延锋彼欧上格栅成汇报.pptx

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MODGP汇报;目录;3;改善措施;5;改善措施;改善措施;改善措施;改善措施;改善措施;改善结论;方案:大众要求电镀件之间的间隙能做到0.7mm以上,我们前期对中配和高配一体饰框的U型槽做了单边0.5mm的预留,也就是单边理论间隙为1.5mm

由于MZ-GP格栅总成竖饰条和本体之间进行装配,一体饰框也是直接装在本体上,竖饰条和本体之间没有相互定位,依靠相互的尺寸控制保证尺寸的相对稳定;问题:上格栅总成logo异响(低配)

用手掌按压logo有异响;临时措施;长期措施;问题一:横三饰条和大灯饰条Z向错位;原因分析:

1、测量产品数据,发现格栅外边缘有Z向收缩,且不同批次之前收缩不一致;原因分析:

1、测量产品数据,发现格栅外边缘有Z向收缩,且不同批次之前收缩不一致;原因分析:

产品Z向收缩,端部浇口原来的设计方案是主要起保压作用;到末端才将端部浇口打开;实际可能造成端部浇口无法起到注塑作用,产品充填不够密实造成产品收缩;工艺调整后尺寸见下页cubing数据;格栅总成驾驶侧最上方饰条Z向、X向打点情况(前盖未下压状态);格栅总成驾驶侧最上方饰条Z向、X向打点情况(前盖下压状态);格栅总成副驾驶侧最上方饰条Z向、X向打点情况(前盖未下压状态);格栅总成副驾驶侧最上方饰条Z向、X向打点情况(前盖下压状态);结论:;2、改模方案优化,饰条和本体的Z向定位调整;问题二:上格栅饰条两尖角外翘,引擎盖匹配不良;原因分析:

两个尖角外翘

1、格栅有下沉问题,由于上饰条是个斜面,测量数据在X、Z向都有分量。Z向尺寸偏小也同样会影响X方向测量值

2、cubing搭建的时候是以尖角为0点,然后测量的。因此得出的结论和我们整车看到的情况相反。实际当以logo上方作为零点,格栅整体外移1mm,那么按理论推算,尖角外凸0.6-0.8mm;方案措施:;L1;备用措施:;31;32;;模具插穿位置水路图;HAN:现经分析镶件评估(中配格栅);模具盲镶示意图;模具通镶示意图;处理方案;39

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