一起脱硝氨水在分解炉内爆炸事故的分析及预防.pdf

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一起脱硝氨水在分解炉内爆炸事故的分析及

预防

2022年5月22日6:37:50,某公司3号窑发生爆炸事故,

爆炸持续时间约2s。事故造成重约6t的两扇窑门平直飞出,

其中一扇门飞出20余米,另一扇门飞出卡在余热发电AQC炉

与喷煤管之间;喷煤管后退约5m,送煤管道折断移位;分解炉鹅

颈管顶部部分浇注料迸出;3号生产线从窑系统至生料制备和废

气处理系统全部出现正压冒尘。事故引发次生事故,喷煤管送

煤管道折断引起煤粉大量外泄,受窑头高温气体喷出影响,煤

粉被引爆,但爆炸威力有限,现场没有受到破坏,据目击者反

映,窑头出现类似蘑菇状烟尘。由于事发现场没有人员,所幸

无人员受伤。

1生产线基本情况

该生产线于2022年开工建设,2022年3月建成投产。回

转窑Φ4.8m×74m,双系列5级预热器+TDF分解炉,设计产能

5000t/d,投产后日产量约5800~6200t/d,生产线脱硝工程采用

SNCR脱硝技术,2022年6月投入使用,NOx排放浓度

lt;400mg/Nmsup3;。

2爆炸物的确定

2.1原燃材料的化学分析

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这起事故在回转窑系统内部产生,由于没有可靠的监测仪

器和监测手段,所以我们采用排除法进行分析。回转窑系统正

常生产使用的原燃材料为石灰石、石英砂选矿污泥、页岩和铁

尾渣。燃料使用的是烟煤,脱硝还原使用的是鲁南化肥厂生产

的浓度为20%的氨水。生料、熟料及窑灰化学分析见表1,煤

的工业分析见表2,可见生料、熟料以及窑灰不是爆炸物,最

有可能的爆炸物是煤粉、CO和氨水。

2.2假定爆炸物为煤粉

查看事发时头尾煤风压趋势图,爆炸时间为6:17:50左右,

窑头窑尾用煤量非常稳定,爆炸前头煤用量为10.80t/h,尾煤

用量为14.80t/h,给定和反馈非常稳定,没有出现失控现象,

同时结合窑电流、分解炉出口温度以及二次风温等参数,爆炸

前窑系统一切正常,没有任何迹象表明煤粉喷入过量,因此煤

粉爆炸的可能性可以排除。

2.3假定爆炸物为CO

CO爆炸和煤粉爆炸一样,需要达到一定的爆炸浓度。CO

浓度的增加,必须符合两个条件,一是氧含量降低,二是煤粉

喷入过量。查看事发时窑头窑尾用煤给定及反馈、预热器压力

趋势图,预热器负压趋势比较平稳,说明窑系统内部用风比较

稳定,所以供应煤粉燃烧的氧气含量可以认为没有发生变化,

同时煤粉用量也比较平稳,所以可以认为没有增加。因此CO

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爆炸的可能性可以排除。

2.4假定爆炸物为氨水

由于3号线脱硝运行时间短,仪表数据“三对应”不到位现

象时有发生,设计氨水流量范围是0~800L/h,正常生产时

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