。

224、要有高水平的技术人员和良好技术素养的工人,,在这一点上我

们体会很深,由于建厂时间短,技术人员阅历缺乏,生产工人没有受到系

统的培训,技术水平凹凸不齐,对设备的把握,技术标准及质量要求等技

术素养还有待进一步的提高。

以上是我们在产品试制过程中的工作总结与体会,提请各位委员批阅。

年月日

扩展阅读:试制总结报告

试制工作报告

各位专家:

本公司是依据宽阔的商场空间和进展趋势而成立。现有专业人员106

人,生产车间面积为201*m2,仓库面积为3800m2.

公司主要设备有:PP-R管材生产线2条、检验设备6台套。年生产

力量为PPR管材为201*吨、PE-RT管材430吨。我公司试制的PP-R列

管材中,广泛吸取了国内外同行业的先进技术和生产工艺,购进国内最先

进的生产线和设备。经过优化设计并严格根据国家现行有关标准,选择了

国内最优质的生产原辅材料,制定了完善的生产工艺,产品的物理性能、

规格要求和质量等技术指标都到达了现行国家标准或行业标准要求,投放

市场试用后受到用户的欢送和好评。

塑料管材是节能环保产品,既要环保节能、卫生达标,更要保证各项

物理性能要求。所以我们在生产制造过程中,始终遵循这一原则要求,引

进与制造了国内最先进的生产设备和工装,并编制了能够指导生产的完善

的技术文件。现就试制过程中的有关状况作总结汇报如下:

一、管材的材料、生产设计要求1、材料

我公司选用的PE

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