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钢球磨煤机超高铬磨球节能技术的应用
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河北省石家庄052160
摘要:通过调整自动煤炭,实现自动控制水平,维护节省煤磨机缸体基本稳定,和煤粉细度浓度磨煤机维持合理的出口的一个重要条件,物质层面上的不稳定会导致出口煤粉细度浓度不稳定,影响炉膛燃烧室,造成粉煤灰碳高,严重影响电厂节能。
关键词:钢球磨煤机;节能降耗;磨球;
分析了超高铬球磨在火电厂的节能降耗情况。通过使用超高铬磨球和调整分级磨球,球的钢球磨煤机负荷容量降低,钢球磨煤机的初始球负载减少,和当前的钢球磨煤机降低,以节省能源和减少消费。减少用球70%以上,节省大量用球;将磨煤机的功率降低10%~15%左右,从而降低煤粉的单耗,降低电厂的功率率,节能降耗对火电厂的影响十分明显。
一、分析热电厂钢球磨煤机磨球球耗及电耗偏高的原因
钢球磨煤机中磨球的主要作用是对物料进行冲击破碎,同时也起到一定的研磨作用。粉碎效果的好坏直接对粉磨效率产生影响,并最终影响钢球磨煤机磨制的产量和质量,能否达到粉碎要求取决于磨球的耐磨性和级配。
1.确定磨球和级配时,必须遵循的原则:一是磨球要有足够大的冲击力,这与磨球的最大球径有直接关系;二是磨球对物料要有足够多的冲击次数,这与磨球填充率和平均球径有关;三是物料在钢球磨煤机内有足够的停留时间,这要求所配钢球有一定控制物料流速能力。
2.目前,在中国电力行业使用的主要有两种类型的磨球,一种是低铬铸铁磨球,另一种是介质铬铸铁磨球。这两种类型的磨球有共同的缺点,是造成钢球磨煤机磨球球耗、磨煤电耗偏高的主要原因。(1)在耐磨性上,磨球表面与芯部的不一致,磨球磨损减小不均衡,这就导致磨球级配与预想偏差,进而造成煤粉产量降低、细度变差;为保证煤粉质量,磨煤机须加入更多地磨球载荷,再加上磨小的失效磨球未从钢球磨煤机中清理出来,导致磨煤机功率消耗增加。(2)研磨球的耐磨性差,这导致磨球分级稳定性的恶化。一段时间运行之后,符合分级要求的小直径磨球比例降低,失效的磨球比例增加,由此使磨制的煤粉质量下降或产量降低(3)随着金属材料价格的不断增加,磨球供应商的产品质量普遍下降。磨球(如铬等)贵金属含量比设计要求低得多,从而导致研磨球的耐磨性和冲击韧性变差,这加剧了磨球的磨损和球破碎率。
二、整体改型方案与实施步骤
1.设计思路。通过使用超高铬稀土钢球,降低钢球球耗,减少钢球耗球量,优化磨煤机内钢球的破碎力,研磨力;合理的调整磨煤机内各直径钢球的比例,减少磨煤机钢球的装载量,使磨煤机电流下降,煤粉细度更加稳定,并得到一定优化,从而降低电耗、稳定煤耗;合理的调整磨煤机内各直径钢球的比例,使煤粉细度得到优化,有利于低负荷锅炉燃烧稳定;合理的调整磨煤机内装球量、各直径钢球的比例,提高磨煤机的响应速度。每台磨煤机在钢球初装时,将余下2-4吨,在改造试运行过程中,按照整体情况实际调整。如果整台炉的钢球改型,调整后每台磨煤机的装球量、配比也完全一样,但以稳定磨煤机的出力以及煤粉细度为基础。
2.关于钢球与衬板。(1)钢球对衬板的影响:钢球对衬板的损坏主要体现在,因磨煤机内使用大直径(Φ80以上)的钢球,对衬板的撞击力过大而造成损坏,通常会发生破碎、掉落等情况,所以使用正常规格范围之内的钢球是不会对衬板造成损坏的。(2)低负荷运行时,如进煤量未能及时调整,造成磨煤机内部存煤量过少时,部分钢球直接与衬板摩擦,使衬板磨损加大,但只要在低负荷时合理使用主力、备用磨,及时调整进煤量,便可避免该情况。(3)实际运行中衬板的磨损主要是物料磨损、风煤磨损等,磨煤机正常运行的情况下,钢球与衬板间、钢球与钢球间都存在物料,并不直接接触衬板与衬板产生摩擦。由于大直径钢球的减少,对衬板的冲击损耗降低。另外,总装球量的减少,钢球直接接触衬板的频率减少。
3.实施步骤。(1)对入厂的钢球进行验收,称重、验收材质。(2)做好装填前准备工作,将磨煤机清空,检查衬板等内部情况,并对磨煤机甩出钢球进行称重。(3)协助装填新球,初装球运行168小时之后,根据运行情况进行调整配比或补加球。(4)钢球改型中适量调整了小球的应用。磨煤机对小煤粒的碾磨能力增加,同时考虑对较大煤块或煤矸石等难以破碎的物体的破碎能力。在运行一段时间后参考实际煤质可能需要调整配比。在运行的时候利用备球进行配比的调整。(5)初装球后较短时间,磨煤机的出力有可能发生减小。一般在5-8%以内,但经过运行一段时间后钢球磨光,有效接触面积增加,磨煤机的出力会随之增加并稳定。因此改型后的试验需要在钢球充分磨合后进行,正常工况下磨合期5-7天。(6)记录磨煤机运行数据。(7)初装球后需要测试极限出力,观测出口风压得出是否堵磨,装入极限出力的煤量,稳定运行一定时间。记录、观测、
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