ROBOT常见报警 _原创精品文档.pdfVIP

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ROBOT常见异常情况及处理方法

1.焊机报警代码如送丝不畅:EFd08.1

2.焊接正负极接头定期检查

3.焊接送丝机清洗和检查

4

解决方式:第一步检测是否有足够混合气,第二步检测是否气体流量不够(是否大于气体流量检测器的

P_1设得值),导致检测器没的开关没闭合导致Digas信号为0,第三步气体流量大于P_1的值,查看示

教器的数字输入Digas信号还是为0,检测连接气体流量器连接到控制的线路是否断开或松动(万用表

检测),第四步,以上两种可能性的故障排除外,气体流量检测是否是预送气的时间太短了,导致短时

间气体流量检测器没感应到设定的流量。如果是第三步的故障,在Seamdate找到对应的起收弧参数,

把预送气的时间加长即可。

5.

出项以上的报警时,是手动模式和自动模式切换时,客户控制资源权限不同导致以上报警。

解决方式:把钥匙打到自动,然后再打到手动操作即可。

6.

焊接过程中如果界面跳出这个报警,只有确认下即可,这是焊接电弧对控制信号的干扰,但不影响设备

正常运行和作业。

.7

出现以上问题导致打底路径不保存,采用以下处理方法

1.点击事件消息(示教器界面正上方中间),点击不保存事件,然后查看下一个。一般不保存有两种

情况:(1)编程的轨迹不符合路径保存的规则(点过密或重叠的轨迹及转角故障,下一个报错信息是转

角故障或帧错误,若出现由于轨迹不符合保存规则;处理的方法是微调整轨迹。(2)下一个报错信息是

电弧检测,那是由于受焊接时脉冲的波率影响;处理方法:到控制面板—signal—diFr1ArcStable1—修改

波率)

8.

(1).在更改机器的配置时,切记把机器人各轴回位,由于在更改机器人配置时,里面电机数据可能丢

失了,所以配置系统提示转数计数器需要更新(以上的画面),如果我在更改配置之前把机器人各轴回

到零点位置,系统配置完,机器人提示转数计数器需更新,你只要到较准里面更新下即可,由于之前在

零位置上,更新后也是零位,这样更原来的位置就没偏移,要是没回到零点就产生偏移。

(2).在拆SMB线时,也需要回到原点,原理跟以上类似的。

(3)在更换电池时,也需要回到原点,原理跟以上类似的。

9.在焊圆时,前半段是后半段时出现,那是由于TRACK参数的gai-z设的值大于0导致在前后半圆衔接

处走的轨迹方向和枪(z)基本平行。

处理方法:把盖面程序的TRACK参数的gai-z设的值设置为0即可

10

焊接过程中,水冷却循环开关没打开(diwater为0)

处理方法:第一步,检测是否水箱有打开,水位是否达到下限导致水箱报警(93-95端子断开),第二步

检测线是否断了或松动(万用表检测)

11.

以上报错是由于中断连接超过一次(即执行CONNECTRefreshIntWITHRefreshTrap指令一次以

上)。正确的操作规则:执行一次CONNECTRefreshIntWITHRefreshTrap指令,对应要执行一次IDelete

RefreshInt;指令,在该焊道焊完后马上把中断删除掉,以便于下一道中断连接,假如没有删除上次中断

(IDeleteRefreshInt),在下一次焊接前中断连接时就是出现以上的报警。

处理方法:执行一次IDeleteRefreshInt;指令即可。

12.

报警原因:摆动中心的偏移量大于摆幅的一半。

处理方法:适当增加摆幅或减少摆动中心的偏移量。

13.

报警原因:该焊道打底时,路径没有保存,在盖面时要调用打底路径时就会出现该报警信息。

处理方法:找到该道对应的打底轨迹,关掉焊接开关,用连续方式走打底路径并保存该打底路径的轨迹

即可。

故障现象:749#图中3E3焊半圆第三刀时,路径偏了.是第三道偏了。

处理方法:你到对应的焊道程序里面查看下rvP(第三道相对于第一道的偏移量),我估计是里面的off_y

设置不是0,而是3或4等等,正确的设置值应该是0才比较合理。

故障现象:750#图中,程序5焊接时,第一段焊道延长了,第二段缩短了,程序未改。

故障分析:ArcRepL\Start\End,rvp4E2\StartInd:=23\EndInd:=101,v100,sm4A2,wd4E2,wv4E2,z5,

Torch1\WObj:=wobjSTN1\SeamName:=ws4A;由于这是用StartI

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