MW机组试运以来所有非停事件危险点分析及采取预控措施汇总 .pdfVIP

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作者:PanHongliang

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汽机专业非停事件

1、事件名称:#6机闭式水系统破裂停机事故1.1发生时间、事

件简要过程及当时采取的防范措施2005年12月4日6:00,值长

令#6机组准备温态启动,机组启动前,除主机润滑油温为28℃以

外,各项参数符合冲转条件,机长白海峰令值班员李雁检查主机冷

油器及冷却水,发现冷油器为B侧油路运行。冷却水回水调整门

前、后及旁路门开启,回水电动门开启,进水电动门关闭。(调整

门前后手动门及旁路门开度分别为60°,30°及全开)。随后经调试

卢工同意令值班员李雁关闭回水调整门旁路以提高油温。06:52,

经调试卢工同意,机组开始冲转。冲转前油温为30℃,转速升到

2200r/min时,油温为31℃,转速升到3000r/min时,油温为

34℃,经调试卢工同意,关闭调整门后手动门以调整油温。油温升

高后,DCS盘上开启进水电动门,油温下降很快。关闭冷油器进水

电动门,卢工要求用手动调整油温,机长白海峰令值班员李雁就地

全开回水调整门前手动门,用回水调整门后手动门调整油温,当回

水调整门后手动门开启到45°时,冷却水管路开始发生强烈振动,

同时值班员王莉在DCS盘上发现回水调整门从100%开度到0%开

度往复开关波动,就地发现冷却水回水电动门法兰嗤破大量喷水,

造成闭式水箱水位剧降,闭式水泵跳闸,被迫停机。

1.2危险点分析

1)#6机启动前,火一在无票情况下对冷油器回水调整门进行

消缺工作。

2)工作完毕后,将冷油器冷却回水调整门恢复,未考虑管道内

残留空气,且未向运行做交待。

3)系统管道内因存在空气使冷却水流量剧烈变化,引发调整门

在短时间内不正常全开全关的波动,造成管道内发生水锤现象,而

且明知调整门有缺陷未分析原因。

4)润滑冷油器的冷却水系统设计不合理。

1.3结合目前运行实际,应采取的防范措施

1)严格执行“两票三制”,不准无票作业,无票操作。

2)设备试运期间,要对设备状态勤加检查。

3)规范操作方法,制定完善的闭式冷却水系统投退操作卡。

4)投冷却器冷却水时,应注意先排空气再通水。

5)完善闭式冷却系统的监视手段,要求在冷却器进出水管道加

装压力表,并控制水压不大于介质压力。

6)对润滑冷油器冷却水系统进行改造,应控制进水门控制油

温,避免水压高于油压,和冷却水管内积空气现象。(已改造)

2、事件名称:#6机振动大手动打闸停机事件

2.1发生时间、事件简要过程及当时采取的防范措施

2006.1.8,0:11,6A小机跳闸造成汽包水位低,MFT动作后

汽温下降快,炉侧430℃,机侧高压内缸上壁温472℃,令#6机打

闸停机。

当时采取的措施:

1)小机跳闸原因不清,需热工配合检查。

2)负荷太高,燃料量减不下来,汽包热容量大,负荷减不下

来,电泵已加至最大,造成汽包水位低。

3)MFT动作后,不能及时吹扫点几次火点不着,造成汽温下

降快,致使打闸停机。

2.2危险点分析

1)燃油快关阀、油角阀漏油量大,造成锅炉不能及时吹扫;

2)小机跳闸后,应快速减负荷至140MW,切掉上两层燃料,

及时投油稳燃。

2.3结合目前运行实际,应采取的防范措施

1)重要辅机跳闸,RB动作,快速减负荷至180MW以下。

2)立即投油稳燃,调整汽包水位时,监视减温水量变化。

3)锅炉规范操作步骤,根据事故现象判断,检查减温水门是否

关闭,及时投油稳燃,并尽快投粉,稳定汽压和

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