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水压漏风课件.pptVIP

水压漏风课件.ppt

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鍋爐本體試驗一、水壓試驗1.概念:按規定的壓力和保持時間,對鍋爐承壓部件用水進行的壓力試驗,以檢查有無洩漏和殘餘變形。2.類型及適用對象:⑴工作壓力試驗—升壓至汽包設計壓力對象:①大、小修後的鍋爐;②因受熱面洩漏而檢修的鍋爐。⑵超壓試驗鍋爐本體-升壓至1.25倍汽包工作壓力;再熱器-升壓至1.5倍ZR進口壓力對象:①新安裝鍋爐;②經兩次大修(6~8年)的鍋爐;③特殊情況:Ⅰ.停用一年以上,準備恢復運行時;Ⅱ.承壓部件經過重大修理或更換-水冷壁更換管數在50%以上,受熱面(GR、ZR、SM等)進行了成組更換,鍋筒進行了重大修理。Ⅲ.鍋爐嚴重超壓達1.25倍工作壓力及以上時;Ⅳ.鍋爐嚴重缺水後受熱面大面積變形時。3.試驗範圍:⑴高壓部份—給水管道系統、省煤器、汽包、下降管、水冷壁、過熱器及主蒸汽管部分,即從給水泵出口至汽機主汽門之前;⑵低壓部份—再熱器,即汽機高壓缸排汽逆止閥後至中壓缸聯合汽門之前;⑶鍋爐本體部分的管道附件,包括相連的輔助管道(疏水、放水、排汙、空氣、儀錶、取樣等管)的一次門前管道。4.高壓部份試驗方法⑴關鍋爐放水門、疏水門、排汙門,關汽機進口門和旁路門,開鍋爐上部空氣門;⑵啟動給水泵(或凝結水泵),按冷爐上水要求進水,直至空氣門冒水後,關空氣門;⑶用給水旁路繼續進水(或用升壓泵進水),使壓力緩慢升高;⑷壓力升至試驗壓力的10%左右時,進行初步檢查;⑸如未發現洩漏,則繼續升壓至工作壓力,關進水門,停水泵,維持5min,進行檢查;⑹緩慢開啟汽水取樣門或疏水門,進行放水泄壓;⑺壓力降至0.2MPa時,開GR出口空氣門和定期排汙門,放掉餘水。(可同時做低水位報警試驗)5.低壓部份試驗方法⑴關高壓缸排汽逆止門和中壓缸聯合汽門,並加堵板,隔絕汽輪機;⑵利用ZR進口事故噴水管,用凝結水泵(或加壓泵)進水和升壓。6.試驗的基本要求:⑴試驗水質合格-採用除鹽水,並進行加藥處理(加入200mg/L左右的聯氨,並用氨水調節PH值至10以上);⑵控制上水溫度及其與鍋筒壁溫差一般按製造廠規定;無規定時,水溫在30~70℃,上水後鍋筒下壁溫度≥50℃,上下壁溫差≯50℃;⑶上水時排盡內部空氣(上部空氣門冒水)-內部有空氣時,受壓後空氣壓縮,使壓力的變化較緩慢,影響試驗的準確性;⑷升降壓應緩慢、平穩—升壓速度按製造廠規定,一般≯0.1~0.3MPa/min。⑸考慮環境條件-環境溫度≮5℃,低於5℃時應有防凍措施;⑹加強壓力監視—由專人負責監視;以鍋筒就地壓力錶指示為准;壓力錶精度在1.5級以上;且具有兩只以上不同取樣源的壓力錶投運,並進行校對;⑺試驗前與汽機側可靠隔絕,防止水進入汽機—設水壓專用堵板或拆除自動主汽門門芯後加堵板;⑻超壓試驗時:①解列不參加超壓的部件(水位計、鍋水迴圈泵、熱控儀錶、變送器、電動泄壓閥PCV等);②採取措施,防止安全門開啟;③拆除重點檢查部位的保溫;④檢查工作應在壓力降至工作壓力後進行7.檢查的重點部位:⑴安裝焊口和焊縫;⑵設備支吊架-檢查受力、變形情況;⑶承壓設備的孔、門結合面(汽包人孔,聯箱手孔,閥門盤根等)8.合格標準⑴工作壓力試驗-關閉進水門,停止升壓泵後,5min內GR壓降≯0.5MPa,ZR壓降≯0.25MPa;受壓元件金屬壁和焊縫沒有任何水珠和水霧的洩漏痕跡。⑵超壓試驗-先升壓至工作壓力,經檢查無洩漏及異常後,緩慢升壓(≯0.1MPa/min)至試驗壓力,保持5min後降至工作壓力,再進行檢查:①受壓元件金屬壁和焊縫無任何水珠和水霧洩漏痕跡;②受壓元件無明顯殘餘變形。二、漏風試驗1.試驗目的檢查風煙系統的嚴密性,找出漏風位置並加以消除。2.漏風大小對工作的影響⑴使排煙損失增大,熱效率降低-實踐證明,爐膛漏風係數每增加0.1,排煙溫度將增加3~8℃,q2將增加0.2~0.4%⑵降低爐膛溫度,惡化燃燒和傳熱,使q4增大;⑶導致汽溫偏高,危害安全;⑷增加引風機負荷和電耗;⑸降低尾部煙溫,容易造成低溫腐蝕和低溫粘結灰;⑹空預器嚴重漏風會限制鍋爐出力;⑺流化床鍋爐,爐膛下部為正壓,漏風會使煙氣外漏,危害安全。因此,應儘量減小鍋爐各區段漏風量。要求的漏風係數最大值—表1-13.對冷態鍋爐—定性檢查漏風位置,不能確定漏風量大小⑴正壓法關引風機入口檔板和爐膛煙道孔門,

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