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生产废水零排放在余热发电系统的应用.docx

生产废水零排放在余热发电系统的应用.docx

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循环水零排放,一直是企业的目标。针对目前补水价格高、排污费用高、传统药剂使换热器结垢严重影响发电量、高频次清洗增加设备隐患等问题,通过不断试验,目前我公司已通过实践运行TUF超滤+双段CTRO环保水处理技术,并成功应用在水泥余热发电循环水处理生产中。

1、厂区排污水现状

生产废水主要来源为窑头和窑尾锅炉排水、余热发电生产排污水、化水车间处理的浓水。窑头、窑尾锅炉排水直接排入雨水沟;余热发电排污水就近排入景观水池中后用于地面洒水等;厂内余热发电化水车间处理的浓水未经处理后直接排入循环水池(如图1)。

图1循环水池

窑头、窑尾锅炉排污水约20m3/d,余热发电循环水池排污水约280m3/d。直接排入雨水沟,不满足环保要求,造成水资源浪费,增加总溶解固体(TDS),使系统快速达到浓缩倍率,腐蚀设备,降低设备使用寿命。

2、零排治理目标

窑头、窑尾锅炉排水,余热发电生产排污水等生产废水,设计处理量为300m3/d,经过本方案处理后产水为255m3/d(系统回收率85%),剩余浓水45m3/d进入浓水池并通过洒水车、雾炮车用于矿山降尘。实现厂区污水的趋零排放,达到无污水外排出厂区的环保要求。

3、TUF超滤+双段CTRO水处理技术

系统设计处理量300t/d,技术方案采用TUF超滤+双段CTRO,将收集排污水处理后的产水约255m3(85%)回用至余电循环水池,处理后的浓水约45m3(15%)用于矿山降尘。系统工艺流程如图2所示。

图2污水处理工艺流程示意

(1)该系统采用独特的TUF(管式膜过滤系统),大幅提高膜系统可靠性。与一般RO前置处理工艺相比,不需要絮凝沉淀、澄清池、多介质过滤器、超滤设备,用TUF装置一步到位地去除颗粒和净化水,TUF产水直接进入RO反渗透装置。软化预处理的流程短、反应池体积小、效率高。该系统解决了一般反渗透系统RO膜的易污染、易堵塞的难题,提高系统可靠性。TUF技术特点:去除重金属Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+;可获得10~20倍的回收率;结实、耐用并耐清洗的膜;超强耐化学性能pH0~14;耐摩擦,适合粗糙颗粒的固液分离;微孔膜,提供优异的过滤水质及低SDI(一般小于0.5NTU);大通道,错流循环,允许高固体物负荷,无须前处理;组件专门为废水处理设计,寿命5~10年。

主要工艺简介如下:

①废水通过提升泵提升至第一反应池,在第一反应槽内投加液碱调节pH值至9.5~10(根据实际情况调整),充分搅拌反应,反应时间约30min。

②然后自流入第二反应池,根据实际情况少量补液碱,调节pH值至11.5~12(根据实际情况调整),充分搅拌反应,反应时间约30min。

③然后自流入浓缩池,通过泵打入管式超滤膜中进行固液分离,产水去TUF产水池,在管路中投加酸及亚硫酸氢钠,控制出水pH值在7左右,控制ORP在90mV以下。

④当循环槽内固体浓度达3%~5%(根据调试做适当调整)时,排放污泥至污泥浓缩池,然后进入板框压滤处理,压滤液返回超滤产水池再处理。

(2)采用CTRO双段反渗透技术(如图3、图4所示),大幅提高产水率,降低排放量。针对项目具体情况,考虑到高浓缩、高盐度、长清洗周期要求,本系统采用CTRO-8040反渗透膜。CTRO-8040反渗透膜广泛应用于工业水处理领域,脱除率高,已被证实其在大多数特殊难处理废水的应用中具有极高的适用性,对本项目超低排放要求尤其有利。采用本双段反渗透技术,产水量高达85%。

图3TUF设备示意

图4TUF设备现场图

4、项目投产后效果验证

GB19923—2005《城市污水再生利用-工业用水水质》标准,对回用作为循环冷却水的补充水水质有相应要求。本项目深度处理后的水质符合且高于该标准(见图5)。

图5水质检测结果

项目投产后,每天平均节水约255m3,年节水量约7万m3。最终实现余电生产废水的趋零排放,达到无污水外排出厂区的环保要求,实现了降本增效的效果。

5、结束语

余热发电循环水水质对发电效益有着重要的影响,因此循环水零排放技术的应用,即节省了前期水处理费用,又达到环保排放的要求。保护设备高效运行的同时,节约了水资源,为促进企业可持续发展奠定了基础。

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