干法乙炔替代湿法乙炔技改方案.pdfVIP

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股份氯碱干法乙炔替代湿法乙炔技改项

目方案

摘要

1、将乙炔工段的四台湿式发生器改为三台直径为3200mm,产气

3

能力为2500m/h的干法乙炔发生器,在保持现在有12万吨/年产PVC

的同时,可以降低电石的消耗。

2、改造后的干法乙炔发生器:电石是通过带有密封装置的计量

螺旋输送器连续密闭地加入到发生器中,密封可靠,无需置换,无泄

漏,因此在加料过程中安全可靠。避免了在加料过程中翻板关不紧乙

炔泄露出现坐斗闪爆现象。

3、投资和运行经济:a、设备投资少无沉降及压滤处理,减少占

地面积、不需要渣浆处理且电石渣用于生产水泥不需要干燥。b、生

产运行经济、电石消耗水量为1.2~1.3t/t电石,为湿式法发生用水

量的十分之一。电石水解率高达99.8%,没有生电石排出,乙炔收率

可达98.5%。

4、本项目拟总投资2175.84万元,建设周期三个月。

概述

3

目前氯碱乙炔工段有4台48m发生器,本工艺采用湿式发生、喷

淋冷却、次钠清净、碱液中和来制取合格的乙炔气,年产量为12万

吨/年PVC。由于该发生器需要大量水来对发生器冷却降温,因此对

一次水需求量特别大,同时在一次水对发生器降温的过程中,溢流夹

带出大量的乙炔气,吨PVC耗电石随设备的老化而逐年上升。一直以

来,电石法产乙炔对原料资源和电力能源的巨大需求以及环境污染问

题、能源消费引起的污染和生态环境容量的矛盾也日益突出,氯碱企

业节能和环保压力也将日益加大。目前我股份氯碱生产PVC正用的是

湿法乙炔生产技术,能耗高、污染多,已无法满足企业在现有政策下

的可持续发展。并且在2008年底以来,PVC成本压力增大,而电石

占PVC成本中份额最大的一部份,因此降低电石消耗是现阶段降低

PVC成本的主要途径之一。

本方案拟将氯碱乙炔工段现有4台湿式发生器改为干式发生器,

3

改加的3台干法乙炔发生器为直径3200mm,单台生产能力为2500m/h,

此发生器生产运行经济、电石消耗水量为1.2~1.3t/t电石,为湿式

法发生用水量的十分之一。电石水解率高达99.8%,没有生电石排出,

乙炔收率可达98.5%。在保持现有年产PVC12万吨的同时,降低了

电石的消耗,降低了PVC的生产成本。本方案还将对股份氯碱乙炔工

段的整个系统进行重新整合,力求在对原系统不做大的改动的情况下

使发生系统和清净系统分配更合理和有效。

一、现有装置和改造原因

1、现有装置简介

我厂氯碱于2003年动工建设,I期工程于2004年1月投产,II

期工程于2005年2月投产。其中PVC生产工艺主要采用电石法制备

5型通用聚氯乙烯树脂,具体工艺路线为电石湿法发生生成乙炔、乙

炔与氯化氢在汞触媒作用下合成氯乙烯单体,氯乙烯单体采用悬浮聚

合法生产聚氯乙烯树脂。

3

股份氯碱PVC生产装置I期2台48m的湿法发生器,设计能力为

年产4万吨聚氯乙烯。2004年6月经过技术改造,产能达到6万吨/

3

年,2005年II期工程加增2台48m的湿法发生器,目前,股份氯碱

PVC生产装置的产能为12万吨/年。

2、改造原因

A、环保方面:

湿法乙炔生产链长、运转设备多、控制简单、自动化程度低、工

人劳动强度大、生产环境较差。生产中,电石破碎和输送投料过程中

产生大量的电石粉尘,乙炔发生中产生大量电石渣浆,乙炔清净产生

了不少清净废液,这些“三废”治理难度大,需要的后续处理投资巨

大,尤其是电石渣浆的处理更是聚氯乙烯工厂处理“三废”关键。可

见,湿法乙炔虽然生产历史长、投资少、应用

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