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第42卷第3期石化技术与应用Vol.42No.3
2024年5月PetrochemicalTechnologyApplicationMay2024
D0I:10.19909/j.cnki.ISSN1009-0045.2024.03.0216
工业技术(216~220)
合成氨装置低温甲醇洗系统贫甲醇含水量
升高的原因分析及对策
霍其雷,尤永平*,李伟
(中国石油吉林石化公司化肥厂,吉林吉林132021)
摘要:针对中国石油吉林石化公司30万t/a合成氨装置在新增合成气净化系统的工艺改造后,低温甲
醇洗系统贫甲醇含水量(质量分数,下同)异常升高(高达2.6%)并超过设计指标值(1.5%),不得不降负荷
运行的情况,排查了相关影响因素,分析了导致甲醇/水分离塔塔板筛孔堵塞的原因,并实施了相应的工艺
优化措施。结果表明:工艺优化措施实施后,大幅改善了甲醇/水分离塔的分离效果,不仅使该装置低温甲
醇洗系统负荷率由82%提升至100%,还使贫甲醇含水量降低至0.4%。
关键词:合成氨装置;低温甲醇洗系统;甲醇/水分离;贫甲醇含水质量分数;异常升高;塔板堵塞;优化
措施
中图分类号:TQ113.26*4文献标志码:B文章编号:1009-0045(2024)03-0216-05
中国石油吉林石化公司(简称吉林石化)化常升高的相关影响因素,分析了甲醇/水分离塔
(T0505)塔板筛孔堵塞的原因,并实施了相应的
肥厂30万t/a合成氨装置于2003年6月建成投
产,气化单元以渣油为原料,采用德士古部分氧工艺优化措施。
化技术造气工艺,主要产品液氨、合成气、氢气分
别供给丙烯腈、丁辛醇、炼油厂柴油加氢装置,净1工业装置
化脱硫脱碳采用林德低温甲醇洗工艺。2021年,1.1工艺流程
经工艺改造,新增了合成气净化系统,由先进的低温甲醇洗工艺是20世纪50年代由德国林
低温甲醇洗工艺取代落后的“湿法888+干法德公司和鲁奇公司共同研发的气体净化工艺[3],在
ZnO脱硫和“氨基乙酸热钾碱法”脱碳工艺,与老高压条件下,利用低温甲醇的优良特性来脱除原
系统共用1套再生系统,并于12月7日正式投料气中的酸性气,然后经降压、汽提、热再生等过
程将富甲醇再生后循环利用。该30万t/a合成氨
运。然而,从2022年1月28日开始,该装置低温
甲醇洗系统贫甲醇含水量(质量分数,下同)异常装置净化工艺采用的是林德公司低温甲醇洗“五
塔”流程,甲醇洗涤塔的操作温度为-55.7℃、压力
升高,最高达2.6%,超出设计指标(1.5%),严重
影响甲醇的吸收效果,不得不降低其生产负荷。为7.0MPa;依托原甲醇洗低温贫甲醇和再生系
国内同类装置低温甲醇洗系统甲醇含水量统,新增的合成气洗涤塔(T0508)系统,将合成气
升高的主要原因有换热器内漏、原料气带人水中的CO,和HS去除,从而达到了丁辛醇装置原
量大、甲醇/水分离塔异常、补人新鲜甲醇含水量料所要求的净化指标(即含CO2,H,S量分别不大
高等;根据不同原因,分别采取换热器消漏、降于100x×10,0.1×10-),其工艺流程见图1。
低原料气温度、检查清洗甲醇/水分离塔塔板、定
期分析新鲜甲醇等对策,确保了相应装置的稳
定运行[1-2]。收稿日期:2023-12-14;修回日期:2024-01-23
本工作结合吉林石化30万t/a合成氨装置作者简介:霍其雷(1981一),男,河南开封人,硕士,高级工
程师。主要从事炼油化工生产技术管理工作,已发表论文
在新增
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