仪表故障引起的事故案例 .pdfVIP

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事故名称:液位计冻住导致储罐液位抽空工段停车4小时

事故经过:11月20日早,某储罐液位计显示50%左右,但操作工发

现泵震动较大,下游无流量,以为泵有问题,倒副泵情况如上,导致

整个工段停车

后检查储罐里已经没有介质,实际液位为0,后检查发现远

传液位计冻

事故后果:造成工段停车4小时

经验教训:1.经常检查液位计显示情况,特别是DCS趋势为一直线

长期无变化时,应立即通知仪表及现场巡检现场确认,冬季尤其如此

2.冬季做好仪表保温伴热工作,现场加强巡检

事故名称:制氢装置LINDEPSA变压吸附工段多个床层下线停车

事故经过:仪表风中含水气量大,到天气突然变冷,易产生水气冷凝现

象,导致电磁阀带水,进料调节阀关闭.造成停车

事故后果:造成工段停车24小时

经验教训:PSA厂房里加伴热管,同时把进出口的房门加保温门帘,故

障现象有所改善.

事故名称:加氢反应器顶仪表伴热堵漏时,引发火灾

事故经过:加氢反应器顶仪表伴热堵漏时,发生着火现象,因为仪表

引压管漏H2,而且引压管与伴热管紧贴着,引压管(白钢管)被伴

热管“腐蚀”形成砂眼,引起氢气泄漏。

事故后果:加氢装置部分停车2小时。

经验教训:腐蚀严重的更换新白钢管,没腐蚀的在引压管与伴热管之

间加薄石棉板隔开。

事故名称:制氧装置空冷塔液位计故障造成分子筛带水事故

事故经过:空冷塔液位计采用差压变送器测量,变送器故障后输出一

个值,这个值小于液位控制器设定值,使得液位调节阀一直往空冷塔

里大开度的加水,造成空冷塔液位过高,使得空气带有带有大量的水

进入了分子筛

事故后果:制氧装置停止产氧3天。

经验教训:变送器出故障是很难在点检中发现的,这种情况下在DCS

趋势为一直线长期无变化时,工艺应立即到现场去检查。

事故名称:炼油厂催化反应器热电偶保护套管被催化剂磨穿,导致拆

热偶丝的时候催化剂喷出

事故经过:操作工反应催化反应器有一个热偶显示不对,仪表工去现

场测量发现热偶坏,此热偶为非铠装带护管热偶,仪表工想抽出坏的

热偶丝换新的,没想到护管已经被催化剂摩穿,在热偶丝拆出的一瞬

间几百度的催化剂喷出,幸亏当时仪表工师傅躲的快,没被喷出的催

化剂烫伤,后来仪表工带着隔热手套把热偶的盖子给拧上才堵住

事故后果:在堵催化剂的时候仪表工的手被烫伤

经验教训:在做一些理论上没有危险的工作时也要考虑其他引起危险

的因素

事故名称:烧嘴冷却水流量计前后流量差大导致气化炉停车经过检

查发现

事故经过:12月20日中午,烧嘴冷却水流量计三选二停车,导致气

化炉停车经过检查发现现场入口流量计冻,流量计安装在气化炉两

侧,本身气化炉辐射热量较高,但当天当地降温,窗户打开冷风正对

着流量计,当天气温大概在-23度左右,在停车前十分钟一个流量

计超上限,但操作工未发现,第二个冻导致三选二停车

事故后果:造成工段停车6小时,气化炉重新开车一次

经验教训:1.冬季做好仪表保温伴热工作,现场加强巡检,对重要仪

表即使在室内也必须做好保温

2.中控操作工加强巡检,对重要报警及时联系仪表人员处

理,紧急情况先切除连锁

事故名称:入汽提塔高压蒸汽安全阀启跳

事故经过:工艺反应该管线压力不准,仪表工到现场检查仪表,在检

看仪表时导致仪表掉电归零,结果引起投用自动的调节阀全开,导致

安全阀启跳。

事故后果:后果不太大,影响不好。

经验教训:在检修现场仪表时一定要看下是否投用自动或联锁,能停

的一定要停下来再检修,因为不确定的因素太多。

事故名称:呼吸阀安装失物,现场压力表指示偏差,导致罐体爆炸

事故经过:维修工安装呼吸阀时没有将挡尘盖板取下,在卸料过程中

无法排压,现场压力指示仪表有偏差,没有能正确读值。导致压力升

高,罐体爆裂

事故后果:罐体爆裂

经验教训:1、现场安装应有第三只眼进行监督,维修后应做好质量

跟踪

2、及时巡检现场仪表,定期校验。

事故名称:加氢色谱分析仪载气,卡套连接部位泄漏,由于压力大通

过泄漏点后,变成急速提高压力后突变常压,引起自燃。

事故经过:加氢色谱分析仪载气是由制氢装置氢气提供,由于减压阀

使用时间很久,卡套连接部位泄漏,氢气压力大约40kg左右,由于

压力大通过泄漏点后,变成急速提高压力后突变常压,引起自燃。

事故后果:色谱分析间着火,但被及时控制扑灭

经验教训:卡套连接部位易泄漏,应经常

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