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科技信息
350MW锅炉运行优化措施
四平热电有限责任公司贾子阳孙志野张绍刚
本文叙述了中电投某发电有限责任公司4号锅炉(350MW)运行中出现的问题且进行了分析并采取了措施,通过对机组优
[摘要]
化运行取得了实实在在的效果,使该公司4号机组的锅炉效率在实际运行中取得了明显的经济效益。
锅炉氧量燃烧优化调整
[关键词]
0、引言4%-6%时,锅炉效率比较高。因此必须定期对氧量表进行校验,确保
2012年,吉林省火电机组利用小时数持续下降,300MW等级机组烟道人孔门和保温层严密,提高氧量表的准确性。降低氧量试验。通
日负荷率低于60%,如何在低负荷下优化机组运行方式,降低发电成过对送风机性能曲线的研究,对送风机动叶叶片角度动叶阀位DCS内
本,保证收益最大化,是各个发电企业的当务之急。开度与就地开度校验及完善送风机自动调节逻辑手段,有效的将65%
1、机组简介负荷(主汽流量660t/h)对应的送风量减少约150t/h,降低氧量约2.3%。
该公司4号锅炉于2011年1月13日通过168小时试运行并移交生在45%负荷(主汽流量450t/h)时,控制总风量不超720t/h,仍可控制氧
产,系哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造的HG-1165/17.5-HM3型锅炉,量5.0%以下。再次通过对干排渣系统冷却风门调整(原40个全开,现
为亚临界参数、自然循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、关闭20个),清扫链检查孔也要求及时关闭。连续2天对干排渣系统进
紧身封闭、全钢构架的∏型汽包炉。配5台MPS212HP-II中速磨煤机,行测温比较,排渣温度没有升高,估算减少冷却风量4000m3/h,约6t/h风
正压直吹式制粉系统,采用摆动式直流燃烧器、四角布置、切向燃烧方量,对氧量影响虽不明显,但减少漏风也会有一些作用。
式,每台磨煤机对应一层燃烧器。每角燃烧器为5层一次风喷口,燃烧3.4二次风配比调整试验。4月21日送风机动叶阀位由8%调整至
器可上下摆动,排渣方式采用固态连续干式排渣,每台炉配一台干式排0%,大幅减少了送风量,45%负荷送风量由490t/h减少到330t/h,总风量
渣机,干式排渣系统向炉膛的漏风率小于1%锅炉总风量。锅炉尾部采降至720t/h,虽然氧量降低较多但锅炉燃烧变得不稳,表现在汽包水位
用选择性催化还原脱硝工艺(SCR)。波动大,最大达到正负100mm,25日又将送风量提高,使总风量达到
2、锅炉运行中存在的问题800t/h,水位波动基本恢复正常。根据这一现象分析判断为二次风配比
2.1过热汽温偏高,屏式过热器局部有过热现象,再热汽温偏低。不合理造成,由于送风量的减少,大风箱压差也由0.4kPa降至0.2kPa,
2.2锅炉甲侧炉墙燃烧器区域有结焦现象,甲侧渣斗经常掉大焦块二次风刚性不够,导致锅炉燃烧不稳。28日对4号炉二次风配比进行
造成堆渣。了调整,采取关小备用燃烧器风门至2%起到冷却燃烧器喷口作用即
2.3氧量偏高。可,关小粉层风门至25%,这样将大风箱压差提高至0.38kPa以上,开大
2.4磨煤机研磨部件、出口管等磨损严重。下层风门至13%,上层风门至9%,采取“下托上压”的配风方式,对燃烧
2.5吸风机耗电率偏高,满负荷时出力不足。
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