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第6期张俊伟等.轻趔载重子午线轮胎内脱层原因分析及解决措施375

轻型载重子午线轮胎内脱层原因分析及解决措施

张俊伟.汪彬,王万合

(四川海大橡胶集团有限公司.四川简阳641402)

摘要:分析轻型载重子午线轮胎内脱层的产生原因,并提出相应解决措葱。遥过调整胎肩挚腔和中间胶配方,改

进胎侧结构.胎侧采用i复合挤出机挤出,优化硫化工艺.使充蒸汽时同和氮气时间在原有基础七分别延长o.5和1

min,有效解决了轻酗载重子午线轮胎内脱层问题.内脱层三包退赔比例降至O.1%。

关键词:轻型载重子午线轮胎;半钢子午线轮胎;内脱层

中圈分类号:u463.341+.3/.6文献标志码:B文章编号:1006—8171(2012)06一0375一02

随着交通条件的改善以及汽车轮胎行驶速度减少人为因素影响,保证挤出半成品尺寸均一

和承载能力的提高。轻型载重子午线轮胎使用性性),挤出速度波动大,挤出温度有时达到130℃,

能比斜交轮胎优越已得到消费者的普遍认可,市容易出现喷霜,导致粘合性能不佳。

场销售规模得到极大提高。我公司早期生产的轻(2)中间胶片采用的是与气密层复合的粘合

型载重子午线轮胎曾出现内脱层三包退赔比例较胶,在生产过程中,气密层胶片不可避免地存在返

高的徊l题(约为l%),客户反响强烈,抱怨大.严回胶,为保证气密性及降低损耗,返回胶均掺用在

重影响公司效益及产品的市场信誉度。为此,公粘合胶中,即中间胶片中含有气密层胶,而气密层

司从配方、结构和工艺方面着手进行原因分析,并胶以氯化丁基橡胶为主体,导致中间胶片的粘合

提出相应解决措施,取得了良好效果。性能下降。

1.3硫化程度不足

l原因分析半钢子午线轮胎采用的是高温充氮硫化方

通过对内脱层三包退赔胎进行解剖分析发式,硫化时间短,生产效率高,各部件相同温度下

现,脱层位置均在胎肩部位胎肩垫胶与第2层胎正硫化时间(£。。)应具有较大差异才能保证硫化程

体帘布层间。度的均一性。通过对前期7。ooRl6轮胎测温数

1.1胎肩垫胶性能匹配性不足据进行分析发现,胎肩部位的胎侧胶和中间胶出

随着半钢子午线轮胎成型效率的提高,成型模等效硫化时闻较短,只能达到150℃下£。的

方式由侧包冠改为冠包侧。而胎肩垫胶采用胎侧50%左右,硫化程度不足,强度不足,不能满足胎

胶进行替代,虽然胎侧胶的耐屈挠性能和耐老化肩部位受压缩、拉伸,剪切应力大的要求。

性能较好,生热低,但其强度和粘合性能较差,硫

化速度慢,不能充分满足胎肩垫胶工艺性能要求。2解决措旖

1.2胎肩垫胶和中间胶片粘合性能差2.1调整胎房垫胶配方

(1)采用胎侧胶作为胎肩垫胶,因其配方中顺调整胎肩垫胶配方,采用全天然橡胶(NR)配

丁橡胶(BR)含鼍较高,且胎侧挤出未进行配方管方,与原配方一样不含粘合剂,但增大硫化剂和活

理(配方管理要求为:针对挤出部件尺寸,相应设性剂用量。表l示出了调整配方后胎肩垫胶、胎

置复合挤出机转速和牵引速度,生产时直接调用,侧胶和粘合胶的配方组分和胶料性能。

从表1可以看出,调整配方后胎肩垫胶的强

作者简介:张俊伟(1970一).男。重庆人.四川海大橡胶集团

有限公司

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